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50D钻机整体运移系统的工艺改进

2014-03-09丁全军田景瑞

油气田地面工程 2014年4期
关键词:井架拖车运移

丁全军 田景瑞

1中国石化河南石油工程有限公司运行管理处2中国石化河南石油工程有限公司钻井公司

50D钻机整体运移系统的工艺改进

丁全军1田景瑞2

1中国石化河南石油工程有限公司运行管理处2中国石化河南石油工程有限公司钻井公司

50D钻机井架底座在整体搬迁过程中拖车爆轮胎、剪断轮轴螺栓、断半轴等故障频发,在弯道处拖车斜置冲下路面等险情也时有发生。结合该钻机(ZJ50D、ZJ70D)的结构特点,河南油田近年开展了研发与改进钻机整体移运系统的研究工作。现场组焊两个前鹅颈之间的连接撑杠,以使倒车钻机整拖。经试验,前鹅颈没有变形。再次进行无损探伤,所有焊缝无裂纹、开焊等现象。道路踏勘的重点是测绘路面宽度、最小拐弯半径、最窄路面、最大坡度、压实程度、沿路桥涵的承重能力、最小通过高度(高架电缆),以确保井间搬迁畅通。将搬迁距离在50公里以内和90公里以内的井分类比较,采用整拖技术搬迁平均用时为3.15天,比常规方式搬迁平均可以缩短时间1.9天。

50D钻机井架底座;牵引轮桥;前鹅颈;改进;整体运移系统

据调研,国外大型钻机现已实施了井架、底座、机房和SCR房各为一体的模块化整体搬迁技术,实现了井架、井架底座(含钻机)免拆卸,一体整体搬迁。而在国内由于道路平整度及道路转弯半径等因素的限制,钻机整体移运尚未能实现。简单地讲,钻机整体搬运,就是钻机主体仅被拆分成井架部分和底座部分,再利用整体运移装置将这两大块进行搬迁运输。近年河南油田钻井公司2部大型钻机(ZJ50D、ZJ70D)已进入国际钻井市场进行钻井施工作业。就该油田来说,如何提高上述钻机的整体搬迁速度,进而提高钻机的利用率,关系到油田在国际市场的竞争力,关系到企业的经济效益。因此,结合该钻机(ZJ50D、ZJ70D)的结构特点,河南油田近年开展了研发与改进钻机整体移运系统的研究工作。现场试验表明,改进后的钻机整体移运装置应用效果较好。

1 存在的两大问题

50D钻机整拖设计是前部两个拖车承载井架底座和钻机模块的2/5负荷,并承担整体运移时的牵引作用。ZJ50D钻机底座整体重量约240t,有近100t的重量压在两台拖车后部,致使拖车因负荷过大,拖车头易往上翘。底座搬迁时,拖车行走困难,方向不易控制;由于负重过大,加上拖车方向不易控制,拖车前轮打滑易偏离行驶路线,这样易造成拖车轮胎破裂、压断拖车半轴。近年50D钻机井架底座在整体搬迁过程中拖车爆轮胎、剪断轮轴螺栓、断半轴等故障频发,在弯道处拖车斜置冲下路面等险情也时有发生,此时需要换拖车或换轮胎。据统计:50D钻机底座每整体搬迁一次,拖车要爆1~2个轮胎(单只轮胎3.2万元),每整拖两次造成拖车断半轴一根,因此损失是很大的。该钻机井架底座整体运移设备存在缺陷,无法实现井架底座整体运移,存在的问题为:

(1)前部拖车承载过大。由于50D钻机底座运移装置设计时,前部两个拖车承载井架底座和钻机模块的40%负荷,并承担整体运移时的牵引作用,这样压在拖车上的负荷过大,经常出现拖车爆轮胎等故障,耽误搬迁时间。

(2)整拖时底座距地面太低。由于前部拖车承载过大,造成拖车轮胎压扁,车辆承载钢板下沉;拖车带负荷后承载高度降低,造成底座整拖时前端距地面高度只有270mm,离地面距离太小。整拖运行过程中对路面的坡度要求非常高,若在25m内路面有300mm的凸起,将会造成钻机底座与地面接触,增大运输牵引摩擦力,使钻机底座整拖无法行走,耽误搬迁时间。

