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地下厂房台阶爆破施工探讨

2014-03-22谢续文孙向阳

采矿技术 2014年5期
关键词:大孔拉西保护层

谢续文,孙向阳

(湖南中人爆破工程有限公司, 湖南 长沙 410005)

1 基本情况

由于有的地下厂房台阶爆破设计与实际施工操作相差较大,争议较多。本文以最近开挖的巴基斯坦N-J水电站为例,结合拉西瓦水电站和白莲河抽水蓄能电站地下厂房的开挖爆破过程,就地下厂房台阶爆破施工进行探讨。三个地下厂房基本情况见表1。

表1 三个地下厂房的基本情况

2 3N-J水电站地下厂房开挖

N-J水电站地下主厂房和主变室开挖设计分层和顺序如图1所示:地下厂房分7层开挖,第一层为顶拱层,第七层为底板保护层,采用手风钻钻孔爆破开挖;第二~六层分周边保护层小孔爆破和中间台阶大孔爆破两部分,先沿保护层边线实施施工预裂,后进行中间台阶爆破,最后再进行周边小孔爆破,施工预裂和中间台阶爆破采用阿特拉斯D7液压钻钻孔,最大台阶高度为9 m,周边保护层厚度为5~3.75 m,采用手风钻钻孔(一次分层高度为3 m左右)。

主厂房台阶爆破设计如图2所示,设计采用全幅开挖,起爆网络采用孔内孔外同时延期起爆网络。台阶下卧掏槽采用一步变角度掏槽,如图3所示。

3 爆破开挖的主要问题

3.1 全幅开挖

设计中间部分为台阶爆破,采用全幅开挖。由于地下厂房相对于每一分层来说,一般只有一个出入通道,如果采用全幅开挖,钻孔、装药放炮和出渣互相干扰,作业不连贯,效率低。现场操作改为半幅开挖,如图4所示,出渣通道占半幅,钻孔、装药通道占半幅,出渣与钻孔装药平行作业,大大地提高了工效。所以全幅开挖只有主变室宽度较窄才采用。拉西瓦和白莲河的地下主厂房均采用半幅开挖。

3.2 施工预裂

为了减轻主炮孔爆破对高边墙的振动影响,地下厂房开挖设计多数的做法是:沿预留保护层边线先进行施工预裂,然后再进行抽槽爆破。

N-J水电站,地下厂房在第二层开挖时进行了四次总长达85 m的预裂试验,基本情况是孔口形成爆破漏斗,漏斗半径为2~3 m,深度为1.2~1.8 m,严重的拉裂了保护层,局部地段波及到岩锚梁岩台,清理掉孔口的浮渣,孔壁并未沿炮孔连心线形成裂隙,见图5、图6。从孔口形成严重的爆破漏斗情况来看,应当减少轻预裂爆破的装药量,而炮口连心线方向未形成裂纹,则应当增加预裂爆破的装药量,这是一对矛盾。由于施工预裂试验不成功,不得不改用施工光爆。从后来岩锚梁的开挖情况看,采取施工预裂试验的地段,岩台成形较差。

图1 开挖分层

图2 台阶爆破布孔参数和起爆网络

图3 一步变角度掏槽

白莲河抽水蓄能电站,在主变室进行了一次预裂试验,没有形成预裂缝,便放弃了施工预裂,改采用施工光爆。

拉西瓦水电站,在整个厂房第二层开挖过程中,都在进行预裂试验,试验了多种孔距、填塞长度、装药量,除了在一段软岩中,形成了一条预裂隙,绝大多数无预裂效果。同时对预裂爆破和光面爆破做了岩石松动圈声波试验,预裂爆破岩石松动圈是光面爆破的好几倍乃至十倍。

图4 半幅开挖

图5 孔口爆破漏斗

图6 孔口连心线未形成裂纹

3.3 台阶高度

N-J水电站,设计台阶高度最大为9 m,台阶高度过大,存在以下问题:

单个炮孔的装药量加大,不利于控制单响药量;液压钻作业高度为6 m左右,台阶高度大,势必增大垫渣工程量;高边墙要插锚杆、锚索、挂网支护作业的移动台架的合适高度为7 m左右。所以N-J水电站台阶最大高度调整为7.5 m。后来在开挖到第四层以下,由于厂房变形较大,为了控制单响药量,主厂房、主变室的开挖高度都控制在4 m以下。

