基于偏振折叠的光纤耦合实验研究
2014-04-19郭林辉高松信李建民尹新启武德勇
谭 昊,郭林辉,高松信,李建民,尹新启,武德勇,唐 淳
(1.中国工程物理研究院应用电子学研究所,四川绵阳 621900;
2.中国工程物理研究院高能激光科学与技术重点实验室,四川绵阳 621900)
基于偏振折叠的光纤耦合实验研究
谭 昊1,2,郭林辉1,2,高松信1,2,李建民1,2,尹新启1,2,武德勇1,2,唐 淳1,2
(1.中国工程物理研究院应用电子学研究所,四川绵阳 621900;
2.中国工程物理研究院高能激光科学与技术重点实验室,四川绵阳 621900)
基于二极管激光器mini-bar的光纤耦合方式是一种降低耦合系统成本并提高整体转换效率的方法。提出一种偏振折叠的光束整形方式,并采用一种CW 50 W mini-bar进行了相关耦合系统的设计。针对mini-bar的特殊结构与散热需求,设计了针对mini-bar封装用的特种微通道冷却器,并通过封装实验结果验证设计有效。将10片封装在铜微通道冷却器上的CW 50W mini-bar组装成两列各5 bar的叠阵,实现了两列叠阵的激光束沿快轴方向的空间合成,合成后输出功率439 W,空间耦合效率97%。根据耦合系统的设计进行了400μm芯径、0.22 NA的光纤耦合实验,得到光纤输出端脉冲激光功率186.9W,整体光光效率为52.2%。
二极管激光器;mini-bar;偏振折叠;空间叠加;光纤耦合
1 引 言
光纤耦合输出的二极管激光器(diode laser,DL)模块具有结构紧凑、亮度高、可靠性高等特点,在泵浦光纤激光器、材料处理、医疗仪器等领域都获得了广泛的应用。通常这种激光器都采用标准线阵二极管激光器(cm-bar),但由于其慢轴方向的光束质量较差,无法直接耦合进入光纤,需要对其光束进行切割重排,以平衡快慢轴的光束质量,并满足光纤束参积(beam parameter product,BPP)的要求。
如此造成耦合系统整体结构复杂、成本较高、效率较低,且难以满足光纤激光器与材料处理等应用中的亮度要求。为解决这个问题,实验采用发光单元(emitter)的尺寸、个数、腔长与周期(pitch)经过特别设计的mini-bar,其慢轴方向的光束发散角相对较小,宽度较窄,改善了器件在慢轴方向的光束质量,避免了厘米bar在光纤耦合中需要采用复杂光束整形系统这一缺陷,在效率与成本方面都具有较大优势。
2 耦合设计
2.1 耦合设计原则
要实现二极管激光的高效光纤耦合,需要关注DL的结构与发光辐射特性、封装技术以及在其与光纤之间的一系列光学系统。通常情况下一个DL光纤耦合系统结构组成如图1所示。
图1 耦合系统结构示意图Fig.1 Scheme of a fiber coupling system
根据拉格朗日不变量可知,光束经过无像差的光学系统,其发散角与束腰会发生改变,但是两者乘积保持不变,因此使用二极管激光的BPP与光纤的BPP进行比较则可判断光束是否能被耦合进入光纤。
在光纤耦合设计中,DL光束的BPP必须满足:
式中,Qfast为快轴的BPP;Qslow为慢轴的BPP;Qfiber为光纤可接收的最大BPP;ω0为DL的光束束腰半径; θ0为光束的远场发散全角。并且Qfast与Qslow须尽可能一致。
考虑到DL的输出特性,首先根据mini-bar慢轴方向的BPP,确定快轴方向芯片的数量,使快慢轴BPP尽量一致。其次,根据光束快轴与慢轴方向上的远场发散角与束腰,设计慢轴扩束与聚焦光学系统,其原则是慢轴扩束后光束的发散角与束腰尽可能与快轴相一致。最后,根据具体应用需求,考虑采用空间耦合、偏振合束与波长叠加的方式进一步提高系统输出功率。
2.2 基于偏振折叠的光纤耦合系统设计
