电解槽槽盖板绝缘节能改造
2014-01-14宋清懿中国铝业青海分公司第一电解厂
文_宋清懿 中国铝业青海分公司第一电解厂
1 前言
180kA预焙电解槽槽盖板、三角炉门板、炉门是电解槽的密封罩,起集气和保温作用,但在电解生产过程中绝缘常由于以下原因遭到破坏:
①出铝、交换阳极、母线提升、清理上部机构的卫生等搬运频繁,每两天就要搬运一次,引起槽盖板挡头螺栓松动,致使挡头绝缘逐渐破坏。
图1 改进后槽盖板上挡头
图2 原槽盖板下挡头结构
②人在槽盖板上的频繁活动,导致水平罩侧盖板挡头螺栓绝缘管易破损。
③电解槽高温辐射,造成槽盖板挡头上夹在“U”形铝板间的绝缘材料炭化;因天气变化,热胀冷缩造成螺丝松动,挡头损坏。
由于上述原因造成绝缘不良后,槽盖板通过挡头固定螺栓成为阳极电流倒入阴极槽壳的导电体,造成电能损耗,影响电解槽的电流效率。同时,当挡头固定螺栓联电后,易发热熔断,存在槽盖板与电解槽水平罩搭接不牢固,致使人在电解槽上进行检查时易滑落的安全隐患。在此情况下槽盖板等绝缘损坏致使日常维护费用居高不下,浪费人力与物资。
2 槽盖板绝缘改进
根据电解槽管理标准和节能降耗目标,为了使绝缘槽盖板的挡头绝缘不易被破坏,避免电能的无功损耗,提高电解槽的电流效率,降低生产成本,杜绝安全隐患,故要求进行绝缘改进。根据电解槽绝缘盖板使用情况,盖板挡头绝缘性能较差,易被损坏,由此引起电解槽无功能耗增加,而且存在安全隐患,为此对电解槽槽盖板的绝缘挡头进行重新设计、制作,在保证盖板挡头称重强度的前提下,提高盖板挡头绝缘性能,实现节能降耗的目的,同时杜绝安全隐患,降低槽盖板维护费用。
2.1 槽盖板上挡头改进
将搭在水平罩一头的槽盖板的挡头卸下,装上规格为700mm×160mm×10mm的绝缘胶木板(如图1)。
2.2 槽盖板下挡头改进
在原结构(如图2)的基础上,为下挡头(共2块树脂板)加工4个外径φ20、内径φ7酚醛树脂绝缘套管。并对原设计酚醛树脂板进行改进,将每块树脂板上2×φ7孔,改进为2×φ20,这样即改变了构成原绝缘设计连接件的连接结构(如图3)。改进后增加的绝缘套管保证了铝板与螺栓之间充分隔开,原树脂板保证了铝板和U型铝板之间充分隔开,这两项绝缘的改进不仅保证了下挡头的绝缘性,而且在实际生产过程中不易造成螺杆和各绝缘件间的相对松动,极大的改善了槽盖板的绝缘缺陷。
2.3 三角板绝缘改进
将靠在立式门柱的一头装上规格为900mm×70mm×5mm绝缘胶木板(如图4)。
2.4 炉门板绝缘改进
拆下原有炉门板的铝皮,装上将规格为90mm×90mm×250×10mm的直角的绝缘胶木板(如图5)。
图3 改进后槽盖板下挡头结构
图4 改进后三角板绝缘
图5 改进后炉门板绝缘
3 节能计算
现场测定10台槽漏电的槽盖板结果漏电盖板的平均电压为2.8V,漏电盖板的阻值很难测定出一个确定的值,因此,在计算槽盖板漏电功耗时按照电流通过的路径(挡头固定螺栓)来计算。
已知螺栓的截面积为:S螺栓=πr2=3.14×0.32=0.2826cm2,
根据螺栓的电流密度测算出通过螺栓的电流强度约为:
I=J×S=104A/cm2×0.2826cm2=29.4(A)。
如果同一块槽盖板有上下一组螺栓导通,则24h损耗的电能:
W=UIt=2.8×29.4×24×10-3=1.975kWh;
月损耗的电能:30×1.975kW=59.25kWh。
如果同一块槽盖板有上下两组螺栓导通,月损耗的电量为:2×59.25 kWh=118.5 kWh。
我厂共计260台电解槽,槽盖板绝缘损坏平均4块/月,按此计算,则每台电解槽每月的损耗电量为:4×118.5 kWh=474 kWh。全年损耗的电量为:260×12×474 kWh=1478880kWh。按现电价0.3元/度计算,则全年耗资约:0.3×1478880kWh=44.37万元。
电解槽绝缘盖板改造后,可节约电量约为1478880kWh,节约资金约为44.37万元。由于胶木绝缘板不易变形,密封良好,提高了集气效果。同时,减少了螺杆的损坏机率,提高了安全性能。减轻了电解工人的劳动强度和维修时间。
4 应用效果
现场测定每块槽盖板的电压为零,因而槽盖板漏电流也为零,实现了电解槽节能降耗目的,提高了电解槽的电流效率。由于制作中采用了10mm厚的高强度胶木板,槽盖板绝缘挡头的强度完全达到人在电解槽上进行检查、维护时的安全要求。
5 结束语
将电解槽绝缘盖板进行改造后,不但能够实现节能降耗,提高电解槽电流效率的目的,加强了槽盖板的安全性能,而且减轻了电解工人的劳动强度,杜绝了原槽盖板存在的安全隐患,改造收益可观。