胺基抑制剂FYZ-1在NP 23-P2016井的应用
2014-04-04马文英王武斌李保慧
钟 灵,马文英,王武斌,李保慧,张 凯
(1.中国石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院;2.中国石化中原石油工程有限公司钻井二公司;3.中国石化中原油田采油一厂:河南濮阳 457001)
NP 23-P 2016井位于河北省唐山市南堡开发区,是由冀东油田公司在南堡2号潜山老堡南1断块山布置的一口开发水平井,设计井深5 579 m,垂深3 527 m,最大井斜90°。该井四开4 203~5 379 m钻遇地层为东营组和沙河街组,岩性为灰色泥岩和凝灰岩,水敏性强,易发生剥落、掉块,造成井壁失稳,因此采用强抑制性氯化钾钻井液钻进。该井钻至4 800 m后发生井壁失稳,采取提高钻井液密度、增加氯化钾含量等措施,仍未解除复杂情况。根据室内实验结果,采用胺基抑制剂FYZ-1增强钻井液的抑制性能,保证了NP 23-P 2016井的四开施工顺利完成。
1 现场复杂情况及处理措施
NP 23-P 2016井四开施工采用强抑制性氯化钾钻井液体系,氯化钾含量为6%,防塌降滤失剂FT-3000加量大于1.5%,并分次混入原油共计53 t。钻至4 800 m时出现坍塌掉块现象,循环时返出砂样粒径增大,井壁稳定性差,起下钻遇阻,划眼时出现蹩顶驱、蹩泵现象。四开定向至4 800~4 900 m的施工过程中,摩阻扭矩增大,定向困难,井壁坍塌掉块现象严重。钻至4 930 m时,由于摩阻扭矩太大,接近顶驱的额定负荷,决定起钻换钻具组合清砂。起至4 850 m时发生了井壁垮塌,上提钻具遇卡,倒划眼出现蹩泵、蹩顶驱现象,经过多次上提下放最终解卡,解卡后循环过程中有大量掉块返出。
出现井下复杂后将钻井液密度由1.40 g/cm3增至1.42 g/cm3,并提高FT-3000、DSP-2、磺化沥青等防塌处理剂的加量,以进一步提高钻井液的抑制性和井壁的稳定性,但效果仍不理想,时有掉块现象发生。
2 室内实验
胺基抑制剂是一种新型的抑制剂[1-3],能够满足环保要求,抑制机理不同于其他抑制剂,并可协同增效[4-5]。胺基抑制剂具有独特的分子结构,通过引入胺基官能团,能很好地镶嵌在黏土层间,并使黏土层紧密结合在一起,从而减少黏土的吸水倾向,抑制黏土的水化膨胀,防止井壁坍塌;胺基抑制剂能够降低表面张力,易于吸附在黏土表面并进入黏土内部,有效抑制黏土和岩屑的分散,且其抑制性持久性强;胺基抑制剂具有成膜作用,能在页岩和钻屑表面形成一层保护膜,使钻屑保持完整,避免钻屑相互黏结,同时有利于井壁稳定和储层保护,能够较好地兼顾钻井液的分散造壁性与抑制性。因此笔者决定使用胺基抑制剂提高NP 23-P 2016井钻井液的井壁稳定能力。
取NP 23-P 2016井现场钻井液,取样井深4 860 m,Cl-的质量浓度为3.98×104mg/L,钻井液实验条件为130 ℃下老化16 h。
2.1 FYZ-1与现场钻井液的配伍性
在现场钻井液中加入胺基抑制剂FYZ-1,考察其对钻井液性能的影响,结果见表1。随着FYZ-1加量的增加,坂土含量逐渐降低,但降幅不大;FYZ-1的加量由0增至0.5%时,钻井液的流变性和失水无明显变化,当加量增至0.7%时,井浆黏度明显上升,中压失水不变。
表1 FYZ-1加量对钻井液性能的影响
2.2 FYZ-1对钻井液抑制性的影响
2.2.1岩屑回收率
在NP 23-P 2016井钻井液中加入FYZ-1,进行岩心回收率实验,采用马12岩心,该岩心130 ℃清水回收率为17.8%,实验结果见表2所示。