为实现0.22 NA、400μm芯径的光纤大于150W的激光输出。实验选用CW 50W mini-bar进行设计。这种 mini-bar的 emitter宽度为 90μm,pitch为500μm,腔长为3.6 mm,emitter个数为10,输出光束慢轴发散角6°,波长为980 nm。可以计算出CW 50 W mini-bar慢轴方向的BPP为28.75 mm·mrad,设计采用偏振折叠的光束整形法缩小慢轴方向的BPP,满足光纤芯径的要求。采用叠阵封装形式,微通道冷却器厚1.8 mm,通过空间耦合的方式进一步提高输出功率,如图2所示。
图2 DL叠阵与空间耦合示意图Fig.2 Scheme of DL stack and spatial coupling
在实际封装过程中,由于芯片焊接与堆叠等封装工艺的限制,需要引入各种误差考虑:堆叠引入的慢轴指向性偏差±0.05°及芯片焊接时的定位误差±0.3 mm;偏振折叠中,分光后两束光的指向偏差±0.1°与光瞳偏差±0.3 mm;空间耦合引入的两列叠阵之间的快慢轴指向偏差±0.05°,慢轴方向光瞳偏离值±0.3 mm。计算得到快轴方向最多可以堆叠5片 mini-bar,空间耦合后快轴方向 BPP为25.26 mm·mrad,慢轴方向 BPP为 24.75 mm· mrad。根据式(1)计算可知,要实现此空间叠加模块的光纤耦合,对应0.22 NA的光纤其芯径不能小于319μm。可以将空间叠加后的光束耦合进入0.22 NA、400μm芯径的光纤。系统的结构示意图如图3所示。
图3 基于偏振折叠的光纤耦合光路原理示意图Fig.3 Scheme of a fiber coupling system based on polarization folding
3 mini-bar封装设计与实验
3.1 mni-bar封装设计
与厘米bar相比,mini-bar特殊的结构使其腔长约为厘米bar的两倍,且腔面输出光功率密度比厘米bar的高,微通道冷却器需具有更强的散热能力,特别是沿腔长方向上的散热能力,因此需要针对mini-bar的特殊需求设计新型的高效冷却器。
考虑到实际加工难度,实验所使用的铜微通道冷却器采用6层结构设计,每层厚0.3 mm,整体长28.5 mm,宽11.8 mm,微通道宽100μm,微通道肋片宽200μm,其结构如图4所示。设微通道冷却器中冷却水的流量为0.35 L/min,温度为25℃,设mini-bar电-光转换效率为60%,且热功率均匀分布在10个emitter上,采用ANSYS进行计算,得到mini-bar输出光功率50 W时的温度分布如图5所示。
图4 微通道冷却器结构Fig.4 Schematic illustration ofmicrochannel heat sink structure
图5 温度分布Fig.5 Temperature distribution of diode laser heat sink design
芯片激活区相对于冷却水的热阻Rthermal可以由进行计算。可以看出CW 50 W mini-bar工作时结区温度约为40.3℃,根据式(3)计算得到芯片激活区相对于冷却水的热阻为0.47℃/W。
3.2 mni-bar封装实验与性能测试
CW 50 W mini-bar的封装实物如图6所示。驱动电流为CW 50 A时测得CW 50W mini-bar的P-IE曲线如图7所示,其斜率效率约为1 W/A,电-光转换效率最大为62.2%,中心波长为975.85 nm,光谱半高宽约为3.66 nm。慢轴远场发散角为5.8° (FW1/e2)。
在加载连续电流的条件下,测得不同温度下阈值电流的变化。热沉温度从15℃增加到30℃时,CW 50 W mini-bar的阈值电流从3.82 A增加到4.1 A。在加载1%占空比(Duty Cycle,DC)准连续电流的条件下,测得mini-bar的中心波长随温度的变化曲线与加载连续电流的条件下中心波长随芯片热功率变化,得到CW 50 W mini-bar的Δλ/ΔT= 0.336 nm/℃,Δλ/ΔQ=0.178 nm/W,由式(3)可以计算出芯片激活区相对于冷却水的热阻 Rthermal= 0.530℃/W,中心波长漂移 5.8 nm,结区温度42.3℃。与理论计算结果较为一致。
