真空联合堆载预压在沿海铁路软土地基处理中的应用
2014-01-03周丽华
周丽华
(铁道第三勘察设计院集团有限公司,天津 300142)
沿海地区表层一般均为厚层淤泥质土,含水量高、孔隙比大,在上部荷载作用下,容易发生地基基础变形大、地基稳定性差等问题,如何控制工程的沉降、确保地基稳定就成为建筑工程设计的关键所在,在满足技术要求的同时地基处理的经济性也是必须考虑的因素。
通常在地基处理方法选择时,首先根据场地要求和天然地基条件确定地基是否需要处理,若天然地基满足建筑物对地基的要求,尽量采用天然地基;若天然地基不能满足要求时,应考虑上部结构、基础和地基的共同作用,并结合天然地层条件、地基处理方法的原理、既有工程经验、机具设备、材料条件等,进行地基处理方案的可行性研究,提出多种技术上可行的方案。其次,对已经提出的多种技术方案进行技术、经济、施工进度等多方面的比较分析后,确定最终的地基处理方案。
1 工程概况
某铁路地处滨海地区,区间线路所经地段多为盐田、养参池及海边滩涂区,以填方通过,路堤填高3~5 m。
地基表层为淤泥质黏土,深灰色,流塑,有腥味,含有腐植物,层厚2.0~11.0 m,淤泥质土层较厚;其下为粉质黏土,灰黄~褐灰色,软塑,偶见螺壳,层厚0.7~2.0 m;再下为石灰岩,灰黑色,主要矿物成分为方解石,隐晶质结构,中厚层状构造,弱风化。
淤泥质黏土层主要物理力学指标为γ=17.2 kN/m3,c=6.5 kPa,φ =1.9°,三轴剪指标为 Ccu=8.0 kPa,φcu=16.8°,Cu=9.0 kPa,φu=1.6°,无侧限抗压强度为qu=16.0 kPa。
地下水埋深为0.1~2.6 m。地下水对混凝土具硫酸盐侵蚀,环境作用等级H3;具镁盐侵蚀,环境作用等级H2;氯岩环境作用等级L3。
2 方案选择
根据地层及路堤填高的前提,结合本线路基工后沉降应控制在30 cm以内的具体情况,首先进行了软土地基相关基础计算。
(1)填筑临界高度费兰纽斯公式
式中 Hc——填土临界高度,m;
Cu——不排水剪切的黏聚力,kPa;
γ——填料容重,kN/m3。
(2)稳定系数计算公式
式中 Si——地基土内第i个土条滑体的抗剪力,kN,不考虑固结作用;
Sj——路堤内第j个土条滑体的抗剪力,kN;
Pt——各土条在滑弧切线方向的下滑力总和,kN。
经计算填高4 m段落,Fs为0.69;填高5 m段落,Fs为0.57。
(3)总沉降计算公式
S=ms·Sc
式中 ms——沉降经验修正系数,采用堆载预压时,可取1.2~1.4;采用真空预压时,可取1.0~1.2;
Sc——主固结沉降,m。
经计算填高4 m段落,S为1.2 m;填高5 m段落,S为1.5 m。
(4)用e~p曲线计算主固结沉降
式中 n——地基变形计算深度范围内所划分的土层数;
Δhi——第 i层土的厚度;
e0i——第i层土中自重应力所对应的孔隙比;
e1i——第i层土中自重应力与附加应力之和所对应的孔隙比。
计算结果显示临界高度小于3 m,而路堤填高为3~5 m,均超过了软土的临界高度,应采取必要的地基处理措施。
该段路基基底淤泥质土具有天然含水量高、孔隙比大、渗透性低的特点,尤其是深厚层淤泥质土欠固结、具压缩性高、具触变性、流变性、不均匀性及抗剪强度低等特性,这些都增大了地基处理难度。考虑方案技术经济合理要求,设计针对塑料排水板、真空联合堆载(自载)预压和搅拌桩加固地基进行了方案比选(表1)。设计选取填高5.0 m段落进行了方案比选,地基加固面积为37 565 m2,软土层厚11.0 m。
表1 方案比较
方案优缺点分析如下。
方案1:塑料排水板方案,是淤泥质软土地层非常适用的排水固结法,优点是采用单纯排水固结法,施工工艺简单,投资最低;缺点是需要堆载预压材料,路堤填筑、地基固结时间最长,满足不了工期要求。
