LHO150-400-6提升泵的安装使用与后期改造
2014-02-02卢婷婷污水二车间
卢婷婷(污水二车间)
我车间污水处理工艺负责处理全厂大部分炼油废水,来水流量在100~180m3/h。车间原有LHO100-315-6提升泵4台,流量为100m3/h。经过近10年的运转,设备频繁故障,就09年一年运行情况来看,维修次数高达10次。其中P101/2由于地角螺丝断裂,引起泵震动大,无法投用到正常生产当中。加之2台新购置提升泵LH 0150-400-6由于安装尺寸存在缺陷,一直未投用。
预处理项目中采用罐中罐工艺,污水由提升泵升压,通过变径的输送管进入到内罐,含油污水在多管束水力旋液分离器内产生高速旋转,利用油、水、污泥密度差产生不同离心力,以达到三相分离的目的,从而为污水下一道工序提供有利条件。而罐中罐使用技术参数中,要求进水压力≥0.3MPa,原有提升泵输送介质压力为0.2MPa,达不到使用要求,而LHO150-400-6提升泵扬程为50m,符合罐中罐技术要求,安装使用迫在眉睫。
表1 LHO100-315-6与LHO150-400-6参数对比表
一、存在问题及现状分析
1.原提升泵安装孔尺寸为900×510mm,LHO150-400-6提升泵蜗壳至出口管线最大距离为910mm,蜗壳直径Ф550mm,底板尺寸为1050×660mm,因此,安装孔需扩大,加之安装孔外6个地脚螺丝位置,泵底板需加宽。详细尺寸见下图1(单位:mm)
图1 LHO150-400-6底板及相应尺寸图
注:图中虚线部分为原提升泵安装孔,由图中可以看出,现有LHO150-400-6提升泵蜗壳直径大于原开孔宽度,蜗壳至出口管线长度大于原开孔长度,而底板过小,无法由地脚螺丝固定,因此,安装孔需扩大,LHO150-400-6底板需加宽。
2.考虑到原开孔旁存在承重梁,厚度约65mm,在承重梁上扩孔难度大,加之破坏承重梁后,是否经受得住新安装泵重量,是一个有待考量的问题。
3.全厂含油废水首先进入提升井,其中含有油气,切割机扩大安装孔、地脚螺丝固定危险性大,需联系各方做好各项安全措施。
二、解决方案设计及施工改造
1.底板部分改造
原有底板尺寸为1050×660mm,用δ=25mm钢板将底板扩大为1400×850mm。
2.基础部分改造
(1)安装孔扩大
由于考虑到蜗壳直径、蜗壳至出口管线最大距离,加之泵进口安装过滤网,所以安装孔尺寸为1000×650mm。经现场勘测提升井结构,原安装孔旁为承重梁,宽度为500mm,从原安装孔到提升安装平台边缘距离为2100mm,为现浇板结构,所以决定在原有孔旁重新打孔。见图2(单位:mm)
图2 新安装孔效果图
(2)基础重筑
用HW 200×200“H”钢做成支架固定于底板下方,在提升井边缘重新浇筑混凝土基础2100×600×1200mm,用于固定支架,支架与地面间用膨胀螺丝连接。见图3(单位:mm)
图3 新做基础效果图
3.按照管路安装规范进行管线匹配。
三、安装及调试
1.基础完成后,进行LHO150-400-6就位前检查。包括:设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况,管口保护物和堵盖应完好;盘车应灵活,无阻滞、卡住现象,无异常声音。检查结果各项内容均符合规范,进行安装。
2.调试
7月15日,对新装LHO150-400-6进行调试。首先轴承润滑,开启冷却水,进行启动前盘车。启动,设备运转各项参数正常。以下是LHO150-400-6运行一个月以来各项参数数据汇总,见表2
表2 LHO150-400-6运行参数数据说明
总结
通过近一年的运行,仅6月2日对LHO150-400-6两台提示泵的叶轮进行了清理,对比原有LHO100-315-6提升泵,维修率由10次/年降低到2次/年,节约了材料、工时等,也对后续罐中罐投用奠定了良好基础。
[1]《泵安装工程施工验收规范GB50275-98》.