根据设计,将10片CW 50W mini-bar组装为5 bar×2的CW 50 W mini-bar空间耦合叠阵,如图8所示。驱动电流为CW 50 A时测得其输出功率439 W,空间耦合效率97%。
图6 铜微通道热沉封装的CW 50W mini-barFig.6 Mini-barmounted on microchannel heatsink
图7 CW 50W Mini-bar的P-I-E曲线Fig.7 P-I-E curve of CW 50W mini-bar
图8 Spatial couplingmoduleFig.8 CW 50 W mini-bar空间耦合叠阵
4 基于偏振折叠的光纤耦合实验
偏振合束法是利用偏振耦合器将偏振方向的互相垂直的两束光合成,是提高DL光束亮度的一种方法。考虑DL光纤耦合中对慢轴方向光束质量的要求,设计一种光束整形法,将同一束光沿慢轴方向分为两部分,通过偏振合束法合成,将亮度、光束质量同时提高一倍,即偏振折叠光束整形法。如图3所示。
根据耦合设计,采用CW 50 W mini-bar空间耦合叠阵进行光纤耦合实验。得到偏振折叠前后的光斑照片如图9所示。偏振折叠整形后的光束经聚焦透镜会聚,在驱动电流为1%DC、50 A时由CCD采集到的焦点光斑强度分布如图10所示。图中白色圆圈的直径为400μm。
由于使用的光纤无法承受高功率,因此在加载1%DC、50 A的准连续电流时,进行了耦合效率测试。测得光纤前后脉冲激光功率分别为258.5 W、186.9 W,耦合效率约为 72.3%,整体光光效率为52.2%。
图9 偏振折叠前后的光斑图Fig.9 Beam profile of polarization folding
图10 焦点光强分布Fig.10 Intensity distribution before coupling
通过对系统不同部位光功率的监测,得到准直透镜透过率98.1%、空间耦合效率为96.9%、慢轴扩束器传输效率为92.0%、偏振折叠效率为84.9%,聚焦透镜组传输效率为97.4%。可以看出,除光学元件的传输损失外,影响整体耦合效率的主要因素为偏振折叠与光纤耦合造成的功率损失。偏振折叠部分的损失主要为芯片输出光束为偏振度95%的p光,以及半波片与平面反射镜造成的损失。耦合效率过低的原因则是偏振折叠中,光束经3块平面反射镜反射后造成的指向性偏差增大了光束的BPP,并使焦点处光强分布不均匀,影响了光纤耦合效率。
下一步计划通过检测折叠后光束的远场强度分布来进行偏振折叠部分的调节工作,通过测量与计算掌握偏振折叠后光束的BPP,以提高系统的耦合效率。另外,尝试对偏振折叠部分的结构进行改进,减少平面反射镜的使用以降低可能因平面反射镜装调误差造成的指向性偏差。
5 结论
本文提出一种偏振折叠的光束整形方式,并采用一种CW 50 W mini-bar完成了相关耦合系统的设计。针对mini-bar的特殊结构与散热需求,设计了针对mini-bar封装用的特种微通道冷却器,并通过封装实验结果验证设计有效。将10片封装在铜微通道冷却器上的CW 50W mini-bar组装成两列各5 bar的叠阵,实现了两列叠阵的激光束沿快轴方向的空间合成,合成后输出功率439W,空间耦合效率97%。根据耦合系统的设计进行了400μm芯径、0.22 NA的光纤耦合实验,得到光纤输出端脉冲激光功率186.9W,整体光光效率为52.2%。下一步工作将主要针对偏振折叠部分进行调整以提高耦合效率。
[1]Haag M,K hler B,Biesenbach J,et al.Novel high brightness fiber coupled diode laser device[C]//Proc of SPIE.2007:64560T.