方案2:真空联合堆载(自载)预压方案,直接采用真空压强作为预压荷载,真空荷载相当于3~4 m高的填土荷载,其优点是在真空预压期间进行路堤填筑,施工时间相对于排水板较短;预压在堆载过程中路基一次成型,既达到了软基处理的目的,同时又完成了路基的填筑过程,减少了卸载再填筑的工序;联合堆载预压可以加速前期沉降,从而减少工后沉降;而且由于真空预压是负压固结,堆载预压是正压固结,在负压状态产生向内的收缩变形,该向内的收缩变形可以抵消由填土产生向外的挤出变形,从而提高了地基的稳定性。投资仅是搅拌桩方案的33%;缺点是施工工艺略微复杂,施工周期比搅拌桩方案长。
方案3:水泥搅拌桩方案,优点是以水泥土桩加固地基,能很好地解决场地的稳定和沉降问题,且施工后很短时间内路基就能填筑;缺点是投资高,较真空联合堆载(自载)方案增加投资1 250万元,其投资是塑料排水板方案的7.5倍。
综合考虑本工程工期、经济及技术要求,方案二在保证工期的前提下,具有较好的经济效益,所以最终确定真空联合堆载(自载)预压方案做为推荐方案。
3 设计及施工
(1)真空联合堆载(自载)预压,排水板间距1.15 m,等边三角形布置,排水板长10 m,排水板顶部设0.5 m厚砂垫层,其上部铺设一层高强聚酯长丝经编土工格栅。真空预压横断面布置及管路布置,详见图1、图2。
图1 地基加固横断面示意
图2 真空泵及管路布置示意(单位:m)
(2)施工顺序:铺设砂垫层,施打塑料排水板。
(3)塑料排水板的施工工序:机具就位;将塑料带通过导管从管靴穿出;将塑料带与桩尖连接贴近管靴并对准桩位;插入塑料带;拔管剪断塑料带;机具移位等。
(4)塑料排水板打设完成后,于各处理单元四周开挖密封沟;密封沟开挖完成后,铺设砂垫层,并于砂垫层内布设真空管路,布设射流泵及真空度测头;管路布设完成后,覆盖3层聚乙烯或聚氯乙烯密封膜;沟内用黏土回填夯实,并形成高不小于20 cm的堵水围堰,在真空试抽、膜内真空度达到80 kPa,确信密封系统不存在问题时,薄膜上覆10~20 cm水。
真空预压设备和滤水管的选型及布置,施工时必须根据现场实际及施工经验作相应调整,满足设计要求的真空度。预压阶段要求膜内真空度不小于80 kPa。
(5)堆载(自载)预压施工一定得等膜下真空度稳定,并达到设计要求并稳定15 d后,确定不漏气时才可按要求逐层填筑路基。膜上、下应采取避免膜破损的可靠措施。
4 现场实际情况
真空联合堆载(自载)预压地基沉降-荷载-时间变化曲线如图3、图4所示。
图3 DK2+900沉降曲线
图4 DK1+700沉降曲线
现场于2008年6月25日开始真空预压阶段,真空度逐步达到设计要求的80 kPa后,最初3 d,沉降速率很快,最高可达20~43 mm/d。随着时间的推移,沉降速率逐渐减小至2~4 mm/d,至2008年12月8日开始第一级填土堆载(自载)前,即真空预压约5个月后,总沉降达到33.2~82.5 cm。
于2008年12月8日开始逐级填筑后,便进入真空联合堆载(自载)阶段。加载时沉降速率变大,然后趋于平缓,随着每一级加载,沉降速率由徒增至平缓的走势进行。直至自载填筑结束后40 d时,总沉降达到83.6~127.4 cm。
根据观测数据采用双曲线法进行沉降预测,预测总沉降为103.8~140.9 cm,剩余工后沉降为20.2~13.5 cm,满足设计要求。经过近5年的运营,该区间线路地基稳定,没有出现滑移、失稳、工后沉降过大等现象,达到了预期的处理效果。
5 结语
(1)真空预压的成功与否,关键在于施工工艺的控制,首先要确保良好的气密性,使预压区与大气层隔绝,若加固区存在透气层和透水层时,应考虑真空预压的可实施性或采取有效的密封措施隔断透水层。所以排水板长度不应穿透软土层,否则真空度达不到设计要求,达不到预期的加固效果。其次,在填土及降低真空度过程中应加强地基沉降与土的侧向位移观测,严格控制填土速率,严格控制真空联合堆载(自载)预压完成后逐级降低真空度速度,以确保路堤不失稳。
(2)真空联合堆载(自载)加固方法,在充分利用路基填筑土作为预压荷载的基础上,路基也一次成型,既达到了软基处理的目的,同时又完成了路基的填筑过程,减少了卸载再填筑的工序,既节省了投资,又缩短了工期,是一种在施工工期紧张前提下处理深厚软土层既经济又有效的方案。
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