贵-渝成品油管道乌江水平定向钻穿越施工技术
2014-04-06郑俊
郑 俊
中石化江苏油建工程有限公司,江苏扬州 225001
1 工程概况
由江苏油建承建施工的贵阳-遵义-重庆成品油管道乌江水平定向钻穿越工程,位于贵-渝高速公路乌江大桥以东1.5 km,贵-渝铁路以西0.5 km处。管道输送介质为成品油,输送压力为9.5 MPa,管道规格为D 406.4 mm×9.5mm,钢管材质为X60直缝埋弧焊钢管,管道外防腐层采用3PE加强级防腐。
贵州省是多山地区、乌江以天险著称。喀斯特地质造就了众多的地下溶洞、暗河、地缝等特殊的地质构造,这给乌江水平定向钻管道穿越带来许多困难。
2 乌江穿越工程施工难点分析
2.1 控向难度大
碎石和卵石层、岩层软硬交错,穿越处岩石硬度高、距离长,地形地貌起伏大、高差大,周围干扰源多(如电气化铁路、铁矿石矿等),准确控向难度非常大,控向信号数据检测校验难。若碎石、片石突然滑落,易造成塞孔、卡钻杆和突然偏钻等,由此会进一步造成憋压和泥浆泄漏等问题,影响到井下钻具的安全和钻导向孔的成功率。且如果钻遇溶洞,就要承担前功尽弃的风险。
2.2 钻机操控难题多
(1)由于穿越地层软硬不均,片石、碎石多,穿越距离长,井下钻杆易在地层中形成S弯,而且随着穿越距离的增大,钻进的推力和扭矩也逐渐增大,钻头造斜难度更大,这将影响到导向孔曲线的质量。
(2)乌江地质情况复杂,地层分布不均,可能存在溶洞、较多的碎石和卵石,该地层易造成钻头跑偏,泥浆漏失和塌孔,正常钻孔的难度非常大。
(3)由于钻进距离长,地层变化大,司钻很难正确感触到地层情况以及钻具钻进的情况,不利于紧急情况的及时处理。比如:前面的钻头已经卡钻,司钻却正常钻进,这将使钻杆产生很大的反扭矩,造成钻杆弯曲,严重时甚至导致钻杆断裂和设备损坏。
(4)由于穿越距离长,高差大,需反复多次洗孔,但井下易破碎片石较多,在钻头回拔时,极可能发生塞孔、塌孔、卡钻头及钻杆接头脱落等情况,造成井下意外事故的发生,这就对洗孔速度、泥浆排量、压力的控制要求非常高。
3 对策措施
3.1 入土点、出土点调整
原设计确定的入土点、出土点,曲线高差大,经与设计部门沟通确定,入土点选在乌江南岸一条支流西岸上荒地处,出土点选在乌江北岸较大支流东岸坡地上,该坡地有500~600m长,可用于管道预制。如此,穿越曲线水平长度为885m,曲线长度891m,穿越最大垂直深度85m。由于乌江岸边山包的阻隔,出土点、入土点互相看不见。
3.2 穿越机选择
根据乌江穿越工程的地质条件、穿越长度、穿越管径以及现场地形地貌,确定选用美国威猛D 300mm×500mm履带式水平定向钻穿越机进场施工,穿越机最大拖拉力1 360 kN、最大扭矩67 800 N·m。
3.3 控向技术
(1)在开钻前利用探棒和全站仪准确测出穿越轴线的磁偏角,以此为基准控制导向孔钻向偏差。测磁偏角的具体方法如下:用全站仪准确测出穿越轴线,将探棒放在穿越轴线上,将探棒与遥显信号线连接,遥控显示器上将显示该位置探棒的磁偏角,沿轴线改变探棒的位置,多点测量在线磁偏角,综合考虑筛选几个可信的磁偏角后,取平均值即可作为穿越轴线准确的磁偏角。
(2)优化导向孔钻具组合,将探棒装入尼龙套及无磁探棒室中,无磁探棒室两端各连接1根无磁钻铤,以消除钻机、钻杆以及周围干扰源对探棒产生的磁干扰。
