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提高进口刮刀离心机综合效率的研究

2014-03-18

中国设备工程 2014年10期
关键词:刮刀单台离心机

(中国粮油控股有限公司,北京 100020)

提高进口刮刀离心机综合效率的研究

胡立杰 黄喜常

(中国粮油控股有限公司,北京 100020)

分析了在淀粉生产过程中刮刀离心机的能耗情况及节能空间,并进行改进,进而提升刮刀离心机的综合效率,降低能耗。

淀粉生产;刮刀离心机;节能减排;综合能耗

中国粮油控股有限公司采用美国道尔欧利佛公司湿法玉米加工工艺(图1),通过亚硫酸浸泡软化玉米,再经过凸齿磨研磨破碎、脱胚旋流器分离胚芽后,由胚芽压榨浸出生产玉米毛油,经离心分离机将淀粉、蛋白分离,再经刮刀离心机脱水干燥等工艺过程,使玉米中各组份分离。

图1 淀粉生产的主要工艺流程图

卧式刮刀离心机及后序干燥系统主要用于淀粉乳的脱水与干燥:卧式刮刀离心机通过高速旋转把进料淀粉乳水分由61%脱至38%左右,然后输送至气流干燥,干燥到水分12%~14%左右。

在实际生产过程中,德国进口刮刀离心机出现反洗水量大,控制系统出故障等问题。通过分析,认为此类刮刀离心机仍有节能降耗空间,为此,进行了节能改进,并取得良好效果。

一、主要问题分析

刮刀离心机是淀粉车间主要的水、电、汽的消耗设备,总体消耗如表1所示。

1.主要问题表现

(1)离心机反洗水量大,平均每台50t/d ;

(2)拖动系统和控制系统故障率高;

(3)刮刀离心机转动惯量大,停机时间需1h,停车装置磨损大;

(4)刮刀卸料水分高于美国进口刮刀离心机,平均为40%。

表1

2.问题分析

(1)控制系统老化。经统计,每月控制操作面板故障出现故障3次左右,对连续生产影响较大。

(2)刮刀转鼓结构不合理。转鼓带有虹吸腔,滤布反洗、再生困难,滤布过滤能力下降。

(3)联轴器结构不合理。结合面较长,拆装困难,易拉伤电机轴,检查用时较长,且容易造成电机的损伤。

(4)脱水腔湿度大。虹吸、反洗装置易泄漏,维修困难,工艺水排放量较大,脱水腔内存在一定背压,间接影响刮刀出料水分。

二、改进措施

1.自动调整方式改进

(1)采用变频器代替耦合器,减少故障点,延长电机前端轴承使用寿命,降低电耗;

(2)结合面较长,拆装困难改为镶嵌锥套连接,拆装容易,电机轴不被拉伤。

2.洗涤脱水方式改进

拆除虹吸、反洗装置,安装高压冲洗水管,减少故障点,减少工艺水排放。

3.脱水效果的改进

改进后,安装排气管,将背压降至大气压力,提高脱水效果。

4.转鼓结构改变

将转鼓结构改变,取消虹吸腔,增加脱水孔,提高洗涤效果。改造前后结构如图2、3所示。

图2 转鼓改造前

图3 转鼓改造后

改造前侧壁无排液孔,分离滤液经虹吸管吸出;改造后取消虹吸室及虹吸管,在侧壁按平行环状交错打排液孔,孔径8mm,孔间距20mm,孔与孔之间呈正三角排列。

三、改进成果

1.平均电耗下降

改进前后单台刮力离心机平均功率下降7.1kW。单台刮刀离心机节电效果统计见表2。

表2 kW.h

2.平均出料水分降低

改进前后刮力离心机平均出料水分降低3%。刮刀离心机改进前后出料水分统计见表3。

表3 %

3.经济效益

按年运行340天计算,刮刀离心机改进后,年节能减排效益为105万元。其中刮刀脱水水分降低3%,年节省蒸汽成本 85万元;单台刮刀年节省电费3.5万元;每天刮刀离心机节省新鲜水50t,年节约成本7万元;每天减少50m3污水,年节省污水处理费用9.5万元。

4.社会效益

消除了因虹吸腔清扫不彻底、残留物料,导致的微生物超标问题,避免了其对产品质量的影响。另外,现场跑冒滴漏也得到了有效控制,提升了企业形象,同时也提高了企业产品的竞争力。

TS233

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2014-07-30)

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