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柴油加氢装置余热回收利用节能技术改造

2014-03-17

资源节约与环保 2014年10期
关键词:冷器余热换热器

张 鹏

(中海石油中捷石化有限公司 河北黄骅 061101)

1 技术领域

本改造提供了如何使柴油加氢装置余热回收利用,属于石油化工技术领域。

2 工艺改造原因及目的

柴油加氢装置产品经过一系列换热冷却,产品余热仍在100℃左右,最终依靠空冷器A-3002A/B使柴油产品冷却至50℃。为使装置更加优化,深挖节能点,有效回收利用余热,使之达到节能降耗目标。

3 柴油产品外送工艺流程

柴油加氢装置分馏塔底精制柴油(250℃)经分馏塔底重沸炉循环泵P3003A/B增压至1.3Mpa,增压后的产品柴油(装置满负荷约37.5t/h)与低分油换热E-3004换热至100℃左右,进入柴油空冷器A3002冷却至50℃出装置;

4 优化改造后的工艺流程

对空冷器A-3002前入口管线进行改造,新增上换热器(E-3020),柴油产品走新增换热器(E-3020)管层,原料泵P-3001出口管线改为走新增换热器(E-3020)壳层,经过新换热器(E-3020)换热后的柴油产品,利用空冷A-3002 A/B的百叶窗实现最终冷却50℃,送往产品灌区。

5 新增换热器的选型

换热器设计为高压换热器,管层设计压力1.38Mpa,壳层设计压力8.3Mpa,换热面积130m2。

6 优化改造后的操作流程

6.1 分馏塔底柴油产品(250℃)通过塔底循环泵P-3003A/B增压后,经过换热器E-3004换热至100℃,接着进入新增换热器E-3020管层与柴油原料进行换热。

6.2 从换热器E-3020管层换热后的柴油产品大约55℃,通过空冷器A-3002A/B百叶窗进行调节控制,把温度降至50℃以下,送至柴油产品罐区。

6.3 柴油原料通过原料泵P-3001A/B/C增压,进入新增换热器E-3020壳层与柴油原料进行换热,由于柴油原料的温度随原料罐区储存情况而波动较大,一般在10℃~40℃之间,为确保有效回收余热,不久要使工艺运行平稳,还要控制换热后温度,避免换热后的原料温度过高,连锁导致反应系统的高压空冷负荷过大,可以通过新增调节阀FV-3020对其根据原料温度对柴油原料换热流量进行控制。

6.4 经过换热器E-3020换热后的柴油原料温度指控在70℃,然后进入换热器E-3003继续之后的换热升温。

7 改造项目成本及经济效益

7.1 改造项目所需费用

?

7.2 改造后的经济效益

?

7.2.1 由于A-3002A/B可以全部停运,可节约全部运行电费,根据A-3002A/B工作电流为11kw/h,按电费单价0.6元来计算,一年可节约电费11.5632万元,折合标煤可节约77858.88kgce。

这以后,曼尼托巴、阿尔伯塔和卑诗省均有学生家长分别向本省教育厅请愿,要求恢复数学基础知识和技能的教学.[5]

7.2.2 计算加热炉的瓦斯气节约量,可根据公式Q瓦斯=∑QⅰXⅰ,其式中:

Q为燃料气热值;

Xⅰ为单一燃料气的体积百分率;

Qⅰ为单一燃料气的热值;

将瓦斯气组成代入公式得:

Q瓦斯=∑QⅰXⅰ=26230kJ/m3

产品余热能够利用的有效能量根据Q′=GC(T2—Tl),其式中:

Q′为反应加热炉的有效能量;

C为柴油的比热为2.14×103kJ/T/K;

T2为换热器E-3004出口温度100℃;

T1为换热器A-3002出口温度55℃;

假设分管内没有气化潜热。将数值代入得:

Q'=GC(T2—Tl)=3611×103kJ/h

按全部有效热量最少有60%回收利用,Q回=Q'×60%=2166×103kJ/h

式中,B为反应加热炉节省的燃料消耗量;

Q瓦斯为燃料的低发热值26.23×103kJ/m3;

根据公式:

B=Q回/Q瓦斯=82Nm3/h

7.3 通过以上2表可以看出,本次项目改造成本费用约为20万元,且一次性投入,无运行成本。项目改造后一年共计可节约标煤760276.53kgce,可创造经济效益为一年节约加工成本共计31.6761万元。

8 结语

改造后的柴油加氢装置流程不仅优化了原有工艺,更有效回收及利用装置余热,降低单位加工成本,使之做到深挖装置节能潜力,节能降耗的目的。

[1]陈炳,许宁.化学反应过程与设备[J].化学工业出版社,2005,(8).

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