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气动潜孔锤在钻孔硬岩钻进中的应用

2014-01-02崔海军

科技视界 2014年33期
关键词:潜孔风压钻杆

崔海军

(淮南矿业集团地质勘探工程处,安徽 淮南232174)

1 概况

1.1 巷道情况

西翼暗主斜井主要用途是做为张集矿(中央区)二水平采掘活动的运煤胶带机巷,北邻西翼回风大巷(二),右邻西翼-590回风大巷。该巷位于西一采区系统大巷煤柱内,上口标高-484.6m,下口标高-816.2m,全长1360m。西翼暗主斜井揭8煤巷道停头位置-724.13m,距8煤法距7米。

1.2 地质情况

8煤:黑色,粉末状为主,加块状,半暗~半亮型煤,平均煤厚3.2m;8煤顶板为石英砂岩,岩性坚硬,普氏硬度系数:11.5。

1.3 钻孔设计

措施孔共设计11排,每排11个钻孔,共计121个,钻孔总量:5206.2m。钻孔掩护范围控制在巷道轮廓线外不少于12m,呈扇形布置,相邻两个钻孔终孔水平间距为3m。钻孔方位:-45.7°~44.3°,倾角(以水平线为准):-40.7°~-5.9°, 预计 8 煤见煤深度:9.3m~57.9m, 止煤深度:14.2m~82.9m,实际终孔位置以穿过8煤后见岩1m终孔。由于岩石较硬,措施钻孔进行优化后,设计7排,每排7个钻孔,共计49个,钻孔量:2262.3m,相邻钻孔终孔水平间距为5m。

图1

图2

2 钻机及设备选择

(1)钻机:ZDY3200S型全液压钻机,额定转矩3200 N.m,额定转速 70~240 r/min。

(2)钻杆:Φ63.5/73mm 肋骨钻杆。

(3)空压机:埃尔特空压机,型号:MLG21/10-132G,排气压力:1.0 MPa,排气量:21 m3/min。

(4)潜孔锤

1)潜孔锤的类型

采用CIR90型低压冲击器,以压缩空气为动力,冲击器长度820mm,Φ80mm,冲击行程50mm,施工选择锤头Φ110mm、Φ90mm。

2)潜孔锤的工作原理

压缩空气经操纵阀、风管、钻杆直接进入冲击器内部,压缩空气的一部分经过缸体上的“B”槽和锤头上的三个缺口喷射出来,清洗孔底,部分压缩空气带碎石返出孔外,保证冲击器不断凿入新的岩层;另一部分则进入配气装置,迫使锤头往复运动,冲击岩层。

3 施工工序

(1)将Φ110mm复合片钻头连接至钻杆前,钻进3m~5m后起钻,将复合片钻孔卸去。

(2)将潜孔锤连接至钻杆前,下入至孔底。在钻杆尾部高压管上安装润滑装置,开启压风,进行冲击钻进。

(3)潜孔锤施工岩层变软时,起钻更换Φ94mm复合片钻头施工至8煤底板见岩1m起钻。

4 施工情况

2014年1月9日中班将空压机调试正常后,系统风压达1.0M P a,两台钻机正常施工后,系统风压保持在0.9 M P a。使用Ф90mm潜孔锤进行施工,硬岩段每小班平均进尺15米。倾角在-25°的钻孔,平均孔深30米,硬岩段平均10米,钻孔施工平均在1至2个小班完成。使用Ф110mm潜孔锤进行施工,硬岩段每小班平均进尺10米。倾角平均在-9°的钻孔,平均孔深85米,硬岩段平均30米,钻孔施工平均在3个小班完成。

使用潜孔锤施工时间:2013年1月9日中班至2014年2月10日早班,共计施工31个圆班2个小班。钻孔施工数量:48个,累计钻孔量:2146米。硬岩段每小班施工10至15米,平均每施工一个钻孔。

