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N6复合板碱熔釜修复的思索

2014-03-02刘欣中

设备管理与维修 2014年4期
关键词:碱熔鼓包复合板

刘欣中

(吉林石化公司建修公司 吉林吉林)

N6复合板碱熔釜R101A、B、C、D共8台,外形结构如图1。N6复合板碱熔釜操作压力2.5~-0.05 MPa;操作温度190℃;介质 NaOH(70%)、Na2SO4、甲醇等。容器材料16MnR(24 mm)+N6(3 mm)。容器类别Ⅲ类。焊接16MnR-16MnR,手工电弧焊,焊条 J507;16MnR-N6,N6-N6手工氩弧焊,焊丝ENi-1。

一、缺陷发现过程

1.N6复合层鼓包(脱层)

生产车间在设备正常检修期间,发现釜底N6复合层产生鼓包(脱层),最大的鼓包发生在乙车间R101A的底部,面积大约600 mm×500 mm,通知制造厂对鼓包缺陷进行修复。

图1 碱熔釜外形结构图

图2 垂直于焊缝的裂纹

2.N6复合层焊接热裂纹

初始N6复合层鼓包修复方法。将脱层的N6复合层取下,边缘采用搭接焊、内部采用N6板中间磨8 mm×100 mm长孔筛焊的方法,焊接采用氩弧焊N6-N6,16MnR-N6,焊丝ENi-1。在N6-N6焊接时,筛焊焊道两侧产生长约20 mm,间距5 mm的密集热裂纹,并伴有严重的气孔。虽采用调整电流、焊速、限制焊接摆动等措施,但效果无明显改观,N6复合层修复工作失败。

3.16 MnR基层碱脆

在此期间,乙车间R101D碱熔釜上封头环焊缝出现物料渗出,在外壁做表面MP检测,发现该碱熔釜上封头16MnR基层环焊缝有4条垂直于环焊缝,长度为80 mm,间隔150 mm左右的裂纹。人孔、接管的焊缝处也存在裂纹,见图2、图3。

在对16MnR基层的外侧打磨后发现,随着裂纹的深入,缺陷面积扩大,对其进行PT检验,可以看到裂纹由里向外扩展,呈网状。内侧裂纹细小、密集;外侧裂纹粗大稀疏。工厂委托检验单位对8台碱熔釜进行全面检验并且在人孔根部发生裂纹的16MnR基层部位取样,委托哈焊所进行理化和金相分析,报告结果显示:金相试件浸蚀后,显示裂纹显微形貌如图4所示,裂纹以沿晶扩展为主,局部区段为穿晶扩展;裂纹有显微分枝。裂纹覆盖物含有Na质量分数10.35%,S质量分数3.52%。

经了解N6复合板碱熔釜内的反应介质含有NaOH(70%)、Na2SO4等 。显然 NaOH(70%)碱溶液渗透到16MnR基层,在应力和碱溶液温度、浓度的共同作用下产生了碱脆。介质中含S,也揭示了劣化N6复合层产生焊接热裂纹的原因。

16MnR基层碱脆和N6复合层焊接热裂纹的产生机理已在《碱熔釜N6复合层的修复》、《再谈N6复合板碱熔釜的修复》文章中阐述,本文不再赘述。

4.N6复合层的气孔

在N6复合层鼓包和产生碱脆的16MnR基层部位的N6复合层表面和焊缝进行表面PT检测,同样发现大量气孔。气孔大约10个/cm2,孔径0.3 mm左右。

N6复合层的气孔分为3个来源。(1)封头转角处N6复合层鼓包处的气孔,是由于封头热压时加热温度过高导致的N6复合层被氧化(劣化),经腐蚀产生的针孔。(2)原N6复合层焊缝的气孔,是设备制造时N6复合层焊接产生的气孔。(3)初始N6复合层修复焊接时产生的气孔。

由于焊接时,对N6复合层表面处理不彻底,使用N6板裁剪的焊丝(无抗气孔、抗热裂纹性能),导致在焊接时产生的气孔(修复时,环境恶劣,ENi-1焊丝也已不合适)。

5.主要缺陷分布

根据检验单位对全部8台碱熔釜进行全面的检验结果,经统计主要缺陷分布见表1、表2。

二、缺陷修复(主要部分)

