福建南纸PM5纸机助留助滤系统上机应用实践
2014-03-07刘正誉
刘正誉
(福建南纸股份有限公司, 福建 南平 353000)
福建南纸PM5纸机助留助滤系统上机应用实践
刘正誉
(福建南纸股份有限公司, 福建 南平 353000)
介绍RESP助留助滤系统在福建南纸股份有限公司 PM5 纸机上生产新闻纸应用试验。试验结果有效地减少纤维的流失,增加填料的留得率,提高了车速,降低了蒸汽的消耗,取得良好的经济效益。
助留 助滤 灰分
1 助留助滤系统应用目的
(1)提高细小纤维和填料留着,节约纤维原料,提高成纸灰分,降低生产成本。
(2)加强纸机填料留着,减少网部的磨损,改善纸机湿部系统的清洁程度。
(3)改善纸机运行性,适当提高成纸性能。
2 应用试验计划
(1)试验计划:增加填料用量,以填料替代浆料降低生产成本。考虑到DIP 灰分波动较大,因此各试验阶段的控制以填料的实际用量为主,以成纸灰分为辅。即当填料用量达到阶段目标值,保持填料用量不变,等成纸灰分也达到阶段目标值时取样试印。绝不采取完全依赖填料用量来提高成纸灰分达到阶段目标值的方式。试验过程要力求稳定,缓慢进行,以不影响印刷质量为原则,决定把此次试验分为五个阶段进行,每个阶段的试验目标见表1。
表1 试验目标
(2)用法及用量见表2。
表2 用法及用量
(3)助留助滤药品添加流程,见图1。
图1 助留助滤药品添加流程图
(4)试验步骤
①填料用量保持不变的情况下,优化助留助滤各组分的添加量 。
投入化学的助留助滤系统。最初加入量设定为:VT310 100 ppm, V780 600 ppm;检测上网浓度、网下白水浓度、首程留着率。根据检测数据优化助留助滤化学品的用量。
持续跟踪测试湿部系统及成纸的各项指标,进一步优化助留助滤药品的用量,调整V780 的用量,保证网下白水浓度控制在 0.30% ~ 0.35%之间。经过4 ~ 5 d后,即毛布磨合期过后,开始逐渐增加填料的用量。
②检测各种浆料的灰分,上网浆料的灰分、网下白水和成纸的灰分,检测纸面强度。记录填料的流量。
逐渐增加滑石粉的用量。滑石粉的用量每次调高 5 kg/t 纸,每次用量调整后都要连续跟踪检测3 d。观察流送系统(主要是除砂器的运行情况);成纸的表面强度;浆料、白水和成纸的灰分变化。分析所有检测数据,评估纸机的运行状况和对成品纸质量的影响。必要时适当增加阳离子淀粉加入量或调整阳离子淀粉的种类。
最终系统达到一个成纸灰分 10% ~ 11%,单程留着率在 60% ~ 65%,成纸质量稳定,表面强度合格。
3 应用完成情况
助留助滤系统通过两个方面来提高成纸的灰分:一是提高现有浆料中灰分的留着;二是加入碳酸钙的留着,效果明显。试验的第二阶段已完成,即在填料用量在14 kg 左右,成纸灰分在9.1%~9.4%之间时,试印结果完全达到要求。在第二阶段的基础上,把填料用量调到22 kg(含水)/t 纸,成纸灰分测试为9.6%.生产的45 g/m2新闻纸成纸灰分分别为9.67%、9.50%。成纸在温州日报社试印合格,第三阶段的试验也就取得了成功,见表3。
表3 阶段试验结果
4 浆料及成浆灰分分析
根据灰分含量数据,对成浆灰分和成纸的灰分做一简单分析,从数据来看送到纸机流送系统浆料的灰分还是很低的,只有当碳酸钙的用量达到30 kg 时成纸的灰分才能稳定在9.0%以上。因此试验过程中碳酸钙用量的上限和成纸灰分的最高值以及DIP 灰分的波动范围都是关注的重点,见表4。
表4 脱墨浆灰分、填料用量与成纸灰分的关系
5 经济效益分析
由于DIP波动大,成纸灰分受其影响大,因此成纸灰分取DIP相对稳定的一个范围的试验数据进行经济效益分析。期间V780加入量0.57 kg/t纸,填料加入量17.5 kg/t纸。
5.1 使用助留助滤化学品投入成本
(1)原助留助滤剂、填料及相关化学品(P182、皂土、定着剂、滑石粉、硫酸铝、淀粉)的总成本估算为:46.50元/t纸。
(2)RESP助留助滤剂、填料及相关化学品(VT310、V780、定着剂、硫酸铝、碳酸钙、淀粉)的总成本估算为58.2元/t纸。
使用RESP助留助滤系统湿部化学所增加的成本:57.20-46.50=10.70元。
5.2 使用化学助留助滤系统浆料消耗和蒸汽消耗方面节约成本
(1)使用RESP助留助滤系统后成纸灰分调高2.09%,即每t成品纸节约20.9 kg浆料,t浆价格为2 600元(估价价格),节约成本如下:2.6×20.9=53.34元。
(2)使用RESP助留助滤系统后,t纸的蒸汽消耗降低了0.011 t(即10 kg),每t蒸汽价格为200元(估价价格),节约成本如下:200×0.011=2.20元。
使用助留助滤系统所产生的效益:54.34+2.2=56.54元。
5.3 产生的经济效益
成本方面:使用RESP助留助滤系统后t纸可产生的经济效益。
56.54-10.7=45.84元。
6 结束语
(1)提高细小纤维、填料和胶体的留着率,保留率控制在 60%~65%之间。
(2)成纸的灰分含量由现在的 7.5%提高到10±0.5%,且不会因掉毛掉粉问题影响印刷。
(3)提高网部脱水速率,从而使进一步提高纸机车速或降低蒸汽消耗成为可能。
(4)降低白水浓度, 从而减轻白水回收装置及污水处理厂的负荷。
(5)由于白水更清,可减轻网毯的堵塞和污染,减少系统沉积物。
(6)具有帮助清除浆料中有害物的性能, 从而改善纸机的运行性。