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超滤系统产水量下降问题的探讨及改进措施

2014-04-21杨树松

城市建设理论研究 2014年11期
关键词:措施

杨树松

摘要:3套超滤系统运行1个多月的产水量下降较快,对此进行原因分析,并且制定出相应的改进措施并实施,实施后超滤系统产水量得到很大改善,但运行数天后产水量又开始下降,并且下降较快,通过进一步分析,及时调整反洗方案,最后超滤运行基本处于稳定可控状态。

关键词:超滤、产水量、下降、反洗、措施。

中图分类号:TU74文献标识码: A

工艺概况:

水库来水 蓄水池 D型滤池 清水池 超滤增压泵

自清洗过滤器 超滤系统 超滤水箱 供一级反渗透使用

共有3套超滤系统,每套超滤设计流量为200m3/h,每套60支膜,超滤增压泵2台,变频控制,可以供2台到3台,超滤的进出水参数为,超滤进水平均浊度为2NTU,超滤产水产水浊度约0.2NTU左右。运行过程为顶部过滤40min,然后顶部反洗,顶部反洗包括正冲15S,反洗60S,正冲15S,然后切换至底部过滤,底部过40min,然后底部反洗,底部反洗包括正冲15S,反洗60S,正冲15S,依次循环。但是运行一段时间发现,超滤系统的产水量下降较快,由200m3/h降到100m3/h左右,更低时达到90m3/h,但是超滤的产水均处于合格状态,平均0.09NTU,超滤系统产水量降低严重影响到了化工主装置的稳定运行,需要尽快处理恢复超滤系统的正常运行。

超滤系统产水量下降的原因分析

2.1超滤在前期调试期间,进水水质比较差。

在调试的初期,原水未经过D型滤池过滤;蓄水池和清水池虽然进行过清扫,但必然会存在部分污物;在超滤增压泵进超滤系统前的管路存在U型弯,不易冲洗干净;导致超滤膜部分产生污堵,并且未能及时的清洗,导致超滤膜污堵愈来愈严重,产水量也极具下降。

2.2水温偏低,水粘度偏高,超滤膜丝的孔隙变小。

超滤系统调试期间,正值冬季,水温及室温均较低,且蒸汽系统未能接入,水温一般只有2摄氏度左右,该温度下水的粘度为1.6728 ,而25摄氏度下水的粘度为0.8937 ,室温也是有3摄氏度左右,所以超滤进水在通过超滤膜时,阻力会增加很多,水通过量就相应降低;另外超滤膜受温度影响,膜丝孔隙变小,截留的悬浮物也就越多,堵塞的就越快,产水量自然也会有所下降。

2.3对超滤系统的化学清洗不及时

虽然调试期间有温度低、进水水质差的原因,但是如果对超滤系统及时的进行化学清洗,也能及时的改善。

2.4细菌等微生物开始滋生,易造成超滤膜污堵。

随着季节转换,春季来临后,细菌等微生物在水里滋生,由于D型滤池无法全部过滤掉微生物,导致微生物进入超滤膜,产生污堵,产水量下降。

2.5超滤反洗的周期过长,无法及时反洗掉污物。

超滤系统原设计为40min反洗一次,可能在进行反洗时,此时已产生污堵,此时再靠反洗已无法彻底恢复超滤膜的通量,产水量必然会下降。

2.6超滤加强反洗(CEB)的周期过长,不能及时洗掉超滤膜中截留的污物,造成产水量下降。

改进措施

3.1投用D型滤池,改善超滤进水水质。

D型滤池在调试的后期,已开始投用,并且已初见效果,进水浊度平均为10NTU,产水浊度能达到平均2NTU左右,并且及时的对D型滤池进行反洗,定期监测D型滤池的进出水的浊度,保证进超滤膜的水质达标。

3.2 温度的影响因素,目前还无法增加蒸汽加热,公司一期锅炉系统未设计该处蒸汽用量,待夏季到来或二期锅炉系统完成后,再彻底消除该影响因素。

3.3对3套超滤系统进行化学清洗,改善产水量。

3.4在进超滤系统前的管道上,加杀菌剂次氯酸钠,降低水中微生物的含量,减少污堵。

3.5缩短超滤系统的反洗周期,由原来设计反洗周期40min,改为30min,查看运行效果。

3.6超滤的加强反洗(CEB)的原设计周期为280min,改为210min,查看运行效果。

改进效果及存在问题

根据以上的改进措施(第二项除外),对超滤系统进行实施,化学清洗后,当时超滤系统的产水量由原来90m3/h增加到205m3/h,恢复效果较好。但是随后的问题是:

