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分段凿岩阶段充填采矿法底部结构的回收

2014-03-27李美富

采矿技术 2014年4期
关键词:矿块凿岩采场

李美富,王 旭

(1.安徽开发矿业有限公司, 安徽 霍邱县 237404;2.长沙矿山研究院有限责任公司, 湖南 长沙 410012)

0 前 言

2011年4月由原安徽开发矿业(李楼铁矿)与诺普铁矿(吴集铁矿北段)合并组建安徽开发矿业。李楼铁矿和吴集铁矿(北段)联合建设规模为采选750万t/a,其中李搂铁矿采矿规模530万t/a ,吴集铁矿(北段) 采矿规模220万t/a。选矿厂处理能力750万t/a。首采中段为-400 m中段,中段高度100 m,采场宽度20 m。-400 m水平为主出矿水平,布置有采场出矿的底部结构,底部结构为三角矿柱,采场回采结束后,庞大的底部结构若不回采,则会损失大量矿石,为此,对底部结构回采方案进行了试验研究。

1 矿床地质及开采技术条件

李楼铁矿和吴集铁矿均为大型沉积变质型铁矿床,集中赋存于周集倒转向斜两翼中的新太古界霍邱群周集组、吴集组地层中,所在的范围内大部分被第四系覆盖,由老至新分布有新太古界霍邱群吴集组(Ar4W)、周集组(Ar4Z),新上元古界青白口系刘老碑组(Qnl),中生界侏罗系毛坦厂组(J3m)、黒石渡组(J3hs)及第四系地层。

李楼铁矿矿体厚度为32.68~130.03 m,平均厚度50 m,矿床主要为厚层第四系松散岩层所覆盖。矿体顶板岩石主要为片麻岩、角闪岩、大理岩、片岩,裂隙基本不发育,整体完整性较好,稳定性较好,但在受外力影响下易沿片理裂开,其稳定性相对较差。矿体底板岩石主要为大理岩,片麻岩,裂隙、岩溶基本不发育,岩石完整性较好。吴集铁矿矿床分为5个工程地质岩组,即松散岩组、古老变质岩区风化岩组、碎屑岩~火山岩岩组、古老变质混合岩组、岩浆岩组。矿体顶底板岩石主要为黑云斜长片麻岩、含磁铁矿角闪斜长片麻岩、含磁铁矿石榴石英片岩、磁铁矿石榴石英铁闪片岩,与矿体一般为渐变过渡,属坚硬岩石。地质条件为简单类型。地表有村庄建筑、农田、河道等,不允许塌陷,开采要保证地表建筑物不发生采动损害。

2 分段凿岩阶段充填采矿法[1-2]

(1) 矿块构成要素。矿体均属于中厚型,矿块垂直矿体走向布置,分一步骤和二步骤采场分步回采,一、二步骤采场宽度均为20 m,矿块阶段高度为100 m,矿块长度为矿体厚度,平均长度50 m,凿岩分段高度25 m,在脉外沿脉巷每隔120 m布置一条矿石溜井和通风天井。

(2) 矿块采准切割。

采准工程主要有凿岩联巷、出矿巷、出矿进路、受矿巷、分段凿岩进路、切割巷、通风天井、矿石溜井等。-400 mm水平为出矿水平,布置有底部结构,出矿巷垂直矿体走向布置,两个矿块共用一条出矿巷,出矿巷间距40 m,出矿进路与出矿巷成45°角、间距10 m布置。每个矿块内设3个凿岩分段,凿岩分段高度25 m。各分段凿岩联巷与采区斜坡道、电梯井相通。通风天井 、矿石溜井布置在矿体下盘脉外,间距120 m。

(3) 凿岩爆破。选用Simba1354型液压采矿凿岩台车施工上向扇形中深孔,炮孔直径为Φ80 mm,炮孔排距1.7 ~1.8 m,孔底距2.6~3.0 m,中深孔施工结束后,在凿岩进路及受矿巷内自上而下呈阶梯状进行爆破。采用Romec型装药车装药,采用乳化炸药(或铵油炸药)爆破,非电起爆系统双路起爆,一次爆破1 ~ 2排炮孔,回采炸药单耗量为0.45 kg/t。

(4) 采场出矿。出矿采用TORO1400E型电动铲运机,斗容6 m3,每台铲运机负担两个矿块出矿,采场内矿石利用铲运机运往矿石溜井。采场溜井下部采用FZC4325型振动给矿机放矿。

3 底部结构回采

待一步骤采场回采结束并在空区充填前,利用一步骤采场出矿进路进行回采。在出矿进路钻凿矿柱回采孔对矿柱进行退采式爆破回采[2]。

(1) 矿块布置及采准切割。矿块布置及采准切割工程利用一步骤采场-400 m水平现已形成的工程,凿岩进路为原出矿进路,切割拉槽工程为一步骤采场爆破空区。

(2) 凿岩爆破。在原出矿进路内,自原凿岩巷爆破空区开始,采用YGZ-90型凿岩机凿上向扇型孔,每条进路控制进路左右两边各一半的矿柱。炮孔直径Φ60 mm,孔底距2.0~2.2 m,排距1.4~1.6 m。用BQF-100型装药器装药,采用导爆索非电微差雷管起爆,采用端部挤压爆破。崩矿步距为1~2排,必要时可为3~4排。采用大孔距小抵抗线爆破和小崩矿步距3;回采后两排爆破时间隔装药或孔口段不装药,增大末排孔及其前排孔之间起爆微差时间,降低爆破震动对出矿巷破坏。

(3)出矿。利用原有的6 m3电动铲运机或是遥控铲运机出矿。自每条进路退采式端部出矿运至采场附近溜井。

4 回采指标分析

(1) 每条进路回采矿石量为3712 t,需布置中孔1000 m,中孔爆破每米有效崩矿量为3.7 t/m。

(2) 回采底部结构前,其矿量损失占采场损失的9%~10%,而回采量占原损失量的46%,即回采底部结构后,采场的损失率减少了4%~5%。

(3)平均矿体厚为50 m,平均每个采场需对3条进路进行布孔回采,中孔施工3000 m,回采矿石量约1.2万t。中孔施工、爆破、出矿时间大概需2.5个月(如提前施工中孔,周期将会缩短),在允许空区暴露时间之内。

5 结 语

通过对底部结构的回采,降低了采场损失率,给矿山带来了直接效益。与其他回采方案对比,有效的利用原有工程,降低了回采成本;回采结束后一次性充填,提高了作业安全性,并解决了其他回采方案面临空区充填接顶等问题[4],为以后矿山对矿柱回采提供了经验。

参考文献:

[1]中冶京城(秦皇岛)工程技术有限公司.李楼铁矿和吴集铁矿(北段)联合建设工程实施方案[R].秦皇岛:中冶京诚(秦皇岛)工程技术有限公司,2007.

[2]张立新.李楼铁矿采矿方法和充填工艺探讨[J].矿业研究与开发, 2012,32(2):1-3.

[3]韦华南,古德生.某矿分段凿岩阶段矿房嗣后联合充填采矿法试验研究[J].黄金. 2010(6):23-27.

[4]王喜兵,庞计来,李红桥.新型全尾砂胶结充填采矿工艺技术[J].采矿技术, 2010,10(3):1-5.

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