常顶空冷器腐蚀原因分析
2014-02-27孔德炳西安晨宇环境工程有限公司陕西西安710000
孔德炳(西安晨宇环境工程有限公司 陕西 西安 710000)
常顶冷凝系统的设备腐蚀问题一直是影响常减压蒸馏装置安、稳、长、满、优运行的重要因素之一。某公司常减压蒸馏装置常顶空冷由于严重腐蚀泄漏于2008年全部更换,但更换后的空冷运行至2年半时,又因严重腐蚀而发生多次泄漏。本文针对常减压蒸馏装置常顶空冷腐蚀泄漏的特点,从常顶冷凝系统工艺特点出发,在分析工艺防腐运行情况的基础上,结合常顶空冷管束入口内衬钛管的特点,找出了造成常顶空冷严重腐蚀泄漏的原因,并建议从加强工艺防腐管理、防止电偶腐蚀等方面进行防腐,从而延长常顶空冷的使用寿命。
一、常顶空冷器腐蚀特点
常顶空冷为湿式空冷,共有8台,管束材质为10号碳钢,入口处内衬300mm钛管。常顶8台空冷由于严重腐蚀泄漏于2008年1月全部更换,但自2010年7月以来,8台空冷管束相继发生腐蚀泄漏。现场观察发现,泄漏点位于管束入口内插300mm钛管末端附近,且漏点均位于管束下部;管束减薄部位主要集中在入口内插钛管末端附近的一定距离内,且管束下部的减薄明显比上部减薄严重。
二、常顶冷凝系统工艺特点
常顶冷凝冷却系统的基本流程为,从常压塔顶馏出的温度为110℃~120℃的混合油气,首先经换热器与热媒水进行换热冷凝,然后进常顶空冷器继续冷却至40℃左右进入回流罐。
三、腐蚀环境及工艺防腐运行情况
在原油加工过程中,原油中含有的氯化物会发生水解生成HCl,硫化物在260℃以上时,可分解产生H2S。HCl和H2S的沸点都非常低,其标准沸点分别为-84.95℃和-60.2℃[1]。因此,在原油加工过程中生成的HCl和H2S会伴随着常压塔顶的油气进入常顶冷凝冷却系统,当温度冷凝至露点温度以下时,HCl和H2S会溶于冷凝水中形成HCl-H2S-H2O腐蚀环境,从而对常减压蒸馏装置塔顶冷凝系统的设备造成严重腐蚀[2,3]。
为防止塔顶冷凝系统的设备腐蚀,采取了“一脱二注”的工艺防腐措施,“一脱”即电脱盐,其目的是脱除原油中的氯化物,以减少因氯化物水解而产生的HCl含量,其控制指标为脱后原油盐含量小于等于3mg/L;“二注”即注水、注中和缓蚀剂(NH-1有机胺中和缓蚀剂),其控制指标为塔顶冷凝水的pH值大于等于6,铁离子含量小于等于3。
监测数据表明,2008年~2010年期间,电脱盐的合格率高达98.85%,说明电脱盐运行良好,脱盐效果显著。常顶冷凝水监测数据表明,pH值的合格率较高,各年的合格率均在90%以上,而常顶冷凝水中铁离子的合格率相对较低,除2009年的合格率在90%以上,其余两年的合格率均在90%以下,尤其是2008年的合格率只有65%。可见,常减压蒸馏装置的“二注”防腐效果不是很理想。
四、腐蚀原因分析
1.工艺防腐效果不理想
“一脱二注”工艺防腐是防止常减压蒸馏装置塔顶冷凝系统设备腐蚀的主要手段,工艺防腐的效果好坏直接影响着塔顶冷凝系统的设备腐蚀。由监测数据可知,电脱盐的合格率高达98.85%,说明电脱盐可知效果良好。而“二注”防腐效果并不是很理想,常顶冷凝水铁离子合格率较低,尤其是2008年的合格率只有65%。这说明“二注”工艺防腐效果不理想是导致常顶空冷产生严重腐蚀的主要原因。
