空压机系统节能改造
2014-02-26陈丙臣王三功
陈丙臣,王三功
(海马轿车有限公司,河南 郑州 450016)
公司现有4台离心式空压机及1台无油活塞式空压机,排气量分别为150m3/min(2台)、50m3/min(2台)及20m3/min(1台)。150m3/min空压机主要在正常生产时运行,2台50m3/min空压机主要在下班后部分车间生产时使用,20m3/min空压机主要在冲压车间双班生产时单独投入使用。
一方面由于各台离心式空压机的容量配置有限,在实际运行中,每天都存在压缩空气放空浪费;另一方面由于活塞式空压机本身的特性及在管道连接配置、控制系统方面存在的问题,活塞式空压机一直无法与系统并网运行。
一、改造前并网运行问题及分析
1.管道振动及系统压力波动
通过图1可以看出,设备排气管道集中汇入1个内径350mm、长度约30m的管道中,然后经支管进入储气罐。设备工作时,虽然单独使用每台设备没有问题,但是一旦活塞机和离心机并联运行时,问题开始出现。从理论上来讲,离心机排气压力恒定,而活塞式压缩机主要靠活塞,其排气压力波动。一旦活塞机并网运行,造成管道的振动,管网压力波动,严重时造成设备的喘振停机。
2.活塞式空压机的加卸载控制点偏差大
图1
活塞式压缩机的控制系统为机械装置,控制机构包括减荷阀,压力调节器(图2)、安全阀和仪表。减荷阀和压力调节器组成气量调节机构。减荷阀安装于一级汽缸的进口处,用于控制进气量。当用气量减小时,储气罐中压力升高。当压力超过规定压力时,高压气进入压力调节器,压开滑阀进入减荷阀,使其关闭进气管,使压缩机进入空载荷运转。当储气罐中压力低于规定值时,调节器的滑阀就会上行,随后关闭储气罐中高压气的来路,压力调节器与减荷阀之间的高压气体,则通过调节器之阀杆与螺丝之间泄出,减荷阀阀体则由于弹簧和重力的作用而下落,打开压缩机进气管,压缩机进入正常运转。
图2
由于活塞式空压机设计上是单独供冲压车间生产用气,一旦并网,将无法满足需求。
二、改造
1.管路改造
如图1虚线部分所示,把活塞机的排气管道与系统管道脱开直接进入储气罐,同时断开该储气罐与系统管道的连接。这样就可以解决管道振动及排气压力相互影响的弊端。
2.控制系统改造
如图3所示,气路中接入1个二位三通电磁阀,该电磁阀控制信号由压力接点表给出。在压缩机正常加载时,电磁阀始终保持得电状态,当排气压力达到卸载压力时,储气罐中高压气就会压开滑阀,进入减荷阀,关闭压缩机进气管,使压缩机进入无负荷运转状态。当压力下降到设定压力时,压力接点表下限接通,电磁阀失电关闭,控制管路中的气体放入大气。减荷阀打开压缩机进气管,压缩机进入正常运转。由于加载的信号有压力接点表发出,这样就可以根据需求实现加载压力点随时设定。
图3
三、改造效果
1.改造后压缩机产气容量配置对比(表1)
表1 m3/min
2.改造后空压机的容量配置扩大
改造后压缩空气的单价比改造前降低了0.02~0.05元。每月节约电费最低6.43~17.9万元,经济效益可观。同时,由于离心机与活塞机的有效配合,有效降低了离心式压缩机频繁卸载造成的喘振故障。