表2页岩滚动回收率%
FYZ-1加量一次回收率二次回收率相对回收率096.694.798.00.196.895.198.20.298.697.899.20.399.599.099.50.599.799.599.8
从表2可看出,未加入胺基抑制剂的氯化钾钻井液的一次回收率为96.6%,相对回收率为98.0%;当胺基抑制剂加量>0.2%时,岩屑相对回收率均>99.0%,说明胺基抑制剂的抑制作用具有长效性。
2.2.2钻井液粒度分布
在现场钻井液中加入FYZ-1,考察其对钻井液粒度分布的影响,结果见表3。加入FYZ-1后钻井液中颗粒粒度增大。当FYZ-1的加量为0.2%时,D50由未加FYZ-1时的5.58 μm增至8.14 μm,说明FYZ-1可有效控制钻井液中固相的分散。细微颗粒含量的降低,有利于钻井液的固相控制及提高机械钻速。
表3 FYZ-1加量对井浆粒度分布的影响
3 现场应用
室内实验结果表明,胺基抑制剂FYZ-1的加量>0.2%时即具有良好的抑制效果,当加量>0.5%时略有起泡现象,影响钻井液的黏度,因此在现场施工中保持FYZ-1的加量为0.2%~0.3%。钻进至4 900 m时开始加入FYZ-1,按5 kg/h的加量循环加入钻井液中,共加入胺基抑制剂700 kg,加入胺基抑制剂前后钻井液的性能见表4。胺基抑制剂与现场井浆具有良好的配伍性,钻井液性能无明显变化,中压失水略有降低。
表4 加入胺基抑制剂前后钻井液的性能
钻井液中加入0.2%的胺基抑制剂和0.5%的极压润滑剂后,钻速稍微加快,气泡明显减少,井下摩阻由660 kN降至560 kN,扭矩由45~48 kN·m降至39~42 kN·m。钻进至井深5 379 m,井下施工情况正常,无掉块现象,通井电测、下套管顺利。由于后期胺基抑制剂补加量较少,井深5 379 m处钻井液增稠,分段钻井液性能见表5。
表5 分段钻井液性能
邻井NP 23-P 2009井与NP 23-P 2010井均使用淡水钻井液体系,施工至与NP 23-P 2016井同井段(东营和沙河街井段)时井壁坍塌现象都比较严重,表现为该井段通井困难,每次下钻不能到底,划眼困难,振动筛上返出大量掉块,井壁稳定性较差。
应用结果表明,胺基抑制剂FYZ-1对NP 23-P 2016井的井壁稳定性起到较大作用,NP 23-P 2016井四开井段的中完井深5 379 m,井底位移3 792 m,创造了冀东油田同类井同井段位移最大纪录。中完时由于需要确定地层情况,在井深5 377~5 379 m处潜山风化壳地层取心,创造了在井斜达80°、位移3 792 m的情况下取心成功先例,同时创大位移水平井取心新纪录。
4 结语
1)胺基抑制剂FYZ-1与NP 23-P 2016井现场钻井液的配伍性良好,可提高钻井液的抑制性能,FYZ-1的加量为0.2%时岩屑相对回收率>99.0%,并能有效抑制固相颗粒的分散。
2)胺基抑制剂FYZ-1在NP 23-P 2016井的现场应用效果明显,有效解除了井下复杂,施工正常无掉块现象,通井电测、下套管顺利,圆满完成了四开钻井施工任务,创造了冀东油田井底位移3 792 m的新纪录。
3)现场试验后期虽然胺基抑制剂FYZ-1的补充量不足,井深5 379 m处钻井液增稠,坂土含量升至50 g/L,但已中完,没有发生井壁失稳现象。在施工中应保证FYZ-1的加量在有效范围内,以达到稳定井壁、顺利安全钻进的目的。
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