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LF炉渣冷态压球循环利用的试验研究

2014-03-31夏俊双

中国高新技术企业 2014年3期
关键词:循环利用试验研究

摘要:文章介绍了LF炉渣返回循环利用的一种新方法,通过LF炉渣冷态压球返回利用,减少了石灰和萤石用量,不但降低了LF炉精炼成本,而且在减轻渣场扬尘、改善环境等方面具有积极的作用。

关键词:LF炉渣;循环利用;试验研究

中图分类号:TF769 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)04-0074-03

1 概述

为了降低LF炉精炼成本,国内有LF渣热液态复用先例,但对于转炉冶炼周期短、天车节奏快的车间,使用热态渣复用很难实现,为此,我厂试验研究了LF渣冷态压球返回再利用。

2 炼钢厂现状简介

2座鱼雷罐倒罐站;铁水预处理站2座;转炉:45t×3座,平均出钢量44t;2座LF炉,3座CAS站、2台板坯连铸机,2台方坯连铸机;主要生产品种:普碳钢、低合金结构钢、船板钢、容器钢等;

3 试验情况

3.1 LF炉渣复用的热力学分析

3.2 LF炉渣试验情况

对LF炉渣进行了初步混料装袋和压球试验,试验情况如下:

3.2.1 对LF渣只经过筛选后装袋返回在精炼炉进行试用。实验方案:返回渣只进行了粉化后筛选和装袋的工序,未掺加其他物质,返回渣的成份仍为LF炉精炼后的顶渣成份。返回渣粉化混匀后的化验成份如下:

试验效果:

(1)过程脱硫情况。对LF渣复合后的脱硫效果进行了实验。

从以上数据来看,总体脱硫效果尚可,基本能满足目前钢种工艺需求。试验期间统计18炉有效数据,平均脱硫率为55.7%。

(2)过程使用化渣情况。从整体来看,过程化渣情况较好,本次因返回渣全部为粉状,加入后冒烟现象较为严重,过程利用率过低。

从表2中两种配比的返回渣球在LF炉的试验数据可以看出:

C配方渣使用情况良好,只要炉前严格出钢化渣工艺,LF全部取消萤石,炉渣流动性仍良好。在终点S含量正常的情况下,仅依靠返回渣脱硫率能够达到68%。

D配方在试验过程中发现,化渣效果不是很好,因此,配加了部分萤石和精炼渣后,化渣效果较好,能够迅速起到埋弧作用,但钢水在精炼炉保温和软吹过程中易出现精炼顶渣结壳的现象,分析可能该渣系熔点较高,脱硫率平均为57%。

另外,由于LF渣碱度高,进闷渣坑进行闷渣时,造成水的碱度高,容易堵水管道,因此只能自然干燥,在冷却磕渣斗过程中,扬尘非常严重,严重造成环境污染,如果采用压球工艺,在钢渣粉化前,通过渣斗外运可以减少环境污染。

3.3 经济效益

从试验中可知,可以全部采用返回渣(配60%石灰),吨钢加返回渣7kg/吨。如果精炼复用一次,可以减少石灰3.2kg/t钢(扣除了配加的石灰),萤石3.0kg/t钢,加工好的返回渣成本价为200元/吨,吨钢可降低成本为3.2×0.47+3.0×1.624-7×0.20=5.0元/吨钢。

4 结语

通过对LF炉渣进行压球试验研究可知,通过合适的配比,返回渣在经过加工成球后强度能够满足LF炉的使用要求。LF炉采用返回渣能够部分替代精炼用石灰和萤石,起到较好的化渣和脱硫作用,不但降了生产成本,而且在减轻渣场扬尘、改善环境等方面具有积极的作用。

参考文献

[1] 谢养国,等.LF炉热态钢渣循环利用技术的应用[J].中国冶金,2008,(7):33.