1.16MnR碱脆部位的修复

图3 人孔与接管焊缝处裂纹照片

图4 裂纹显微形貌

首先将覆盖上面的N6复合层剥离,其距离:焊缝坡口边缘向外至60 mm;从设备外侧对裂纹进行砂轮打磨,深度约15 mm;PT检测,确认坡口周边无裂纹,每次PT检测后用不锈钢电刷进行抽刷,清理渗透剂及显影剂等污物;预热100℃;SMAW第一层(焊接材料:底层,充填,盖面均为507焊条);SMAW填充,每层焊完后,用风铲锤击打焊道,消除焊接应力;SMAW 盖面;从设备内侧返修,打磨深度约12 mm,其他工艺同上;将焊缝余高磨平,与母材齐平;RT检测,Ⅱ合格。

2.对16MnR碱脆修复部位的热处理

将16MnR基层返修部位,焊缝坡口边缘向外至60 mm的N6复合层剥离,目的是为了增加N6复合层对热处理部位的距离。使N6复合层的热影响降低到最小;依据HGJ18-89合理地降低热处理温度,增加保温时间。热处理温度550℃,保温2 h。在热处理部位与N6复合层隔离带,用潮湿抹布适度冷却,防止相邻N6复合层被氧化;用红外线测温仪对热处理温度严密监控。

3.N6复合层的修复(鼓包、含气孔的焊缝、碱脆部位N6复合层)

对设备内侧16MnR基层返修后焊道表面用不锈钢电动刷进行抽刷清理(在设备内不允许用丙酮清理);对修复后的16MnR焊道表面采用GTAW 方式进行堆焊,焊丝选择:ERNi-1(抗气孔、焊接热裂纹性能较强),层数为3层,层间温度250℃(每层完成后应进行PT检验,并用不锈钢电动刷进行抽刷清理)。N6复合层焊接时,必须严格按N6焊接规范进行焊接,防止焊丝和母材污染。

4.缺陷修复后效果

采用以上整体修复方法,设备运行3个月后观察,介质未对修复后的N6复合层表面产生腐蚀。在封头上环焊缝发生碱脆修复部位,虽然进行了热处理,但由于焊接应力的作用,外壁表面还是产生约3 mm的凹陷变形,对内侧N6复合层表面未产生影响。

三、修复过程的思索

1.对16MnR碱脆发生部位的研究

对碱熔釜发生碱脆裂纹的部位进行统计,发现其几乎全部集中在碱熔釜的上部,即封头环焊缝和人孔、接管根部的16MnR基层焊缝及热影响区。经分析碱脆集中发生在上封头,可能有以下两方面原因。

表1 缺陷分布统计

表2 缺陷分布统计

(1)从碱熔釜的结构上看,由于碱熔釜外部距离封头环焊缝下500 mm处开始,有外蛇管与筒体外壁以角焊缝的形式连接在一起。在对外蛇管进行焊接的过程中,实际上也对相应部位的16MnR基层焊缝起到了焊后热处理的作用。一定程度上消除了16MnR基层的焊接应力,碱脆(应力腐蚀)受到了明显的抑制。

(2)上封头气—液相区的NaOH会更加富集,浓度会更高,化学性质也会更加活跃。同时,由于在反应介质中还有Na2SO4、甲醇、T酸等,在195℃温度和2.5 MPa压力的作用下是否生成氢气、烃类、及H2S等,促使16MnR基层的应力腐蚀的产生。

2.对封头部位N6复合层产生劣化的研究

(1)温度对N6复合层的影响。根据封头缺陷的统计分析,N6复合层鼓包部位,集中在下封头。该部位的复合层都有被氧化的特征。这是因为N6的氧化温度上限:540~750℃,在对16MnR(24 mm)+N6(3 mm)复合板封头在热压过程中,由于壁厚,加热温度过高而且不均匀,防氧化措施不利,导致封头局部转角处N6复合层被严重氧化。经介质腐蚀,产生了细小但通透的空隙。介质液体渗入复合层界面,在外蛇管195℃的烘烤下和-0.05MPa真空作用下,液体迅速汽化,形成较大内压力,形成N6复合层鼓包,气孔中含有S等其他元素。

(2)封头壁厚对N6复合层的影响。从以上分析可以看出,16MnR(24 mm)+N6(3 mm)的厚度,是采用热压封头工艺的主要原因。根据设计参数对壁厚进行校核后发现,16MnR(16 mm)+N6(3 mm)完全可以符合设计参数的要求。采用旋压封头,可避免热压封头对N6复合层的氧化。计算结果(略)。考虑容器上部搅拌传动系统的载荷通过减速机底座,作用到封头上应力微小,可忽略不计。为了慎重,可在封头上焊接加强筋,保证封头的稳定性。筒体外压应力校核(略),计算结果符合要求。同时筒体缠绕Φ57 mm×3.5 mm加热蛇管,与筒体外壁角焊缝连接。蛇管外壁间距50 mm,由于筒体缠绕加热蛇管部位起到了加强环的作用,保证了筒体的稳定性。根据计算,16 MnR(16 mm)+N6(3 mm)完全满足Pc1(内压)=2.5 MPa;Pc2(真空)=-0.05 MPa的载荷要求。

