高熔体流动速率抗冲共聚聚丙烯M30RH的开发
2014-03-26翁贤华
翁贤华
(中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司化工部,浙江省宁波市 315207)
近年来,高熔体流动速率(MFR)抗冲共聚聚丙烯(PP)的市场需求越来越大,仅浙江省的年需求量就超过200 kt。传统的生产技术主要采用可控流变降解法提高PP的MFR,该法的缺点是:1)需加入过氧化物,生产成本增加;2)过氧化物分散的均匀性不易控制,PP性能波动较大;3)残留过氧化物使最终的制品发黄、有异味。而在现有条件下,采用直接聚合法很难生产高MFR抗冲共聚PP。原因是:在环管反应器中很难直接生产高MFR的均聚PP[1-3],加入大量H2会出现气蚀现象,导致轴流泵功率波动,影响装置稳定运行;气相反应阶段,环管反应器中物料携带大量的H2会导致共聚PP中橡胶相的相对分子质量降低,从而影响最终PP性能。
采用非对称外给电子体技术生产高MFR抗冲共聚PP的关键在于选择氢调敏感性好的外给电子体作第一外给电子体,选择共聚合能力好、定向能力强的外给电子体作第二外给电子体[4-7]。通过在丙烯(C3H6)聚合的不同阶段使用不同的外给电子体,调整催化剂的立构定向性、氢调敏感性和共聚合性能,再结合聚合工艺条件的调整,来实现用直接聚合法生产高MFR抗冲共聚PP[8-12]。
1 实验部分
1.1 原料
DQⅢ型、DQC401型、DQC602型催化剂,其中,DQC401型催化剂是DQⅢ型催化剂的改进,其成分不变,均为中国石油化工股份有限公司(简称中国石化)催化剂北京奥达分公司生产,用质量比为2∶1的白油和凡士林配成200~220 g/L膏状物后使用;助催化剂三乙基铝(TEAL),阿克苏诺贝尔公司生产;A型或B型外给电子体,国产;C3H6,乙烯(C2H4),H2,均为中国石化镇海炼化分公司(简称镇海炼化公司)生产;VP-101B,2#,3#,4#,均为α成核剂,市售。
1.2 生产工艺及装置改造
镇海炼化公司300 kt/a的PP装置(简称2#PP装置)于2010年2月投料试车一次成功,日平均产量约900 t,由两个液相本体聚合环管反应器和共聚气相反应器(R401)串联构成,可生产均聚PP、无规共聚PP以及抗冲共聚PP。
反应路线:以C3H6,C2H4为主要原料;采用三组分催化剂体系,主催化剂为DQ型催化剂,以MgCl2为载体的Ti系催化剂,助催化剂为TEAL;均聚合阶段采用A型外给电子体作第一外给电子体,气相共聚合阶段采用B型外给电子体作第二外给电子体。A型外给电子体与主催化剂、TEAL预接触混合后,与C3H6在预聚合反应器(R200)中预聚合,然后进入第一环管反应器(R201)和第二环管反应器(R202)均聚合;H2作相对分子质量调节剂,分别按一定的浓度加入到R201和R202中,制备均聚PP,R201和R202中已参加反应的C3H6的物质的量比为55∶45。所制均聚PP与B型外给电子体在大闪蒸管线预接触,一定气相浓度下,在R401中引发C2H4与C3H6气相共聚合。
为了在2#PP装置上实施非对称外给电子技术,在装置原有的基础上新增一个外给电子体罐、两台给电子体泵及配套的第二外给电子体进料管线。
1.3 测试方法
二甲苯可溶物(XS)含量按GB/T 24282—2009测试,PP等规指数按GB/T 2412—2008测试,MFR按GB/T 3682—2000测试,拉伸性能按GB/T 1040.2—2006测试,弯曲模量按GB/T 9341—2008测试,简支梁缺口冲击强度按GB/T 1043.1—2008测试,负荷变形温度(负荷0.45 N/mm2)按GB/T 1634.3—2004测试,洛氏硬度按GB/T 3398.2—2008测试。
C2H4含量测定:C3H6与少量C2H4的共聚物红外光谱图上730 cm-1处有一个吸收峰,这个峰强度与806 cm-1处吸收峰(PP的吸收峰)强度之比可表征共聚物中的C2H4含量。
PP的序列结构分析:采用德国Brucker公司生产的DMX300型核磁共振波谱仪测定,以氘代邻二氯苯为溶剂,温度为110 ℃,试样质量浓度为160~200 mg/mL。
1.4 高MFR抗冲共聚PP M30RH的工业试生产
在2#PP装置上采用直接聚合法进行了6次M30RH的试生产,筛选催化剂体系,优化生产工艺条件,改进了产品性能。根据非对称外给电子体技术的要求,制定了严格的工业试生产方案。在均聚合阶段加入氢调敏感性好的外给电子体A,解决了均聚合阶段生产高MFR均聚PP的难题;在共聚合阶段加入氢调敏感性差,但共聚合性能好的外给电子体B,提高了共聚合阶段催化剂活性和共聚PP中橡胶相的相对分子质量[13-15],使采用非对称外给电子体技术开发的M30RH的性能可以达到或超过国内同类高MFR抗冲共聚PP。