(3)在探棒入土前,利用手提探测器、遥控显示器对探棒进行3m校验,取垂直于探棒钻进方向的3、5、10、15、20m位置进行探测数据校验,采集数据进行分析,判断数据误差大小,摸索规律,以便及时准确判断控向数据的准确度,达到精确定位的目的。
(4)为防止控向线因钻导向孔时间长、泥浆压力高、排量大造成控向线堆积和外皮破损,在钻杆内设置特制的耐磨塑料线卡,使用定制加厚外皮的控向线,以确保控向信号正常传输。
(5)为防止钻杆弯曲断裂,特在入土点沿穿越曲线预埋D 323mm×10mm、长40m的焊接钢导向套管至硬地层(导向孔钻完后取出钢套管),以确保钻导向孔时推力正常传递,保持井口返浆,防止钻杆扭曲变形甚至断裂。
(6)导向孔钻进时,在入土点与出土点之间,沿穿越轴线设置中心桩,在可探测区域利用手提探测器,精确测量地下钻头位置,同时分析研究探测数据与控向软件反馈数据的偏差,把握数据规律和钻进趋势。
(7)在不可探测校验区域,如江面、山体以及探棒埋深较深位置等处,在钻导向孔时增加信号测量频率,每根钻杆(长9.6m)测量2次,根据信号数据变化,及时判断钻头走向,有效保证导向孔曲线符合设计曲线要求。最终使导向孔曲线与设计曲线的偏移量、出土点沿穿越轴线的纵向及横向偏差完全满足设计和规范要求。
(8)钻导向孔时,严格控制每根钻杆控向数据的变化量,满足设计曲率半径要求,避免出现S弯或“狗腿子”等缺陷。
3.4 泥浆配制技术
(1)乌江穿越地质条件复杂,在长距离岩石中穿越,其中可能存在溶洞、碎石,又由于岩体细缝多,因而泥浆配制技术是关键。各施工过程的泥浆性能调整要求如下:
其一,导向孔斜孔段:为保证钻屑携带和井眼畅通,控制泥浆的失水,需增大护壁剂、增黏剂和堵漏剂的含量。导向孔水平段:要及时提高携砂剂和润滑剂的含量,适当降低泥浆黏度和切力,保证泥浆的流变性能良好,使岩屑能顺利返出地面,增强泥浆的润滑性,以减小钻机推进阻力和扭矩。
其二,扩孔时为增强泥浆的固壁性能,防止井眼塞孔、塌孔和缩径,需增大固壁剂、增黏剂和清屑剂含量。
其三,回拖时为提高泥浆的润滑性,降低摩擦阻力,增强携屑效果,需提高清屑剂和润滑剂的含量。根据穿越段地层情况控制泥浆的黏度,在钻导向孔阶段,泥浆黏度控制在55~60 s;在预扩孔阶段,泥浆黏度控制在60~65 s;在回拖阶段,泥浆黏度控制在65~70 s。
(2)现场采用4个25m3罐配制泥浆,增加储浆量,使得膨润土及其添加剂有足够的水化时间,确保泥浆的黏度等性能达到要求。
(3)利用泥浆回收处理系统以循环使用泥浆。一是可更有效地保证泥浆的供应量,二是可减少泥浆的使用量,以节约成本和减少环境污染。为此,使用泥浆外运车将出土端返浆拉到入土端,经过处理后再次使用,这样既减少了泥浆使用量,又避免了废浆污染环境。
(4)因穿越段可能存在溶洞和较多的岩隙,泥浆漏失和冒浆风险很大,且井下岩屑较多,为此,专门与美国十方公司合作,现场试验,选用化学泥浆、果冻凝胶增强剂及堵漏剂等,配制了专用泥浆,提高了堵漏和携带岩屑效果;同时加大泥浆排量,提高泥浆循环速度,确保井眼畅通,避免了乌江水源污染和环境污染。
3.5 钻机操控技术
