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降低泵房电耗实践与探索

2013-12-29关起强

科技资讯 2013年19期

摘 要:泵房电耗在供水系统中占总能耗的70%,通过水量和效率测试进行水泵运行组合;做好水泵节能涂层和叶轮切削;开展班组降低电耗劳动竞赛;做好调速泵运行维护;降低出水压力等方法的综合运用,降低泵房电耗。

关键词:泵房 电耗 叶轮切削

中图分类号:TU991 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)07(a)-0096-02

水厂供水量庞大,在供水系统运行费用构成中,水泵运行电耗占总电耗的70%以上,居第一位,因此,降低单位水电耗就能节约大量的电能。目前供水装置泵房主要为工业及低硅泵房,主要负责对工业水及低硅水系统供水,工业泵房配有七台工业水泵(GY310~GY370),低硅泵房配有4台低硅水泵(GE410~GE440)、4台工业水泵(GE450~GE470),其中GY320为变频调速泵,GE440、GE460泵装配油膜调速器,以便调节外管网压力。

1 根据水量和效率测试进行水泵运行组合

对每台水泵进行效率测试,为水泵的运行组合提供依据。低硅水出水量一般在1000~1500 t/h,运行任意一台低硅泵都可满足水量供应,其中GE440油膜调速泵为首选,水量降低时,水量和压力可以通过连通阀门和工业水进行平衡;工业水系统出水量一般在7300~11000 t/h,多数时段水量在8500 t/h左右,根据表1数据显示,采用GY320变频调速泵和GE450的组合为理想组合,虽然GY350、GY360水泵效率较高,但考虑工业泵房同时开两台水泵,低硅泵房只开一台低硅泵,工业水压力过高时,水会从联通管线倒流主供水管线,造成计量不准,自用水率紊乱,所以不予以考虑。当外供水量需求较大,管网压力突降时,需要考虑增开水泵进行压力平衡,一般根据目前水量变化,增开GY370泵就可满足,同时GY320根据压力设定进行水量调整,特殊情况下如果水量增加幅度很大时,可以考虑不开GY370而直接增开GY350、GY360、GE450等泵。

2 做好水泵节能涂层和叶轮切削节能

引进实施水泵高效涂层技术,采用高分子修复与防护技术在泵的进出口变径、泵壳、叶轮的进出口涂设高分子节能增效涂层,修复流道形廓,增强泵的防水耐磨,耐腐蚀性能,降低水泵的水力损失,降低机泵的轮阻损失,经过测算通过节能涂层,水泵的运行效率约提高2.5%。

对工业水泵进行叶轮切割,可以降低单台泵的流量和扬程,确保水泵电机不会超负荷运行,为工业水系统的降压运行降低能耗提供了保障。

水泵涂层节能:涂层后单台水泵效率提高了2.5%,连续运行一年节约的电量为:850×2.5%×24H×30D×12M=183600 kWh。

叶轮切割后,由于泵负荷的降低使得,水泵的电流从原来运行时的103 A(原来超负荷现象严重)降至96 A(约等于额定电流),避免了电机长期(已使用达18年多)超负荷运行带来的安全隐患。

以GE450泵为例

GE450每小时的节电量:

(式中:ρ为水的密度;Q为泵切削后的额定流量3240 m3/h;为切削的扬程差;η为水泵效率)

每年的节电量:49×24×365=429240 kWh,考虑到一些其它影响因素,乘以节能系数0.75,理论上每年的节电量为312930 kWh。

3 开展班组降低电耗劳动竞赛

开展以降低电耗为目标的劳动竞赛活动。根据当年生产运行变化和电耗控制要求,在运行班组之间开展降低电耗劳动竞赛,并且不断修订竞赛细则和指标分值,使每个运行班通过“劳动竞赛表”计算本班用电量,并记录在“劳动竞赛看板”上,每个班组都能一目了然的通过横向比较,找出节能降耗优胜班组,不断激励班组成员节能降耗的热情。

4 做好调速泵的运行维护,降低出水压力

目前工业水系统调速泵主要是GY320变频调速泵和GE460油膜调速泵,实际运行中存在当在某种水量需求下时,水泵组合运行不利的问题,特别是只运行一台调速泵时,当水量主要集中在7000~7700 t/h之间以及8800~9600 t/h之间时段,由于调速泵调节能力有限,导致管网运行压力升高。为此装置加强设备维护,尽可能发挥调速泵的调速功能,同时通过对用水客户的走访,了解用水使用情况,通过多种渠道尽可能降低出厂水压力。通过和用水大户扬巴公司的沟通,在保证扬巴公司稳定生产的前提下,将扬巴公司供水的压力下限由0.55 MPa降低到0.51 MPa,通过降低出水压力,很好的缓解了泵房电耗与供水压力偏高的问题。

5 结语

通过多种节能措施的综合使用,将工业水系统电耗由0.2340kWh/t降低到0.2272 kWh/t,降低了2.9%,一年节约用电111.1万度电,节约费用55.55万元。