作者简介:夏俊双(1961—),吉林长春人,山东钢铁股份有限公司济南分公司中厚板厂45吨转炉区安环科工程师。endprint

摘要:文章介绍了LF炉渣返回循环利用的一种新方法,通过LF炉渣冷态压球返回利用,减少了石灰和萤石用量,不但降低了LF炉精炼成本,而且在减轻渣场扬尘、改善环境等方面具有积极的作用。

关键词:LF炉渣;循环利用;试验研究

中图分类号:TF769 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)04-0074-03

1 概述

为了降低LF炉精炼成本,国内有LF渣热液态复用先例,但对于转炉冶炼周期短、天车节奏快的车间,使用热态渣复用很难实现,为此,我厂试验研究了LF渣冷态压球返回再利用。

2 炼钢厂现状简介

2座鱼雷罐倒罐站;铁水预处理站2座;转炉:45t×3座,平均出钢量44t;2座LF炉,3座CAS站、2台板坯连铸机,2台方坯连铸机;主要生产品种:普碳钢、低合金结构钢、船板钢、容器钢等;

3 试验情况

3.1 LF炉渣复用的热力学分析

3.2 LF炉渣试验情况

对LF炉渣进行了初步混料装袋和压球试验,试验情况如下:

3.2.1 对LF渣只经过筛选后装袋返回在精炼炉进行试用。实验方案:返回渣只进行了粉化后筛选和装袋的工序,未掺加其他物质,返回渣的成份仍为LF炉精炼后的顶渣成份。返回渣粉化混匀后的化验成份如下:

试验效果:

(1)过程脱硫情况。对LF渣复合后的脱硫效果进行了实验。

从以上数据来看,总体脱硫效果尚可,基本能满足目前钢种工艺需求。试验期间统计18炉有效数据,平均脱硫率为55.7%。

(2)过程使用化渣情况。从整体来看,过程化渣情况较好,本次因返回渣全部为粉状,加入后冒烟现象较为严重,过程利用率过低。

从表2中两种配比的返回渣球在LF炉的试验数据可以看出:

C配方渣使用情况良好,只要炉前严格出钢化渣工艺,LF全部取消萤石,炉渣流动性仍良好。在终点S含量正常的情况下,仅依靠返回渣脱硫率能够达到68%。

D配方在试验过程中发现,化渣效果不是很好,因此,配加了部分萤石和精炼渣后,化渣效果较好,能够迅速起到埋弧作用,但钢水在精炼炉保温和软吹过程中易出现精炼顶渣结壳的现象,分析可能该渣系熔点较高,脱硫率平均为57%。

另外,由于LF渣碱度高,进闷渣坑进行闷渣时,造成水的碱度高,容易堵水管道,因此只能自然干燥,在冷却磕渣斗过程中,扬尘非常严重,严重造成环境污染,如果采用压球工艺,在钢渣粉化前,通过渣斗外运可以减少环境污染。

3.3 经济效益

从试验中可知,可以全部采用返回渣(配60%石灰),吨钢加返回渣7kg/吨。如果精炼复用一次,可以减少石灰3.2kg/t钢(扣除了配加的石灰),萤石3.0kg/t钢,加工好的返回渣成本价为200元/吨,吨钢可降低成本为3.2×0.47+3.0×1.624-7×0.20=5.0元/吨钢。

4 结语

通过对LF炉渣进行压球试验研究可知,通过合适的配比,返回渣在经过加工成球后强度能够满足LF炉的使用要求。LF炉采用返回渣能够部分替代精炼用石灰和萤石,起到较好的化渣和脱硫作用,不但降了生产成本,而且在减轻渣场扬尘、改善环境等方面具有积极的作用。

参考文献

[1] 谢养国,等.LF炉热态钢渣循环利用技术的应用[J].中国冶金,2008,(7):33.