[2]Friedrich Bachmann,Peter loosen,Reinhart Poprawe.High power diode lasers:technology and applications[M].Springer,2007:147-158.
[3]GUO Linhui,GAO Songxin,WU Deyong,et al.Beam collimation of diode laser vertical stack[J].High Power Laser and Particle Beams,2011,23(3):577-580.(in Chinese)
郭林辉,高松信,武德勇,等.二极管激光器垂直阵列光束精密准直[J].强激光与粒子束,2011,23(3): 577-580.
[4]GAO Songxin,WU Deyong,WANG Jun,et al.Multiplayer bonding technique for high power diode laser package[J].High Power Laser and Particle Beams,2003,15(5): 447-449.(in Chinese)
高松信,武德勇,王骏,等.高功率二极管激光器封装的多层焊接技术[J].强激光与粒子束,2003,15(5): 447-449.
[5]GAO Xin,BO Baoxue,QIAO Zhongliang,et al.Single fiber coupling of multi-linear-array-diode-lasers[J].Acta Photonica Sinica,2010,39(7):1229-1234.(in Chinese)
高欣,薄报学,乔忠良,等.多线阵半导体激光器的单光纤耦合输出[J].光子学报,2010,39(7): 1229-1234.
[6]WANG Zuolan,Segref A,Koenning T,et al.Fiber coupled diode laser beam parameter product calculation and rules for optimized design[C]//Proc of SPIE,2011:791809.
[7]Wolf P,K hler B,Rotter K,et al.High-power,highbrightness and low-weight fiber coupled diode laser device[C]//Proc of SPIE,2011:791800.
[8]Koenning T,Alegriaa K,Wang Zuolan,et al.Macro-channel cooled,high power,fiber coupled diode lasers exceeding 1.2kW of output power[C]//Proc of SPIE.2011:79180E.
[9]PittroffW,Erbert G,Eppich B,et al.Conductively cooled 1 kW-QCW diode laser stacks enabling simple fiber coupling[J].IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies,2010,33(1):206-214.
[10]GUO Linhui,TANG Chun,WU Deyong,et al.Measurement of“smile”for high-power diode laser array[J].High Power Laser and Particle Beams,2009,21(2):196-197.(in Chinese)
郭林辉,唐淳,武德勇,等.大功率二极管激光线阵的“smile”测量方法[J].强激光与粒子束,2009,21(2): 196-197.
Experimental study on fiber coupling based on polarization folding
TAN Hao1,2,GUO Lin-hui1,2,GAO Song-xin1,2,LIJian-min1,2,YIN Xin-qi1,2,WU De-yong1,2,TANG Chun1,2
(1.Institute of Applied Electronics,CAEP,Mianyang 621900,China;
2.The Key Laboratory of Science and Technology on High Energy Laser,CAEP,Mianyang 621900,China)
Fiber coupled system based onmini-bar is an effectiveway for avoiding complex beam shaping to reduce the costs and improve brightness.A beam shapingmethod named polarization folding is designed to reduce BPP of slow axis to a half,and the fiber coupling scheme based on polarization folding is also given.A microchannel heatsink is designed for the special demand ofmini-bar package,and it had been proved according to the result of packaging experiment.439W output power ofmini-bar spatial couplingmodule and 97%spatial coupling efficiency are achieved by spatial coupling of two 5 mini-bar stacks.A peak power of186.9W is achieved in the fiber coupling experiment,the O-O efficiency is about52.2%.
diode laser;mini-bar;polarization folding;spatial coupling;fiber coupling
TN253
A
10.3969/j.issn.1001-5078.2014.04.00 2
1001-5078(2014)04-0361-05
国家自然科学基金重大项目(No.60890201);中物院应用电子学研究所所自研课题(No.2011JGZY05);中国工程物理研究院高能激光科学与技术重点实验基金(No.HEL2013-11)资助。
谭 昊(1985-),男,博士,主要从事二极管激光器及应用技术研究。E-mail:tanhaomf@163.com
2013-08-26