循环水系统能效优化分析
2014-01-25周文启吕晓梅
周文启,吕晓梅
(江苏禾友化工有限公司,江苏宿迁 223809)
0 引言
江苏禾友化工有限公司(以下简称禾友公司)目前具备200kt/a合成氨,联产80kt/a联醇的生产能力。2007年,禾友公司合成氨生产系统实现两水闭路循环,即造气污水循环系统和碳化、合成氨工艺水循环系统。循环水泵电机启动方式采用直接启动,系统压力为0.4MPa,从运行来看,存在较大富余空间,阀门开启度有20%~80%左右,阀门对水有阻挡作用,多消耗系统能量。根据禾友公司的生产负荷,江苏恒丰劲力节能科技有限公司对循环水系统进行了测试检测,经过科学论证,拿出对循环水系统节能改造方案,禾友公司决定实施这一方案。
1 循环水系统运行状况
1.1 造气污水冷却水循环水系统
造气循环水冷却水泵为160 kW两台(一用一备),电机额定功率160kW,额定电流287A,功率因数0.89,额定转速1480r/min,水泵转速1450 r/min,水泵额定流量1000m3/h,扬程40m,电机运行电流210A,阀门开度80%,运行压力0.4MPa,其系统实际供水高度为25m,系统末端有二次阀门控制,各用水部门根据需要控制水量,电机启动方式为自耦降压启动。
热水泵为132kW两台(一用一备),电机额定功率132kW,额定电流239A,功率因数0.89,额定转速1480 r/min,水泵转速1450 r/min,水泵额定流量1000m3/h,扬程30m,电机运行电流195A,考虑到后续可能再建冷却塔,上水泵配置留有非常大的余量空间,目前水泵出水阀开度(闸阀)仅10%~20%左右,水泵憋泵情况较为严重,电机启动方式为自耦降压启动。
1.2 碳化循环水系统
冷却水系统配有7#、8#两台水泵电机(一用一备),额定功率90kW的水泵电机,额定电压380V,闸阀开度60%,压力为0.3MPa,实际运行电流75A、85A。实际供水高度不超过20m。
热水系统配有9#、10#两台水泵电机(一用一备),额定功率90kW的水泵电机,闸阀开度50%,实际电流分别为90A,该系统存在明显富裕量,其工艺要求保证冷却塔水池液位平衡。可考虑对其中一台90kW电机进行改造。
1.3 合成氨循环水系统
冷排冷却水系统共配备15台水泵电机,其中冷水泵6台,执热水泵9台。
其中冷水泵1#、2#、3#水泵功率为90kW,流量为792m3/h,扬程32 m,转速为1450r/min,配用电机功率为90kW ,电压380V,转速为 1485r/min。4#、5#、6#水泵功率,为 75kW,流量为400 m3/h,扬程32 m,转速为1450 r/min。以上水泵正常是一用一备,所有水泵管网并联,其阀门一旦设制好基本不动,以保持整个水系统流量平衡,现场看各阀门均未全开,开度在50%~60%之间。
热水系统为11#~19#,共配备9台水泵电机,其中11#~15#为45kW,开3台备2台。16#水泵为132kW ,17#~19#为 90kW(2用台备2台)。由于水泵配备情况较多样,系统的压力需求在0.35MPa,现实际压力为0.4MP,但从现场情况看,其阀门均未全开,存在一定的节能空间。
2 循环水系统节能技术改造方案
本次技术改造是在满足正常生产负荷前提下,充分利用大气压力设计量身定做与系统相匹配的高效节能设备。
2.1 造气污水冷却水循环水系统
拆除上塔1台热水泵电机,更换成1台劲力高效节能水泵,重新匹配变频调速电机,保持全年运行。
2.2 碳化循环水系统
拆除1台热水泵和1台冷水泵电机,更换成高效节能水泵,重新匹配变频调速电机,全年正常运行。
2.3 合成氨循环水系统
表1 技改前、后各台循环水泵电耗
拆除2#、4#、5#水泵换成高效节能水泵,重新匹配变频调速电机,保持全年运行。
拆除16#、17#、18#水泵,更换成高效节能水泵,重新匹配变频调速电机,保证全年运行。
3 技改效果
循环水系统实行节能技术改造于2013年2月开始,至4月15日结束,调试时间15天后转入正常运行。技改后,循环水系统实现了长周期稳定运行,提高设备运行效率,解决原系统设备偏离设计工况运行等问题。在更换后的系统上增加计时和能耗计算系统,以便及时掌握电耗。技改前、后各台循环水泵电耗如表1所示。
4 经济效果
表1中所测数据本期为2013年5月7日至2013年8月13日,总计天数99天,于改造前同期相比,节能量为789032.52kWh。节能量单价按0.56元/kWh计,节能经济收入为79032.52×0.56=44.18万元。全年生产运行按照333天计算,经济效益收入为148.6万元。
5 结语
本次合成氨循环水泵电机节能技术改造9台套,运行稳定,经过改造前后实际节能量对比节能效果显著,年节约经济收入达148万元。