矿井通风系统的优化及其应用
2014-04-17丁景明
丁景明
(西山煤电股份公司 西铭矿,山西 太原030052)
0 引言
矿井的通风系统作为整个工作系统的一部分,发挥着至关重要的作用。其好坏优劣,直接关系着整个矿井的安全可靠。近年来,矿难频繁发生,最主要的原因就是通风系统不合理,造成工人呼吸不顺畅。因此,通风系统的优化,不仅是保证工人工作环境安全的重要因素,同时有助于提高矿井的抗灾能力,是实现高效生产的重要条件。由此可见,应当建立完善的矿井通风系统,为矿井经济效益的提升提供充分保障。
1 我国矿井通风系统现状
随着煤炭需求量的不断扩张,原煤产量也逐渐提升,然而煤矿事故尤其是瓦斯事故也越来越多。究其原因,这些问题基本上均是通风系统的不科学合理造成的。在现有的系统中,如果增加矿井的需风量,则会增加通风阻力,对风量的调配困难,则会造成通风系统的不稳定。另外,通风线路长,通风设备差,漏风现象的出现,造成了瓦斯的泄漏时有发生。有些小乡镇的煤矿通风能力不足,但是缺乏专业的人员帮助他们改善系统,改造意识也十分薄弱,无法及时对系统进行优化改造,导致通风事故频频出现。因此,优化矿井的通风系统,是保证安全稳定生产,杜绝通风事故发生的前提条件。
2 优化矿井通风系统的理论依据
对矿井的通风系统进行优化就是了解原系统中存在的不足,然后分析产生的原因,提出合理的优化方案进行优化,确保矿井的安全生产。主要通过以下几个方面进行改进与优化。
2.1 通风方法的改变
通常采用的通风方式包括抽出式、压入式和抽压联合式,要根据不同的情况采用不同的通风方式。如矿井比较浅,且具有自燃的危险时,要采用压入式的通风方式;其他没有特殊要求的矿井,往往采用抽出式的通风方式;抽压联合式的设备比较复杂,管理起来也较为麻烦,因此应尽量避免使用。
2.2 简化矿井的通风网络
复杂的通风网络具有角联风路,角联风路是指有一条或多条风路把两条并联风路连通的网络。具有角联风路的通风系统的通风性能不够稳定,容易造成通风不畅引起瓦斯事故。而简单网络可以消除矿井通风系统中的角联网络,因而要尽量采用简单的通风网络。
2.3 降低矿井的通风阻力
导致矿井通风阻力变大的因素非常之多,如断面大小的变化情况,矿井通风网络的情况等等。这就要求技术人员进行实地考察,了解通风阻力变大的最主要原因,是风量分配引起的还是巷道的长短或者光滑程度引起的,然后测量这些量,得到准确的数据,根据数据进行分析改进,以此降低矿井的通风阻力,达到优化矿井通风系统的目的,提高安全生产的效率。
2.4 矿井通风方式的改变
矿井的通风方式有很多种,包括中央分列式、中央并列式、分区对角式、混合式等等,要根据不同的环境条件,选择不同的通风方式。需要考虑的是矿井煤层的地理条件,存储情况,煤矿的自燃可能性等。对于井田面积较小、煤矿隐藏较深的矿井适合采用中央并列式的通风方式,但是该方式会造成通风阻力大、风路长、漏风多等问题,不利于煤矿的开采。对于井田面积较大、煤矿隐藏较深的矿井,宜采用中央对角式的通风方式。
2.5 采用合理的通风设施
当矿井自然分配风量时,切勿采用通风设施,极易使得通风阻力变大。当矿井无法自然分配风量时,加入科学的通风设施,如风门、风墙、风桥、风窗等。要根据具体情况,采用合理的通风设施,要注意通风设施的摆放位置,数量,保证能够通风顺畅,经济合理。还要严格控制通风设施的质量,保证其正常工作,避免漏风、风流短路、有害气体涌出等现象的发生,提高整个通风系统的安全可靠性。
2.6 合理配备矿井通风量
要根据通风量计算方法计算每个地方所需的通风量,有效地稀释并排出瓦斯、煤尘等有害气体,保证工作人员的安全。合理配备矿井的通风量对于通风系统至关重要,因为随着矿井深度的增加,所需的通风量是不同的,如果不能合理配备,很有可能引起事故的发生。要根据所需的风量,及时更换通风机,对风量需要少的地方,减少通风机还能降低成本。故合理的配备通风量是安全生产的前提,也是降低生产成本且提高经济效益的有效手段。
3 矿井通风系统的优化方案
3.1 优化前的通风系统
某煤矿的通风方式为中央并列通风系统,从北风井、新副井和老副井进风,从东风井回风,东风井安装两台BDK -10 -NO40(1 600 kW×2)对旋轴流式风机,通风方法为抽出式。矿井总进风量为128 m3/s,总排风量为130 m3/s。
3.2 优化方案的提出
根据实地考察,得知此矿井的瓦斯浓度较高,通风线路长、阻力大,并且还有自燃的倾向,所采用的系统比较复杂且不合理。为解决上述问题,提出了一种优化系统的方案,采用混合式通风系统,以加大地下的通风量,降低瓦斯的浓度。
3.3 优化后的通风系统
通风系统优化后,挖掘了一个新的风井,采用混合式通风系统,由北风井、新副井、老副井和东风井四个风井进风,新挖掘的风井作为中心风井进行回风,在新风井中新安装两台BDK-8 -NO31(800kW ×2)通风机,通风方法为抽出式。增加总进风量为211 m3/s,总排风量为220 m3/s。
3.4 优化前后通风系统的比较
进行优化后的系统与之前的系统相比,具有以下优势。
1)该矿井改变了通风方式,因此能够降低通风阻力。新风井的增加,增加了原有的通风量,有助于采煤人员通风的顺畅。此外,在四个风井中央增加一个风井,缩短了通风线路,各巷道的断面也有所扩张,在很大程度上降低了通风的阻力。
2)降低了矿井内瓦斯的浓度。在通风系统优化前,风井的总排风量为130 m3/s,优化后的风井的总排风量为220 m3/s,大大降低了瓦斯的浓度。在矿井中瓦斯超量的现象经常发生,优化前的总排风量太小,很容易造成瓦斯事故,优化后的系统有利于安全生产的进行,提高了矿井的抗造能力。
3)增加了矿井中各地的用风量。优化前的系统进风量少,而地下用风的地点较多,造成地下采掘工作的失衡。在地下掘进的速度与采煤的速度相差甚远,这便需要加快掘进速度,而掘进速度的加快,就造成了瓦斯抽放的不完全,导致瓦斯浓度过高。系统优化后,进风量增加,满足了各个地点的用风量,降低了瓦斯的浓度,为安全生产提供有力保障。
除上述之外,优化系统之后的风量增大,当发生意外时,可以尽快将有毒气体排出,限制了灾害的扩大,易于救灾工作的顺利展开。系统优化之后,可以在地下多安装几个采掘机,可以加快生产的效率。当然,由于增加一个风井会增加生产成本,但是采掘速度的加快,也加快了煤炭的生产效率,从整体上看系统的优化带来的收益大于成本。
4 结语
通过煤矿通风系统的优化,使其更加经济合理,有效地保证了煤矿生产的安全性、可靠性与高效性。同时也加强了煤矿系统的抗灾能力,大幅度提高了经济效益,对矿井的整个系统优化发挥着指导作用。所以,相关人员应当重视矿井系统的优化,以便于推动矿井生产工作的稳定运行。
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