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2500t/d生产线推动篦式冷却机的改造

2014-02-10雷菱刘劲松邹家斌封辉亮

水泥技术 2014年4期
关键词:冷机下料熟料

雷菱,刘劲松,邹家斌,封辉亮

2500t/d生产线推动篦式冷却机的改造

Transformation of Grate Coolerin lerin 25002500 t/d Production Line n Line

雷菱11,刘劲松11,邹家斌22,封辉亮11

1 改造背景

广德新杭南方水泥有限公司的2500t/d生产线,2004年8月份投产。篦冷机(LBT32216推动篦式冷却机)原设计产量2500t/d,改造前系统产量为3000~3200t/d。随着产量的提高,原设备能力已难以满足生产需求,具体表现为:出篦冷机熟料温度高(200~230℃),细料侧跑红料,一室及二室的前端两侧护板和篦板容易烧坏。篦床有红河现象,篦板使用寿命低,对设备的安全使用和水泥粉磨工序带来了不利影响。

针对实际使用情况以及LBT型篦冷机的结构特点,我们认为上述情况与热端的篦床布置有关,如将前三排改为固定篦床并合理配风,加上空气炮的使用,便可消除上述情况,保证生产的正常运行。目前这种技术在第三代篦式冷却机中得到了广泛应用,在老机改造中,更是发挥了很好的效果。它的优势在于不会破坏原有的结构,主要在热端增加托架及固定梁,并可根据需要局部更换篦板,一次性投资低,改造工期短,实际效果明显。另外,我们在供风系统等方面也进行了相应的技术改进,使整机更加完善。

表1 改造目标和技术参数

图1 篦床篦板排列图

图2 风机布置示意图

表2 生产情况对比表

图3 中控窑头操作画面

中材装备集团有限公司热工分公司于2013年1月份对该篦冷机进行了技术改造。本次技改主要目标是降低篦床负荷,改善熟料冷却效果,保持高的热回收率(见表1)。

2 改造措施

(1)拆除原下料口处的3排梁和篦板,整体加装一个TCH型高效急冷模块(L4×W8)。该模块采用多单元供风模式(分5个区,采用3台风机供风),每个单元配置独立风管和调节阀门,根据各区域料层厚度和熟料颗粒的不同调节风机阀门开度,从而使熟料在下料口得到最佳的骤冷效果。同时,新增的下料口浇注料制作成马蹄口形式,使下料区的布料更为合理。

(2)保留原一段篦床活动框架不动,更换一、二、三室的充气梁,将前三室的篦床加宽到8列,增加篦板24块,面积增加4.32m2,使篦床总面积从63.2m2增加到67.52m2,从而降低篦床负荷,提高可靠性,改善冷却效果。

(3)如图2所示,原有风机12台,本次新增5台风机(F1A 2台,F1B 2台,F3A 1台),取消原有风机(57.06B、07B)2台,目前配置为15台;新增空气炮5台,防止下料口堆“雪人”。该工程2013年1月完成施工,3月初完成调试,运行至今情况良好。

3 篦冷机改造前后生产情况对比(表2、图3)

4 技改总结

通过本次改造,熟料产量小幅提高,并保持了改造前的二次风温,且比较稳定;因热量回收效果较好,在保持原有二次风温的基础上,入窑头锅炉温度明显提高,余热发电量比往年有所提高(2013年4月份熟料发电量25.87kWh/t,2012年同期22.61kWh/t),煤耗无明显变化;篦床加大面积后冷却效果得到改善,尤其是熟料急冷效果提高,改善了熟料的易磨性(2013年4月份32.5水泥产量171.86t/h,42.5水泥产量158.36t/h。2012年11月份32.5水泥产量166.06t/h,42.5水泥产量151.03t/h);同时降低了篦床负荷和篦床速度,运行电耗没有明显增加,总体达到了预期效果。■

TQ TQ17262272622..44

B:B

10011001--61716171(20142014)0404--00280028--0202

通讯地址:1中材装备集团有限公司,天津300400;2新杭南方水泥有限公司,安徽广德242200;

2013-10-27;编辑:孙娟

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