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尾气回收及污水处理装置的操作

2014-03-08杨丽茹

油气田地面工程 2014年6期
关键词:丙烯酰胺氨气吸收塔

杨丽茹

大庆炼化公司聚合物一厂

尾气回收及污水处理装置的操作

杨丽茹

大庆炼化公司聚合物一厂

聚丙烯酰胺生产过程中,水解产生大量含氨废气。尾气回收及污水处理装置将氨气吸收,并对产生的氨氮废水进行处理。为了保证硫铵车间平稳生产,必须保证外输硫铵质量,其中最主要的两项指标是浓度(23%~28%)和pH值(7~8)。污水处理关键是控制氨氮指标,目前系统来水氨氮指标为6 000~10 000mg/L,通过处理后,外排污水指标能降低至≤500mg/L。

尾气回收;氨氮废水;水处理;浓度;pH值

大庆炼化公司具有年产15万吨聚丙烯酰胺的能力,为大庆油田稳产提供了切实保障。但聚丙烯酰胺生产中,水解过程排出大量氨气,对周边环境造成了一定影响。2012年10月,尾气回收及污水处理装置投入使用,运行结果表明,该装置能有效处理聚丙烯酰胺水解机尾气,其中主要污染物氨气去除率达99%以上,污水处理装置将污水氨氮含量由6 000~10 000mg/L降至500mg/L以下。

聚丙烯酰胺装置水解机尾气经引风机进尾气回收塔,尾气回收塔按功能分为下部洗涤、上部吸收两部分。尾气由下至上通过回收塔。硫铵车间定期输送冷凝液,通过循环泵在洗涤塔内打循环,尾气与洗涤水逆向接触,除去尾气中少量的聚丙烯酰胺和研磨油,洗涤水定期排往污水站,洗涤水氨氮含量高。在一级、二级吸收罐内,利用硫铵蒸发冷凝液和92.5%的粗硫酸配制成硫酸溶液,通过循环泵进入吸收塔,硫酸溶液在塔内与含氨废气逆向接触,生产稀硫铵,净化后的废气合格外排。一级吸收罐内硫酸溶液与氨气反应完全后,硫铵下料至硫铵储罐,通过泵将硫铵外输。通过二级吸收罐补水,将二级吸收塔内硫铵浓度始终控制在5%以下,溢流至一级吸收罐内,加入92.5%的粗硫酸,配制成吸收液。当pH值为5以下时,一级吸收塔内稀硫酸与氨气反应,生成硫铵;pH值升至7以上时,反应终止,生成的硫铵下料至硫铵储罐,氨气去除率能达到99%以上。为了保证硫铵车间平稳生产,必须保证外输硫铵质量,其中最主要的两项指标是浓度(23%~28%)和pH值(7~8)。在吸收过程中,氨气连续进入吸收塔,水和硫酸分批次进入吸收塔,控制好每批反应硫酸和水的进料量是控制生成硫铵浓度的关键。目前每批反应进水15 t,进92.5%的粗硫酸3.7 t。水和硫酸进料可以根据一级吸收罐液位变化计量。加完酸后,吸收液pH值在2~3之间,反应开始;当pH值升至5时,采样,用浮子式玻璃比重计手动测密度,密度控制在1.13~1.14 g/m3之间。密度低时,在一级吸收罐内适当补加酸,反之适当补加水,直至密度合格。精确控制下料时稀硫铵液的pH值是关键。反应过程中,氨气连续进入吸收塔,吸收液pH值不断升高,pH值由2升至5约6~7 h,由5升至8约0.5 h,当吸收液pH值升至5时,操作员必须提前做好下料准备。为避免因废气夹带研磨油和聚丙烯酰胺进入吸收塔,每天保证洗涤塔进水2次,间隔12 h,合计进水44m3,这部分洗涤水排入污水装置。

污水来自聚丙烯酰胺各车间尾气回收洗涤水,每天总排污量约为154m3,本装置采用吹脱法处理氨氮废水。进水水质氨氮指标为6 000~10 000mg/L,经处理后氨氮指标降至500mg/L以下。具体如下:氨氮污水进入中间水池,在中间水池内加入30%的液体NaOH,将pH值调至11.5~11.7,由泵将污水提升至吸收塔,污水从塔上部喷淋下来,空气从下部进入,采用空气吹脱,气液两相逆流接触,使氨气逐渐从污水中释放出来。吹脱过程分两级,脱出氨气的污水自流至调节池,在调节池内用硫酸将污水pH值调至6~9,外排至炼油污水站进一步处理。污水经吹脱后产生的含氨废气进入吸收塔,用稀硫酸溶液吸收,生成23%~28%的稀硫铵,送至硫铵车间。用浓硫酸调节pH值不易控制,经常造成pH值偏低,控制加酸瞬时流量是关键,为防止加酸瞬时流量过大,目前采用在硫酸管路上加限流孔板的方式控制。污水处理关键是控制氨氮指标,目前系统来水氨氮指标为6 000~10 000mg/L,通过处理后,外排污水指标能降低至≤500mg/L。

(栏目主持张秀丽)

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.6.038

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