2 改进方法

(1)牵引轮桥的设计与安装。在底座前安装两个象底座后部一样的轮桥作为牵引轮桥,将整拖的前鹅颈加高,使其总高度达到能够安装牵引轮桥的高度,并将整拖时钻机底座离地面的高度提高到500~600mm,以达到减少拖车的承载负荷和提高钻机整拖时底座高度之目的。该牵引轮桥由车轮总成、牵引拉臂焊件、主销、牵引销直径为90mm的重型拖车托盘、Ø90mm牵引销等组成。设计承载能力100t。

(2)对前鹅颈进行改造。原前鹅颈总高度为2460mm,总宽度为2300mm,连接牵引销直径Ø90mm(标准牵托板)。该前鹅颈所用材料为H型钢,其参数为:高度700mm,宽度300mm,腹板13mm,翼板24mm的H型钢。前鹅颈连接牵引销直径Ø90mm(标准牵引销)。牵引拖桥托板高度3254mm,牵引孔直径Ø90mm(标准牵托板)。拖车托板高度2370mm,牵引孔直径Ø90mm(标准牵托板)。总体设计方案是:将原鹅颈水平段割断,将垂直段加长884mm,使其总高度能够满足安装牵引轮桥,并使底座在整拖运行时达到500~600mm。改进的技术方案是:①制作两个倒“山”字结构焊件,尺寸与原前鹅颈垂直段对接尺寸一致;②倒“山”字结构焊件与原鹅颈垂直段找正对接;③所有对接口进行坡口处理,对接口厚度6mm,对接口间隙5mm,确保对接口焊透,无加渣、气泡等缺陷;④H型钢水平对接口满焊完成后,在腹板上焊加强板,加强板厚度24mm;⑤考虑到鹅颈垂直段加长,在垂直段翼板之间加焊24mm厚钢板,使原H型钢成为方钢,以增加强度;⑥所有焊缝进行无损探伤。

(3)H型钢选型。H型钢选型是关键的技术环节之一。原前鹅颈用的是高度700mm、宽度300 mm、腹板13mm、翼板24mm的H型钢,在沙特钢材市场找不到尺寸完全一致的材料,经详细查找,选择一种台湾产高700mm、宽度300mm、腹板16mm、翼板30mm的H型钢代替。焊条选用E7018结构钢焊条,辅助加强钢板为24mm厚冷轧A3钢板,电焊机采用400A直流电焊机。对焊也是关键的技术环节。根据设计尺寸下料,对各焊接口坡口打磨。在钻井队现场,首先采用24mm厚钢板作地板,画线搭建焊接工装架,利用水平尺、直角尺、卷尺、千斤顶等测量调整工具,对各部件进行找正点焊,预留焊接变形量。然后对焊,对焊过程中根据情况控制变形量。保证鹅颈水平段与垂直段成90°。由具有国际焊工资质的专业焊工焊接。在施工对焊过程中对焊条进行加热处理,焊缝每焊一层进行打磨清渣处理,焊接过程对焊缝进行保温处理,焊接完成后对每个焊缝进行无损探伤。

3 结语

(1)现场试验表明,在搬迁时将前鹅颈安装到底座前部,将牵引轮桥与拖车连接,倒车、牵引轮桥与前鹅颈连接,底座液压缸释放后,前鹅颈承载,检查比较前鹅颈变形量为5mm,支起液压缸,前鹅颈释放载荷,变形量消失。承载时底座距地面距离550mm,满足设计要求。现场组焊两个前鹅颈之间的连接撑杠,以使倒车钻机整拖。经试验,前鹅颈没有变形。再次进行无损探伤,所有焊缝无裂纹、开焊等现象。

(2)道路踏勘的重点是测绘路面宽度、最小拐弯半径、最窄路面、最大坡度、压实程度、沿路桥涵的承重能力、最小通过高度(高架电缆),以确保井间搬迁畅通。

(3)河南油田由于采用上述研发与改进的钻机整体运移技术(改造后50D钻机井架底座整体运移装置共用70D钻机整拖装置的两个牵引轮桥),井架、底座勿需“大卸八块”分别装车搬迁,这不仅简化了施工程序、缩短了搬迁时间,同时员工也不必再进行砸销子、穿销子、挂绳套、装车、卸车等繁琐作业,减少了很多不安全因素,可有效地避免事故的发生。将搬迁距离在50公里以内和90公里以内的井分类比较,采用整拖技术搬迁平均用时为3.15天,比常规方式搬迁平均可以缩短时间1.9天。

(栏目主持 焦晓梅)

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.4.050

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