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伺服主轴系统的故障报警及排除

2014-04-08

设备管理与维修 2014年7期
关键词:数控系统编码器主轴

徐 萍

(江汉大学机电与建筑工程学院 武汉)

1.主轴不明原因发热

三菱M70B数控系统,主轴电机型号SJ-V22,伺服驱动器MDS-D-SP-240。使用厂家报告数控系统运行时主轴电机发热,连主轴电机的三相线也发热烫手,同时车螺纹时发生乱丝故障。

打开主轴运行监视屏,观察主轴电机的电流和转速。在显示屏上观察到主轴实际速度不稳定,在指令速度1000 r/min时,实际速度总是在990~995 r/min转跳动,不能稳定在指令速度1000 r/min。

从观察到的现象分析,因为在主轴空载状态,不可能是由于负载过大引起电流过大造成的发热;也与加减速时间无关;可能与相序,干扰,绝缘损坏等因素有关。

(2)故障排除。仔细检查了机床周边情况,发现机床使用一台55 kW的变频器驱动辅助设备,而且变频器控制柜与数控系统控制柜是连通的,可以判断这是一重大干扰因素,变频器是一大干扰源。

为此将变频器控制柜与数控系统控制柜完全隔离;将变频器接地线加粗到16 mm2,将数控系统接地线加粗到16 mm2。重新检查并加固各控制信号线的屏蔽层接地。做好以上抗干扰措施后,故障消除。

这一案例说明,由于变频器发出的谐波信号使主轴编码器信号线受到干扰,发出了错误的反馈信号,即所反馈的电机实际速度总是达不到指令速度,所以该伺服驱动器总在不断地工作,迫使实际速度达到指令速度,这样就造成了电机的发热。

一般伺服电机不明原因的发热,可以同理分析和处理:先排除机械安装精度方面的问题,可将电机脱开机械连接,观察空载电流应该在5%以内。排除周围的干扰源,特别是排除其对编码器信号线的干扰;(观察其实际速度的数值是否变化);将编码器的电源电缆加粗(达到1 mm2),是有效地措施;提高参数速度环增益的数值,以机床不发生振动啸叫为标准。

2.数控伺服主轴过热

(1)系统配置于故障排查。加工中心数控系统是三菱M70B,驱动器型号MDS-D-SP-200,主轴电机型号SJ-V18.5-01ZT。用户报告该主轴在4000 r/min时可正常工作,电机温度在30℃。电机在8000 r/min时发热严重,温度升至80~120℃。此时工作状态是主轴空转。现场观察,设定主轴速度为4000 r/min,实际主轴速度很快稳定在4000 r/min,温度30~40℃。设定主轴速度为8000 r/min,实际主轴速度在7990~7999 r/min之间跳动,温度72~75℃。因为主轴电机空转没有发热现象,所以判断主轴电机并没有硬故障。机械精度已经由制造厂家多次测量,保证没有问题,况且在4000 r/min时能够正常工作,观察其空载电流在10%以下,可排除机械系统的安装精度问题。

查看主轴参数。主轴参数是系统生产商提供的出厂值,到现场后未做调整,而对于主轴伺服电机而言,主轴电机以速度控制为目标,其调节过程是PID调节过程,因此可以调整的参数主要是速度环增益。相当于比例调节系数。

速度环增益参数的调整。速度环增益参数13005=150(标准值),主轴电机在4000 r/min时可正常工作,温度=30~34℃,空载电流=7%~10%,速度误差=0~1 r/min。主轴电机指令转速在7000 r/min时,空载电流在30%~40% 速度误差=10~20 r/min,从监视画面上看,实际速度一直在跳动,不能稳定在指令值范围。主轴电机指令转速在8000 r/min时,空载电流在50%~70%,速度误差=10~20 r/min,从画面上看,实际速度一直在跳动,不能稳定在指令值范围,温度在短时内上升到70℃。

设置速度环增益参数13005=220。逐渐升高主轴速度,主轴电机在7000~7600r/min时,工作正常,当主轴电机在8000r/min时,又出现不正常。空载电流在50%~70%,速度误差=10~20r/min,从画面上看,实际速度一直在跳动,不能稳定在指令值范围,温度在短时内上升到70℃。

主轴电机在7600 r/min能正常工作,而在8000 r/min就出现异常,对比很明显。说明修改参数13005(速度环增益)能改善电机运行。问题不在硬件,而在参数上,伺服电机最主要的参数是速度环增益,因此继续将参数13005(速度环增益)提高。

