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线路板药剂废水的物理—化学预处理工艺

2014-03-22张汝嘉

资源节约与环保 2014年10期
关键词:线路板混凝预处理

张汝嘉

(广州市中绿环保有限公司 广东广州 510000)

线路板药剂成分复杂,配方均为强酸强碱、高分子及络合物。药剂研发、生产过程中产生的废水污染物浓度高,单一预处理工艺难以满足后续生化工艺的要求。为此,需使用多种物化反应结合的工艺对此类废水进行预处理,提高废水可生化性,保证达标排放。

1 工程背景

某线路板药剂厂排出的废水,根据环境评价报告,组成如下(水质见表1):

(1)生产废水:酸碱废水、含铜废水、有机废水;(2)研发废水:化学沉铜、酸/碱蚀刻、化学清洗、棕化及显影等试验废水;(3)地面冲洗水:车间地面冲洗水。

表1 废水水质

废水经收集后混合处理,执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。

2 工艺确定

此类高浓度有机废水通常采用酸析[1]、Fenton[2]等工艺,将高分子有机物、络合物转化为小分子及重金属离子,出水再以混凝-絮凝-沉淀工艺处理[3],最后进入生化段进行处理[3]。

废水物化预处理工艺确定为酸析-Fenton-混凝沉淀,出水进入生化段。为获得工艺参数,对废水进行小试。

3 小试

3.1 实验过程

3.1.1 酸析:取5000mL废水,以20%H2SO4调节pH至2.0后搅拌均匀,添加少量粉末活性炭,搅拌反应30min后以滤纸过滤,收集滤液。

3.1.2 Fenton:酸析后滤液取4800mL分为6等份,每份800mL,分别标记为FentonA、FentonB、FentonC、FentonD、FentonE及FentonF。Fenton反应药剂理论摩尔比Fe2+:H2O2=1:10,摩尔比Fe2+:H2O2,药剂量根据质量比COD:H2O2而定。设酸析出水COD=5000mg·L-1,水样按不同的COD:H2O2质量比加药(表2)。称取规定量的FeSO4·7H2O加入废水,搅拌均匀后加入规定量的H2O2,以磁力搅拌器搅拌反应30min。反应后过滤,收集滤液。

表2 Fenton 反应加药量

3.1.3 混凝反应:Fenton反应后的6份滤液以NaOH调节pH=8.5,加入Na2S[4][5],搅拌反应5min,按参考数据[6]加入1.5mg·L-1PAM,缓慢搅拌5min后静置。沉淀15min后过滤。

3.2 小试结论

出水水质检测结果见表3。根据《污水综合排放标准》一级标准,Cu≤0.50mg·L-1,Zn≤2mg·L-1,Mn≤2mg·L-1。除A类外,其他5类均满足重金属排放标准。B类样品加药量最低(Fenton药剂质量比COD:H2O2=1:1.00),出水COD<800mg·L-1,Cu<0.5mg·L-1,Zn<2.0mg·L-1,Mn<2.0mg·L-1。C~F类虽效果更好,但药剂量大、产泥多、沉淀时间过长。

表3 出水水质检测

4 工程阶段

4.1 工艺流程

污水站物化预处理工艺流程见图1,缓冲槽出水至生化区。主要设计参数及选型如下:

(1)原水槽:1个,有效容积15m3,停留时间7.5h。

(2)提升泵:4台,每台流量3m3·h-1,扬程12m,功率0.4kW。

(3)污泥泵:3台,流量30L·min-1,扬程60m,压缩空气量0.28m3·min-1。

(4)酸析-沉淀槽:1个,有效容积12m3,停留时间6h,工艺如下:

a.pH调节:反应0.5h,投加H2SO4,调节pH值至2;

b.酸析:反应4h,投加粉末活性炭;

c.沉淀:沉淀1h,排泥0.5h。

(5)Fenton-沉淀槽:1个,有效容积12m3,停留时间6h,工艺如下:

d.pH调节:反应1h,投加H2SO4及NaOH调节pH值至3~4;

e.Fenton反应:反应3h,投加FeSO4及H2O2;

f.沉淀阶段:沉淀1h,排泥1h。

(6)混凝-沉淀槽:1个,有效容积8m3,停留时间4h,工艺如下:

g.pH调节:反应0.5h,投加NaOH调节pH值至8.5~9.5;

h.混凝:反应0.5h,投加Na2S;

i.絮凝:反应0.5h,投加PAM;

j.沉淀:沉淀2h,排泥0.5h。

(7)缓冲槽:1个,有效容积1m3,停留时间0.5h。

药剂:FeSO4·7H2O,固体NaOH,50%H2SO4,Na2S,PAM,30%H2O2,粉末活性炭。

图1 污水站物化预处理工艺流程

4.2 调试效果

进 水 COD 4300~5200mg·L-1、Cu2+155~190mg·L-1、Zn2+110~130mg·L-1及总锰65~85mg·L-1,以H2SO4调节pH至2.0~2.5进行酸析,反应后投加Fenton药剂(质量比COD:H2O2=1:1.00,摩尔比Fe2+:H2O2=1:10);Fenton反应后回调pH至8.5~9.5进行混凝-沉淀。调试30天,物化出水COD、Cu2+、Zn2+及总锰平均值分别为796mg·L-1,0.47mg·L-1,1.94mg·L-1及1.96mg·L-1,平均去除率分别为83.8%,99.7%,98.3%及97.3%(图2)。物化调试30天,Cu2+、Zn2+及总锰在处理后基本全部达到《污水综合排放标准》一级标准。调试出水COD=700~800mg·L-1,基本达到预期要求。

5 讨论

(1)调试阶段处理效果较好,但加药量大,反应效率有待提高。

(2)Fenton反应产泥量大,需进一步优化。

(3)一体式反应器控制精度有待提高。

(4)污水站处理工艺复杂,运行费用偏高。

图2 调试阶段污染物去除情况

[1]何春玲,线路板行业废水处理技术的应用研究[J],广东化工,2010(7):204-206.

[2]游勇,宋少华,郑帅飞.微电解-H2O2-混凝预处理印刷线路板废水的研究[J],重庆科技学院院报,2011,13(1):120-122.

[3]秦琦,宋乾武,代晋国,等.印制线路板生产废水处理最佳可行技术评估[J],中国环保产业,2011(2):48-50.

[4]钟烘军.线路板废水处理工艺研究[C],中国环境科学学会学术年会论文集,2012(3):1795-1797.

[5]甄豪波.重金属捕集剂研究进展[J],广东化工,2013(16):84,93.

[6]苏志权.正交实验优化线路板废水处理效率的最佳条件[J],广东化工,2011(5):180-181,150.

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