5 气动潜孔钻进技术参数确定

5.1 风压和风量

充足的风量是潜孔锤钻进成败的关键。它能将孔底岩屑运转出孔口,若风量不足,孔底的岩屑不能及时返出孔口,岩屑堆积孔内,形成堵塞。上升气流的速度15~20m/s,保证岩屑的正常排出。空压机供风量Q:23.5 m3/min,压力1.0 MPa,能够满足岩屑正常排出。

5.2 钻压确定

潜孔锤的破碎原理主要是靠冲击动载作用下破碎岩石,钻进效率高低主要取决冲击功的大小及频率的多少。钻压过大和过小都会影响潜孔锤钻进的正常进行。岩石硬度系数:11.5,正常施工钻压保持在0.7至1.0 MPa。Ф90mm潜孔锤钻压取上限值,Ф110mm潜孔锤钻压取下限值。

5.3 转速的确定

合理的转速可以保证在最优的间隔范围内破碎岩石。ZDY3200S型液压钻机输出转速(r/min)70~240,潜孔锤施工过程中,转速调整至最低状态70r/min。

表1 钻压参数确定

表2 转速参数确定

气动潜孔锤钻进是已冲击碎岩为主,回转速度为改变钻头的冲击碎岩的位置,避免重复破碎。合理的转速应保证在最优的冲击间隔范围之内。转速与冲击频率和最优转角的关系式如下:

式中:A—最优转角;n—钻具转速;f—冲击频率

根据有关报告提出潜孔锤硬岩钻进中,两次冲击之间最优转角为11°。依据公式,潜孔锤频率830(Hz),可以计算出潜孔锤钻进钻速应选择在35r/min左右。

6 潜孔锤使用注意事项

6.1 潜孔锤使用前检查

使用潜孔锤前,要检查风压是否正常,穿销闭锁是否可靠。

6.2 吹孔

正常钻进时,观察孔口岩粉返出、进尺情况。若进尺而返渣不正常时,应在钻进一定进尺后提动一次钻具,产生较大的上返风速,待岩粉吹出后,再将钻具放到孔底继续钻进。

6.3 风压的变化

钻进时,经常观察风压表的压力变化,当风压增大时,同时上提钻具又感到困难,可能是潜孔锤上部因排渣不畅原因导致。将钻具及时窜动,依靠空压机工作压力,将上部堵塞的岩粉吹开。

6.4 润滑装置

潜孔锤工作时,应经常加注润滑油,在供风管路上设置自动注油机构(油雾器),以防活塞与缸套的磨损。油雾器中的油脂,应每个圆班更滑一次。它可以保证潜孔锤得到润滑,还可以过滤风中的水份及杂质。

6.5 潜孔锤的检查

每回次结束,要及时检查潜孔锤,如丝扣连接部位及钻头卡销等关键部位,以防潜孔锤零部件脱落井内。保持钻具内孔清洁,以防将潜孔锤活塞卡住而不能工作。

6.6 钻头的交替使用

当一个潜孔锤头就很难钻进到预计井深时,需用两个以上相同规格的钻头交替使用,以防止磨损外径相差较大时,新钻头下不到井底,出现卡钻事故。

7 优点

(1)适用于极硬、中硬地层中钻进,效率和成孔质量均很高。

(2)所需钻压小。

(3)钻孔垂直度好,能够提高钻孔见煤率,保证钻孔质量。

(4)硬岩钻进中,潜孔锤钻头损耗小,可节约50%的钻头材料费用。

(5)减少起、下钻的次数,提高施工效率。

8 存在问题

(1)气动潜孔锤配合液压钻机施工,潜孔锤所需适中钻压35r/min,而液压钻机最低转速70r/min,改进液压钻机最低转速,避免由于转速快,造成重复破碎岩石,降低钻进效率。

(2)钻孔内由于砂岩裂隙水渗入,钻头底部岩粉与水混合后形成糊状,影响潜孔锤正常的返风、返渣,降低效率。

[1]石永泉.潜孔锤硬岩钻进技术[M].四川:西南交通大学出版社,2013.

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