设定参数13005(速度环增益)=300,主轴电机的工作状态有了明显改善。主轴电机在8000 r/min时,空载电流在13%~14%,速度误差=0~1 r/min,从监视画面上看,实际速度稳定在指令值范围,温度在40℃。

(2)对速度环增益参数影响过程的分析。参数13005是速度环增益,是实际速度跟随指令速度的能力。当参数13005(速度环增益)=150,而指令速度升高到7600~8000 r/min,在主轴监视画面观察到实际速度一直在乱跳,没有稳定在指令值范围,这说明主轴伺服电机一直努力使实际速度达到指令速度,但由于速度环增益(速度环增益)不够,所以,实际速度一直不能达到指令速度,但伺服驱动器一直在执行实际速度跟随指令速度的动作,所以,主轴电机的电流就异常增大,电流增大温度就升高,实际表现为:实际速度一直在跳动,电流值升高达50%~70%。电机温度在80~120℃。

当提高速度环增益参数13005(速度环增益)=300时,伺服主轴电机的实际速度跟随指令速度的能力提高,实际速度很快就达到指令速度,所以电机工作状态就正常了。

3.主轴高速旋转时出现异常振动

(1)基本配置与故障现象。三菱E68数控系统,主轴系统SJ-PF3.7,伺服驱动器MDS-B-SPJ2-3.7。

数控车床主轴在高速(>3000 r/min)旋转时,机床出现异常振动。

(2)分析与处理。数控机床的振动与机械系统的设计、安装、调整以及机械系统的固有频率、主轴驱动系统的固有频率等因素有关。但在本机床上,由于发生故障前主轴驱动系统工作正常,可以在高速下旋转,而且是主轴转速在>3000 r/min的任意转速时均存在振动,所以可以排除机械共振的原因。

检查机床机械传动系统的安装与连接,未发现异常,且在脱开主轴与机床主轴的连接后,从控制面板上观察主轴转速、转矩或负载电流值,其数据有较大的变化。因此可以初步判定,故障在主轴驱动系统的电气部分。经仔细检查机床的主轴系统配线,发现机床主轴驱动器的接地线连接不良,将接地线重新连接后,机床恢复正常。

4.屏幕上不能显示实际主轴速度

三菱M64数控系统,屏幕上不能显示实际主轴速度。在三菱数控显示屏的S指令下端有一括号,该括号内显示的是主轴的实际转速。如果屏幕上不能显示实际主轴速度,如果是伺服主轴,则可能是其主轴编码器信号已经直接接入主轴伺服驱动器,通过总线读入了控制器内。如果主轴由变频器或普通电机直接驱动或经过变速箱换挡后,实际的主轴转速必须由直接连接于丝杠的编码器检测,再送入基本I/O板上的同期编码器接口。同期编码器必须符合1024P/R的要求。

分析后认为,可能是参数设置不当,正确设置如下:

#3238=0004(编码器反馈信号有效)

#3025=2(对于编码器串联型的伺服主轴)

#3025(主轴编码器的连接选择)

#3025=0 (无主轴)

#3025=1(主轴编码器接在机械端,编码器信号接入I/O板的同期编码器插口)

#3025=2(主轴电机编码器信号直接接入主轴驱动器)

与#3025有关的参数是#1236,当 #3025=2时,用#1236选择R18/R19(主轴实际速度)的脉冲输入源。当主轴编码器信号直接接入主轴驱动器内,并使用该信号作为主轴转速信号时,设置 #1236的bit=0。使用变频器驱动或普通电机+减速箱驱动主轴,而且在主轴端加装了编码器,以此编码器检测主轴电机转速时,设置 #1236的bit=1。在I/F诊断画面上,监视R18/R19,可以观察实际主轴速度。

5.E60系统无主轴模拟信号输出

(1)热处理机床配三菱E60数控系统,使用模拟主轴,但在屏幕上写入S***指令后 测定其I/O板上的模拟信号输出口(AO口)却没有电压输出。故障发生在调试阶段。

对于模拟主轴,必须设定主轴相关参数。

#1039=1(有一个主轴)

#3024=2(模拟主轴)

#3237=0004

#3001=额定速度 (模拟信号=DC 10 V时对应的速度)

检查系统参数,发现没有设定#3001,由于没有设定#3001,系统没有建立起模拟电压信号与实际速度的对应关系,故系统没有模拟输出,必须根据所使用的变频器规格正确设定#3001(额定速度)。

正确设定以上参数后,在屏幕上设定S1000这样的主轴指令,在模拟量接口上就可以测量到相应的DC电压。在显示屏的I/F画面可以观察R108的值,便是对应的实际主轴速度。对模拟主轴,可以用#3001调整其精确的转速。

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