作者简介:夏俊双(1961—),吉林长春人,山东钢铁股份有限公司济南分公司中厚板厂45吨转炉区安环科工程师。endprint

摘要:文章介绍了LF炉渣返回循环利用的一种新方法,通过LF炉渣冷态压球返回利用,减少了石灰和萤石用量,不但降低了LF炉精炼成本,而且在减轻渣场扬尘、改善环境等方面具有积极的作用。

关键词:LF炉渣;循环利用;试验研究

中图分类号:TF769 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2014)04-0074-03

1 概述

为了降低LF炉精炼成本,国内有LF渣热液态复用先例,但对于转炉冶炼周期短、天车节奏快的车间,使用热态渣复用很难实现,为此,我厂试验研究了LF渣冷态压球返回再利用。

2 炼钢厂现状简介

2座鱼雷罐倒罐站;铁水预处理站2座;转炉:45t×3座,平均出钢量44t;2座LF炉,3座CAS站、2台板坯连铸机,2台方坯连铸机;主要生产品种:普碳钢、低合金结构钢、船板钢、容器钢等;

3 试验情况

3.1 LF炉渣复用的热力学分析

3.2 LF炉渣试验情况

对LF炉渣进行了初步混料装袋和压球试验,试验情况如下:

3.2.1 对LF渣只经过筛选后装袋返回在精炼炉进行试用。实验方案:返回渣只进行了粉化后筛选和装袋的工序,未掺加其他物质,返回渣的成份仍为LF炉精炼后的顶渣成份。返回渣粉化混匀后的化验成份如下:

试验效果:

(1)过程脱硫情况。对LF渣复合后的脱硫效果进行了实验。

从以上数据来看,总体脱硫效果尚可,基本能满足目前钢种工艺需求。试验期间统计18炉有效数据,平均脱硫率为55.7%。

(2)过程使用化渣情况。从整体来看,过程化渣情况较好,本次因返回渣全部为粉状,加入后冒烟现象较为严重,过程利用率过低。

从表2中两种配比的返回渣球在LF炉的试验数据可以看出:

C配方渣使用情况良好,只要炉前严格出钢化渣工艺,LF全部取消萤石,炉渣流动性仍良好。在终点S含量正常的情况下,仅依靠返回渣脱硫率能够达到68%。

D配方在试验过程中发现,化渣效果不是很好,因此,配加了部分萤石和精炼渣后,化渣效果较好,能够迅速起到埋弧作用,但钢水在精炼炉保温和软吹过程中易出现精炼顶渣结壳的现象,分析可能该渣系熔点较高,脱硫率平均为57%。

另外,由于LF渣碱度高,进闷渣坑进行闷渣时,造成水的碱度高,容易堵水管道,因此只能自然干燥,在冷却磕渣斗过程中,扬尘非常严重,严重造成环境污染,如果采用压球工艺,在钢渣粉化前,通过渣斗外运可以减少环境污染。

3.3 经济效益

从试验中可知,可以全部采用返回渣(配60%石灰),吨钢加返回渣7kg/吨。如果精炼复用一次,可以减少石灰3.2kg/t钢(扣除了配加的石灰),萤石3.0kg/t钢,加工好的返回渣成本价为200元/吨,吨钢可降低成本为3.2×0.47+3.0×1.624-7×0.20=5.0元/吨钢。

4 结语

通过对LF炉渣进行压球试验研究可知,通过合适的配比,返回渣在经过加工成球后强度能够满足LF炉的使用要求。LF炉采用返回渣能够部分替代精炼用石灰和萤石,起到较好的化渣和脱硫作用,不但降了生产成本,而且在减轻渣场扬尘、改善环境等方面具有积极的作用。

参考文献

[1] 谢养国,等.LF炉热态钢渣循环利用技术的应用[J].中国冶金,2008,(7):33.

作者简介:夏俊双(1961—),吉林长春人,山东钢铁股份有限公司济南分公司中厚板厂45吨转炉区安环科工程师。endprint

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