(1)钻导向孔时钻具组合为φ216mm镶齿合金牙轮钻头+动力钻具(1.5°)+2根无磁钻铤及探棒室+钻杆。首先采用φ127mm(S135)钻杆,钻进至650m后改用φ140mm(S135)钻杆,以增强钻杆的刚度,有利于钻机的推力和扭矩的有效传递。同时在入土侧斜孔段打入导向套管,使后续钻杆的推力易于向前传递,特别是在出土侧钻头开始上抬时可以利用入土侧套管作导向支撑点,克服钻进的阻力,有利于解决出土侧水平段向斜孔段过渡“抬头”难和入土侧塌孔及钻屑排出等问题。
(2)预扩孔时钻具组合为φ127 mm(S135)钻杆+φ140mm(S135)钻杆(20m) +岩石扩孔器+φ140 mm(S135) 钻杆(20 m) +φ127 mm(S135)钻杆。扩孔时井下扩孔器保持平稳旋转和缓慢进退,以免造成片石或碎石受振滑落,从而导致塞孔、卡钻或所扩孔径变形,因此需经常注意井下钻具受力变化,及时反复洗孔排屑,确保井下钻具安全和井孔畅通。
(3) 管道回拖时钻具组合为φ127 mm(S135)钻杆+φ140mm(S135)钻杆(20m)+φ550mm岩石扩孔器+150 t分动器及卸扣+φ406.4mm成品油管道。司钻员每次回拖前需提前开泥浆泵,待泵压正常后方可回拖,回拖时要控制回拖速度和扩孔器慢转,以免造成石块滑落、岩屑堆积或刮伤管道防腐层。
(4)长距离复杂地层导向孔钻进时,司钻员要全面准确地理解和执行控向员指令,同时要保证设备和钻具的承载能力在允许的范围内。预扩孔和回拖阶段要密切关注钻机扭力和拖力的变化,依据地质结构的变化,及时调整钻机旋转速度和回拖速度,使钻机扭矩和拖力保持在一个相对稳定和安全的数值。
3.6 施工过程控制
3.6.1 进退洗孔技术
为防止钻导向孔时发生卡钻,我们实施“进一退一、进三退三、进五退五、进200m退200m”的工艺。
具体做法:钻岩石层导向孔时,每钻进1根钻杆(9.6m),退钻回1根钻杆长度(9.6m);钻进3根钻杆,退钻回3根钻杆长度;钻进5根钻杆,退钻回5根钻杆长度;钻进到200m时,退钻回200m。用这种方法不断回拔洗孔,保持井孔畅通。
3.6.2 复式多级扩孔工艺
根据穿越地层情况和切屑量,采用50mm跨级复式多级扩孔工艺。当扩孔直径为400~650mm时,扩孔时要控制切削进尺和泥浆排量,同时采用“进一退一”洗孔工艺,扩孔至200m长时需退出扩孔器检查,确保井孔圆滑畅通和井口返浆排屑正常。
3.6.3 钻具优选配套及正确使用
钻孔时,优化钻具组合,精选钻头,扩孔器及钻杆配套;扩孔器牙掌背加焊合金刀头。严格控制井下钻具工作时间,根据钻进进尺情况,及时退出钻头,进行维修或更换钻具,防止扩孔器牙轮或其他钻具掉落井下,确保井下钻具安全和井孔畅通。
3.6.4“二接一”回拖工艺
因出土端场地狭小,设备、管材进场困难,穿越管道分两段预制,经组对、焊接、检测、试压和防腐合格,采用“二接一”回拖工艺完成施工任务。
3.6.5 泥浆回收处理保护环境
施工过程中出土点泥浆集中拉运至入土端,实现泥浆循环使用。
施工结束后,废弃泥浆拉至指定场地进行加药固化处理,保护环境,不留后患。
4 结束语
贵阳-遵义-重庆成品油管道乌江穿越工程成功应用了水平定向钻技术穿越石灰岩、页岩及碎石地层。历时4个月16天,顺利完成了施工任务。经业主、监理和质量监督站检查,工程质量合格。施工过程中没有发生安全质量事故。