基于PLC的卷烟机风送风速控制系统
2014-03-12陈志新
陈志新
摘 要 随着卷烟机电控系统的升级,模拟量风速控制得到了很好的应用,为卷烟机集成风力送丝系统的研发提供了技术便利。文章主要介绍基于西门子PLC控制的卷烟机集成风送风速控制系统,实现卷烟机对风送风速的精准控制,并降低了烟丝的损耗率。
关键词 风力送丝;风速控制;PID运算
中图分类号:TP27 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)02-0036-01
卷烟生产过程中的风力送丝系统广泛采用风速自动调节、平衡控制系统,此系统主要采用“主管恒压”、“机台定风量补风”与“速度微调”装置对速度进行控制的技术。系统中每台卷烟机都具备独立的送丝与补风回路,此系统既节能环保、又能够减低烟丝燥脆,提高烟支的内在品质。
此系统原理如图1,若只用一个控制系统来控制整个车间的风力送丝,对PLC运算能力、通讯负载能力要求很高。因此采用分布式控制,每台卷烟机由一个现场小型PLC 200风送控制柜进行末端控制,通过网络由系统对现场PLC进行远程控制、参数调节,同时现场风送控制柜PLC具有本地控制功能。
图1 风速自动调节平衡控制系统
1 现有系统缺陷
分布式的风速自动调节平衡控制系统解决了系统PLC运算能力不足的问题,但也带来了负面问题。目前行业内将风送控制柜装在卷烟机身上或车间天花板上管道层),前者给设备移机带来不便,也会造成风速控制系统不稳定,而后者若PLC200控制柜如发生故障,则不便于维修。且无论装在哪,管道风力测试校准,均需两人配合,非常不便。
2 卷烟机集成风速自动调节控制系统的可行性调研
以常德生产的卷烟机为例,采用西门子PLC400进行控制,因此可以方便的对控制系统硬件配置进行更改和编程。在硬件配置增加一个模拟量I/O模块用于接入风速调节信号(见图2),通过编程在卷烟机上实现对风力送丝系统的风速调节与控制。
图2 风送风速控制改进前后对比
3 卷烟机集成风速自动调节控制系统的设计方案
3.1 硬件选型
风速检测仪采用压差流量计,风速调节阀可选用气动调节阀且具有阀门开度位置反馈。信号采集模块选择西门子6ES7 331-7KF01-0AB0;模拟量输出模块选择西门子6ES7 332-5HD01-0AB0。
3.2 软件编程
系统中风速检测仪采用压差流量计,其中节流元件选择孔板,假设管道空中气不可压缩气体,流过孔板的流量由下式计算:
Q=0.00399859aεd2
其中:a为流量系数,由实验方法确定;
ε为流体膨胀系数;
d为节流装置在工作状态下的开孔直径(mm);
ρ为工作状态下被测量流体密度;
p1、p2为节流前后压力值(Pa)。
由公式可以看出流量与压差开方成正比,而流速与流量成正比。根据公式,在S7程序块中编写风速采集功能块FC120及风速调节阀功能块FC125;PID控制使用标准库PID控制模块FB41;所有人机交换数据写入数据块DB42;编写风送风速控制程序FC28。
3.3 HMI人机交互开发
在卷烟机IT80人机界面为PID参数整定开发一人机交互界面,方便工程调试。
3.4 风速校正
PID参数经过工程整定后,一般不做修改。实际风速与测量风速如有出入,可根据相关参考表校正参数。
4 集成后控制效果及其效益
4.1 控制效果
改进后风速PID控制由PLC400处理计算,在计算速度、精度上都要比PLC200高。此外,风速控制的响应时间也更快,采样时间由200 ms缩短至150 ms。改造前后风速实际最大值差值△S=S2-S1≥2 m/s。
4.2 经济效益
4.2.1 直接经济效益
卷烟机集成风速控制后,提高了烟丝输送过程的稳定性,降低烟丝在管道输送过程中的损耗率。
测试选取同一牌号烟丝,改造后管道输送过程中的损耗率比改造前降低了0.864%。以每台机年产4万箱、单箱平均用丝37 kg、烟丝平均价格50元/kg来计算,改造后,仅降低烟丝燥脆方面每年就可节约639360元,而改造投入仅3.5万元左右。另,原风速控制系统的控制硬件每套需10万元费用,改造后可节省此项费用。
4.2.2 间接经济效益
改造完后,风送风速控制系统出现故障的机率降低,且单台系统的故障不会影响到整个车间的运行,无形中增加了机器的有效利用率。另在风速校正上,可节省工时。原来每机台每次校正需两人,耗时约0.5小时。改造后只需1人,时间耗时不变。以每月每个机台校正一次,全年可节约工时共108小时。
5 应用推广前景
2011年,厦门烟草工业有限责任公司利用卷烟机PLC升级改造之机,在一区卷包车间推广使用3套。目前卷烟机集成风送风速控制系统运行稳定,使用效果良好。
参考文献
[1]谢海,袁国安,李国荣.卷烟机组风力送丝风速控制技术与原理[J].湖南科技学院学报,2007(4).
[2]汤旭晶,李鹤鸣,喻方平.基于PROFIBUS_DP总线的风力送丝平衡控制系统设计[J].制造业自动化,2005(8).
[3]西门子公司.Simatic Step7 V5.4帮助手册[M].endprint