由常顶冷凝水监测数据可知,pH值的合格率较高,2008年~2010年的合格率均在90%以上,而铁离子合格率却较低,除2009年的合格率在90%以上,其余两年的合格率均在90%以下,这说明存在pH值合格、铁离子不合格的情况。这与pH值控制范围过宽有关,该常减压蒸馏装置将塔顶冷凝水pH值的控制指标设置为大于等于6,而一般炼厂均将常减压蒸馏装置塔顶冷凝水的pH值控制指标设置为6~7.5或6.5~7.5之间[4,5]。这是因为,当pH值小于6时,HCl的腐蚀会很强,当pH值大于8时,H2S的腐蚀作用增强,pH 值介于6~8时腐蚀速率较低[5]。 因此,一般炼厂均将塔顶冷凝水的pH值控制指标设置为6~7.5或6.5~7.5,而该常减压蒸馏装置将塔顶冷凝水的pH值控制指标设置为大于等于6,显然是不合适的,因为,当pH值大于8时,H2S的腐蚀作用增强,从而使塔顶冷凝系统的设备遭受较为严重的腐蚀。因此,pH值控制指标设置范围过宽是导致“二注”工艺防腐效果不理想的主要原因。
2.电偶腐蚀
由常顶空冷的腐蚀特点可知,常顶空冷的泄漏点位于管束入口内插300mm钛管末端附近,且漏点均位于管束下部;管束减薄部位主要集中在入口内插钛管末端附近的一定距离内,且管束下部的减薄明显比上部减薄严重。具体泄漏点位置和减薄部位见图2。这与电偶腐蚀有关。
图2 常顶空冷管束泄漏/减薄部位示意图
常顶空冷管束材质10号钢的主要成分为铁,内衬钛管的主要成分是钛,当10号钢管束与钛管绝缘不好时,会形成铁-钛电偶对。该电偶对在电偶序中铁的电位较负,为阳极,钛的电位较正,为阴极。因此,在H2S-HCl-H2O腐蚀环境中会产生电偶腐蚀,使10号钢发生严重腐蚀,其电偶腐蚀示意图见图3。常顶汽油是液态碳氢化合物,属非极性溶液,其电导率比较小,阴、阳极之间的溶液引起的欧姆降很大,电偶作用的距离较近。因此,如果产生电偶腐蚀,腐蚀最严重的部位应该集中在离钛管末端较近的10号钢管表面上,且离钛管末端越远10号钢管的壁厚减薄量越小[1]。
图3 电偶腐蚀示意图
结论和建议
从上述分析可以看出,常顶空冷腐蚀是由H2S-HCl-H2O腐蚀体系引起的,“二注”工艺防腐效果不理想是导致常顶空冷快速腐蚀泄漏的主要原因,入口内插钛管会与10号钢形成电偶对,发生电偶腐蚀,使位于钛管末端附件的10号钢管束腐蚀加剧,从而导致了空冷管束的严重腐蚀泄漏。
为满足装置长周期运行的需要,根据腐蚀原因分析结果,现提出如下建议。
(1)加强工艺防腐管理,提升工艺防腐效果
pH值控制指标范围设置过宽是导致“二注”工艺防腐效果不理想的主要原因。因此,建议将常顶冷凝水pH控制指标设置为6~8,从而提升“二注”工艺防腐效果。同时,还应加强“一脱二注”工艺防腐管理,平稳控制工艺防腐各项指标,进而提升工艺防腐效果。
(2)避免异种金属接触,防止电偶腐蚀
当10号钢管束与入口内衬钛管绝缘不好时,会发生电偶腐蚀,使碳钢材质的空冷管束发生严重腐蚀。因此,建议不再使用入口处内衬300mm钛管的空冷管束,以防止电偶腐蚀。
[1]曾孟秋.常顶空冷器失效原因探讨.石油化工腐蚀与防护.2003,20(1):30~32.
[2]杜荣熙,张林,梁劲翌.原油蒸馏装置的腐蚀与防护.石油化工腐蚀与防护,2007,24(4):57~61.
[3]夏延燊.蒸馏装置塔顶冷凝系统防腐蚀工艺与腐蚀监测.石油化工设计.2007,24(3):55~58.
[4].芝文,颜军文.常减压蒸馏装置低温腐蚀与防护.石油化工腐蚀与防护.2008,25(2):34~37.
[5]胡洋,薛光亭,付士义.常减压装置低温部位的腐蚀与防护.腐蚀与防护,2006,27(6):411~413.