16MnR(16 mm)+N6(3 mm)复合板制作椭圆封头,可采用成功案例:封头旋压的方法。旋压时,成型轮全经抛光后清洗去除油锈,旋压时为了保证贴合率不受影响,用80℃加热成型,温度用红外测温笔测量。这样加热温度大大降低,就可避免N6复合层加热时被氧化。

3.N6复合板碱熔釜整体制造工艺研究

设备整体组焊时,制造单位对N6材料的热敏性和可焊性认识不足。N6复合层焊接未按N6焊接规范制定工艺,并进行施工,导致焊缝存在大量气孔。片面追求效益,未选择抗气孔和抗热裂纹的焊丝,而是采用N6板裁剪焊丝,用于N6复合层焊接。由于N6焊接时对环境要求十分严格,而制造厂在施工时,未对N6复合层坡口和焊丝用丙酮进行严格的清理,对环境灰尘、湿度等也未进行控制。

N6复合层焊缝质量是保证设备整体质量的关键。制造过程中,应对N6复合层焊缝进行全面和规范的检验,发现产生严重的气孔,应及时修改焊接工艺,并对产生气孔的N6复合层焊缝进行彻底地清理,重新焊接。

对于盛装有应力腐蚀的N6复合板压力容器,可采用柔性石墨缠绕垫片,密封人孔及法兰,并对设备进行抽真空,然后在热处理温度不超过600℃的情况下,在外焊缝用加热带,对设备焊缝进行消除焊接应力。内部N6复合层在真空保护下,防止被氧化。

4.对检维修工作的思索

N6复合板碱熔釜返修工作是由制造厂家完成的,但是修复工作的曲折经历,对于检维修单位具有很多启示。

碱熔釜的修复工作,是从N6复合层鼓包修复工作开始,由于不了解石油化工企业中反应介质的特性,从复合层鼓包缺陷局部考虑问题,单纯地从焊接的角度来修复,使修复工作走了很多弯路。例如初始阶段,没有考虑到NaOH(70%)、Na2SO4对材料的作用,是导致无法解决N6复合层焊接热裂纹,致使修复工作停顿的主要原因。而且第一时间没有发现封头N6复合层氧化部位和焊缝气孔,NaOH通过气孔导致的碱脆的产生,险些造成重大安全事故。

从以上修复工作看到,N6复合板碱熔釜存在的缺陷种类多、分布广,由于设备原带缺陷和反应介质及工艺条件共同作用,产生次生缺陷,关系比较复杂,具有隐蔽性和严重的安全隐患。这就要求检维修企业的工程技术人员在遇到这样的问题时,不仅要求有坚实地本专业知识,还要具备对石油化工生产装置的工艺和反应介质的了解,依据检验结果,进行分析和制定全面的修复方案。因此,复合板压力容器缺陷修复,必须做好以下工作。

现场勘察,详细观察和记录主要缺陷及分布;审阅设计图纸,了解工艺参数,反应介质等;进行全面检测,根据情况进行理化和金相分析;对缺陷的产生进行科学地分析(注意介质对材料的作用);制定全面的修复方案;技术交底和规范施工(监督工艺纪律执行情况);修复部位检验;设备耐压试验。

四、小结

N6复合层设备制造单位应严格按标准规范和本单位《焊评》,制定焊接工艺,严格工艺纪律。实践证明,焊接方面的缺陷,往往是因为未按规范施工所造成的。设备制造完成后,可采用内部抽真空,外部焊缝进行消除应力热处理,避免复合层产生缺陷,导致基层发生碱脆。

设计单位在设计N6复合板压力容器时,在保证设备的强度和稳定性前提下,还要尽量减少不必要的基层厚度,减轻封头制造的压力。

N6复合板压力容器使用和检测单位,应特别注意盛装NaOH、H2S、液氨及烃类等易产生应力腐蚀介质的复合板压力容器设备的管理。不但要定期对内表面复合层焊缝及重点部位做详细的检测,对容器的外部也要进行检测,特别注意对复合板设备上封头外部焊缝的检测,定期检验和日常的宏观检验相结合。

检维修单位在对复合板压力容器修复前,首先应对缺陷的特征和分布进行实地勘察,了解反应介质对材料的影响,根据检验的结果,进行科学地分析,制定全面的修复方案。

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