外输再生气脱水装置节能技术研究
2014-01-25关少辉许志强大庆油田有限责任公司天然气分公司
关少辉 许志强(大庆油田有限责任公司天然气分公司)
天然气分公司深冷装置普遍存在再生气含水高问题,导致在冬季生产中,外输气露点过高造成管线水合物冻堵,不但影响装置的正常生产,而且会影响下游用户的用气。针对以上问题,分公司采取再生气汇入压缩机入口的办法,虽然解决了冻堵问题,但压缩机对此部分气体的重复做功直接影响了压缩机的效率,同时由于再生气压力远高于压缩机入口压力,对压缩机的吸气量也会产生一定影响。为彻底解决再生气含水问题,分公司开展了甘醇吸收、空冷器改造、分子筛干燥等脱水措施的研究,并新建了三甘醇吸收装置。通过对比分析,优选经济适用的再生气脱水技术方案,在分公司其他深冷装置上进行现场试验。
1 存在问题
通过大量的市场调研,吸收国内外现有天然气脱水装置的成功经验,在北I-1深冷装置上新建了三甘醇天然气脱水装置。该装置设计紧凑,自成独立系统,运行稳定,自动化程度高,天然气经脱水后,水露点最低可以达到-30℃。
三甘醇脱水是一个物理过程,利用甘醇的亲水性,在吸收塔中甘醇与天然气充分接触,将天然气中的水分吸收到甘醇溶液中,使天然气含水量降低,从而实现天然气脱水。吸收了水分的甘醇溶液,进入重沸器中加热到196~198℃,将其中水分蒸发,加上干气汽提,可得到浓度大于99%以上的甘醇贫液,循环使用。其物理性质见表1。
表1 三甘醇物理性质
该脱水装置中使用了20015SC-KIMRAY循环泵,此泵是由吸收塔压力下的甘醇富液和少量气体驱动的双作用泵,运行中需消耗部分天然气,消耗量为5~12m3/h。这部分气在脱水装置运行过程中不但被消耗掉,并且在后续的甘醇再生过程中直接排放至大气中,存在污染问题。
2 节能优化方案
2.1 减少三甘醇循环量
脱水装置的三甘醇循环量与外输再生气中的含水量成正比关系,而含水量取决于再生气空冷器的冷凝效果。现运行工况中,空冷器出口温度一般控制在20~40℃,而冬季环境温度低于零度,应有效利用自然冷量减少外输再生气中的含水量。为了避免凝结水在空冷器中凝固冻堵管束,可应用空冷器管束倾斜技术(图1)。
2.2 采用电动泵替代原循环泵
原气动循环泵不仅消耗天然气,还会造成环境污染,甚至放空可燃气体还存在安全隐患,因此可采用电动泵替代原循环泵。
图1 空冷器管束倾斜安装示意
3 实施效果分析
3.1 循环量减少分析
应用空冷器管束倾斜技术并降低冷凝温度(预计降低到10℃)后,1×104m3再生气中的含水量可由24.44 kg减少到7.07 kg,可减少约70%的三甘醇循环量,装置耗电及其他物料消耗也可降低约70%。每年按运行150天计算,减少三甘醇补充量120 kg(图2)。
3.2 能耗分析
采用电动泵替代原循环泵后,装置减少耗气1.95×104m3,结合三甘醇循环量减少,电加热器与循环泵负荷都可降低,年可节电约36.5×104kWh。
图2 再生气中含水量随冷凝温度变化规律
4 结束语
随着安全生产、节能减排工作的展开,三甘醇脱水装置在天然气深冷装置中将推广应用。通过降低再生气冷凝温度来减少循环量,以及应用电动泵替代原循环泵都能有效减少装置能耗,在解决再生气含水高的前提下,对分公司的节能、降耗、平稳运行起到积极的促进作用。