2 结果与讨论
2.1 催化剂体系的筛选
从表1看出:DQC401型和DQⅢ型催化剂对共聚合的贡献接近,而DQC602型催化剂活性较DQC401型和DQⅢ型催化剂提高约30%;使用DQC602型催化剂时,R401内的压力下降,表明DQC602型催化剂在共聚合阶段的活性更高;使用DQC602型催化剂时,R401内压力和料位均明显下降,拓展了工艺参数调整空间,为装置稳定生产创造了条件。
表1 采用不同催化剂生产M30RH的工艺条件Tab.1 Process conditions for producing M30RH with different catalysts
2.2 气相共聚合工艺对共聚PP中橡胶相含量及其性能的影响
第4~6次试生产M30RH时,主要对R401的气相共聚合工艺参数进行了调整(见表2)。通过调整R401中共聚单体C2H4的加入量及其他工艺参数,改变了最终M30RH中的C2H4含量、XS含量及XS中的C2H4含量,M30RH的MFR和组成见表3。
表2 3次试生产M30RH的工艺参数Tab.2 Process parameters of three-time trial production of M30RH
表3 M30RH的MFR和组成Tab.3 Melt flow rate and composition of M30RH %
从表2和表3看出:第5次试生产时,通过降低R401内V(C2H4)/V(C2H4+C3H6),XS中C2H4含量下降,改善了C2H4在橡胶相中的分散度[相比于第4次生产,总C2H4含量虽有所下降,但M30RH中w(XS)增加],橡胶相含量(即XS含量)提高,使M30RH的韧性大幅提高。
从表4看出:与第4次试生产相比,第5次试生产的M30RH的序列分布中w(PE),w(PEP),w(PEE),w(EPE),w(PPE)均有不同程度提高,说明M30RH中的乙丙共聚物含量提高,即橡胶相含量提高。这进一步验证了表3中第5次试生产的M30RH中橡胶相含量较第4次试生产的高。
第6次试生产进一步降低了M30RH中的w(C2H4),从第5次试生产的11.5%降至7.8%,而其弯曲模量及拉伸强度则显著提升,弯曲模量高达1.32 GPa,简支梁缺口冲击强度为7.9 kJ/m2(见表5)。这说明第6次试生产时,在保证M30RH简支梁缺口冲击强度的前提下,刚性提高,满足了不同用户对M30RH性能的差异化要求。
表4 M30RH的序列结构Tab.4 Sequence structure of M30RH %
表5 M30RH的力学性能Tab.5 Mechanical properties of M30RH
2.3 不同助剂的改性效果
从表6可以看出:添加成核剂后,有效提高了M30RH的拉伸屈服应力、弯曲模量;VP-101B,2#,3#,4#这4种α成核剂改性M30RH的效果相差不大;然而,由于VP-101B是采用纳米橡胶辅助分散技术,将纳米橡胶和成核剂复配后制备的,在保证改性效果的前提下,其成核剂的用量相对减少,因而可大幅降低生产成本。
表6 不同助剂改性效果对比Tab.6 Comparison of modification effect by different additives
2.4 M30RH与国内同类产品的性能对比
从表7看出:与国内同类PP(国产1~国产3,均采用过氧化物降解法生产的)相比,M30RH的常温和低温冲击强度均较高,弯曲模量和拉伸强度较低,刚韧平衡性较好,且M30RH无异味、不发黄。这主要是因为利用非对称给电子体技术的同时调整了V(C2H4)/V(C2H4+C3H6)所致。M30RH广泛用于洗衣机和汽车零部件领域。
表7 M30RH与国内同类PP质量对比Tab.7 Quality comparisons between M30RH and its domestic counterparts
3 结论
a)在高MFR抗冲共聚PP M30RH的工业化生产过程中,选用活性较高、共聚合性能较好的DQC602型催化剂,工艺操作可控。
b)通过调整共聚单体C2H4加入量及R401内气相介质的组成(主要指H2,C2H4, C3H6),可得到刚性和韧性有不同侧重的差异化M30RH产品,满足不同用户的要求。
c)VP-101B,2#,3#,4#成核剂改性效果相差不大,但VP-101B的用量较低,可降低生产成本。
d)与国内同类产品相比,M30RH的刚韧平衡性好。
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