4.1运行数天后产水量又开始下降,并且下降较明显,大概7天,产水量下降到约125m3/h,平均每天下降12m3/h。

超滤产水量清洗后天数 1#超滤 (m3/h) 2#超滤 (m3/h) 3#超滤 (m3/h)

第1天 205 200 210

第2天 200 196 202

第3天 191 188 193

第4天 177 165 180

第5天 161 152 166

第6天 143 138 148

第7天 124 119 128

4.2缩短超滤的反洗周期后,反洗耗水量明显增加,反洗泵共3台,单台泵流量400m3/h,反洗时开启两台,开启时间为1min。每天增加反洗次数12次,平均每天增加反洗耗水量150m3,一年若按运行300天计,每年多耗水45000m3,按吨水单价3元计,每年该项费用增加135000元。

4.3超滤的加强反洗(CEB)的原设计周期缩短后,不仅增加耗水量,同时增加药剂用量,同样导致运行成本增加。

为了最大可能恢复超滤系统,保持长期运行,并且降低运行成本,又对超滤系统的反洗出水做了分析,并且对超滤的进水进行了COD项目的检测,发现反洗排放水主要为有机物,并且检测COD结果为20mg/L,说明超滤系统的进水有机物含量相对较高,针对污堵物质主要为有机物,制定出新的超滤反洗方案和超滤加强反洗(CEB)方案,具体如下:

新的超滤反洗方案:

将反洗周期由原来30min调整为20min,同时调整反洗水量,由原来的800m3/h调整到375m3/h,反洗时间仍为1min。

新的超滤加强反洗(CEB)方案:

CEB反洗原设计为:CEB 执行流程:运行/反洗→CEB(NaClO+NaOH)→运行/反洗→CEB(NaOH碱洗)→运行/反洗→CEB(HCl 酸洗)→返回。每次CEB反洗时包括顶部反洗30S,底部反洗30S,浸泡10min,顶部反洗30S,底部反洗30S,上正冲10S,下正冲10S,后进入运行状态。

CEB反洗设计改为:CEB 执行流程:运行/反洗→CEB(NaClO+NaOH)→返回。每次CEB反洗时包括顶部反洗15S,底部反洗15S,浸泡10min,顶部反洗15S,底部反洗15S,上正冲10S,下正冲10S,后进入运行状态。

根据新的方案实施后,调整后超滤系统产水量如下:

超滤产水量调整后天数 1#超滤(m3/h) 2#超滤(m3/h) 3#超滤(m3/h)

第1天 209 203 223

第2天 206 201 220

第3天 205 199 218

第4天 203 198 216

第5天 202 196 213

另外,新的反洗方案投用后,每天反洗消耗水量较最初设计有所下降。

原反洗方案设计每天耗水量为:=480m3。

新反洗方案设计每天耗水量为:=450m3。

每天反洗用水量较最初设计节约用水30m3。

原CEB反洗方案设计每天耗水量为:=68.57m3。

新CEB反洗方案设计每天耗水量为:=42.86m3。

每天CEB反洗用水量较最初设计节约用水15.71m3。

总计每天节约水量30+15.71=45.71m3,按每年运行300天,吨水3元计,每年大概节约费用为45.71×300×3=41139元。

结束语

超滤装置设计参数及运行参数的设计基本上都是一定的,但不是每套设计相同的超滤系统运行状态就相同,它需要根据不同的用途,不同的原水水质,和不同的工艺操作等条件,做出相应的原因分析,然后制定相应的改进方案,再对原有的设计进行适当的调整,以适应不同现场的的使用,既能达到满意的使用效果,同时还能节约成本。今后还要继续摸索调整,找到最优运行参数,延长设备使用寿命,降低成本,节约资源。

参考文献

[1]许振良.膜法水处理技术[M],化学工业出版社,2000

[2]清华大学工程力学系编.流体力学基础[M]。北京:机械工业出版社,1980

[3]华耀祖.超滤膜技术与应用[M],化学工业出版社,2003

[4]金晓蓉.超滤系统反洗若干问题的探讨[J],通用机械,2012(1)

[5]刘玉槐,张孝礼. 超滤装置出水量偏低问题的研究及对策[J],宁夏电力,2005(5):61-64

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