白莲河电站,由于采用日本古河HCR-12EDS钻锚杆孔,台阶高度选择在7 m以下,台阶高度合理,最大单响药量也控制得小。拉西瓦水电站,最大台阶高度为11 m,单孔装药量大,被要求一孔两响,实施过程中难度很大。

3.4 保护层厚度

保护层开挖是制约开挖进度的主要环节。

N-J水电站,第二层开挖,预留了3.75~5 m的保护层,先进行中间抽槽爆破,后进行保护层手风钻钻孔开挖。

到第三层,尝试了先进行保护层手风钻钻孔,保护层厚度取为2.5 m,布三排手风钻孔,即一排光爆孔、一排缓冲孔、一排主炮孔,与中间台阶大孔一起装药起爆,取得了很好的效果,不但手风钻钻孔施工方便,而且爆破后高边墙保留光爆孔痕迹。布孔参数、起爆顺序如图7所示,爆破效果见图8。由于手风钻钻孔速度慢,采用上述方法,就可以在厂房下台阶开挖之前,先把保护层手风钻第一分层钻孔全部钻完,并保护好,与中间台阶大孔一起爆破,这样极大地加快了开挖速度。

白莲河电站,保护层宽厚为2.5 m,中间大孔抽槽爆破后,保护层保留完整,基本不影响手风钻钻孔施工,整个厂房开挖都采用:先进行中间台阶大孔爆破,后进行手风钻保护层开挖。

拉西瓦电站,保护层为4 m,手风钻钻孔工程量太大,无法跟上中间大孔台阶爆破进度,导致了施工方采用D7液压钻钻水平孔开挖保护层,失去了宽留保护层的意义。

图7 布孔参数和起爆顺序

图8 光面爆破效果

3.5 爆破网络

图2所示的N-J水电站起爆网络设计,是采用孔内孔外同时延期的起爆网络,在拉西瓦电站前期开挖时使用过,经过爆破振动测试发现,由于雷管的延期误差,有时会出现重段,即两孔一响现象发生,实际施工时未采用该起爆网络。

孔外延期单孔单响起爆网络,是孔内都装同一高段位雷管,孔外通过串接低段位雷管(MS2或MS3)来实现延期。使用雷管段位少,不易出错,而且延期段数不受雷管限制,经过无数次爆破测试,没有发现重段现象。三个电站均使用该网络。

3.6 掏槽方式

在下层台阶开始开挖时,需要掏槽,有两种方式:一种为一步变角度掏槽(见图3),即一步掏到位;另一种为两步同角度掏槽(见图9),先掏一个斜坡,到下层台阶开挖完毕,破路时再补炮。拉西瓦电站地下厂房第二分层刚开始下挖时,采用了一步变角度掏槽,实施过程中,钻机手很难准确地按设计的角度钻孔,掏槽范围小,爆破夹制大,达不到预期效果。修改设计,改用两步同角度掏槽,钻孔定位简单,掏槽距离长,爆破夹制性小,每次都能达到设计效果。白莲河和N-J电站均采用两步同角度掏槽方式。

图9 两步同角度掏槽

4 结 论

从三个地下厂房开挖实践和以上分析,可得出如下结论:

(1) 地下厂房采用半幅开挖,提高了工效;

(2) 采用施工光爆的效果比预裂爆破好;

(3) 台阶高度宜控制在7.5 m以下;

(4) 保护层厚度不宜留太厚,且可与中间台阶大孔一起爆破;

(5) 采用孔外延期单孔单响起爆网络,避免了重段现象;

(6) 台阶下卧掏槽宜采用两步同角度掏槽。

参考文献:

[1]陈 松,曹西高.拉西瓦水电站高地应力区特大地下厂房开挖施工技术[J].水力发电,2007,33(11):74-76.

[2]陈 彬,安 萍,刘忠明.白莲河抽水蓄能电站地下厂房开挖技术术[J].水电与新能源,2010(1):64-67..

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