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低浓度酸性气选择氧化工艺技术优化总结

2013-12-23王碧琳孙文峰

化工设计通讯 2013年1期
关键词:低浓度硫磺冷凝器

王碧琳,孙文峰

[山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司,山西运城 044000]

随着经济的快速发展及世界能源价格的飙升,我国煤化工领域迎来了一个快速发展的时期。煤、石油、天然气的大量开采、加工及使用,燃煤过程产生的SO2和炼油过程产生的酸性水、酸性气和含硫烟气等硫化物的大量排放,使环境污染日益严重,严重影响着人类健康,环境污染成为人们普遍关注的一个问题。山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司作为山西省最大的煤炭化工企业之一,具有高能耗、高污染的特点,在生产过程中会产生大量的废气。如何有效利用这些资源,提高资源利用率,成为煤炭化工企业关注的焦点。围绕着工业气体、化工废气脱硫并回收硫磺技术,世界各国进行了大量的研究和开发工作。

近年来在煤化工脱硫领域中,对于胺法、砜胺法等脱硫溶液再生析出的含H2S 酸气,大多采用克劳斯装置回收硫磺,而目前再生装置酸性气处理随H2S的浓度不同,形成不同的工艺技术流程,主要有Claus硫回收装置及其延伸技术Superclaus、Euroclaus等酸性气处理技术,要求H2S浓度在25%~93%之间;后Linda公司又开发出低浓度酸性气(H2S 浓度为0.5%~3%)处理技术,但其耗资巨大,故而许多厂家未使用。对于低浓度酸性气(H2S 浓度为0.5%~3%)的处理,纯国产化技术在国内尚属空白。

1 甲醇工艺低浓度酸性气处理

在低浓度酸性气的处理上,阳煤丰喜集团甲醇装置采用络合铁工艺技术脱除再生气中的H2S,该工艺流程复杂,操作麻烦,并且络合铁溶剂的腐蚀性极强,对设备、管道材质要求高,溶剂再生过程不易控制,硫磺泡沫提取困难,溶剂的辅材价格高昂,成本高,给生产的运行成本带来压力,并且排放不能达到国家排放标准。

2 低浓度酸性气选择氧化工艺技术

2008年6月12日,阳煤丰喜集团与淄博海川精细化工有限公司共同研发的低温、低浓度选择性催化剂制硫工艺新技术,首次工业应用在临猗分公司年产200kt甲醇二期,一次开车成功,填补了国内空白,装置纯国产化,保证硫回收尾气达国家排放标准(GB14554—93恶臭污染物排放标准及GB16797—1996大气污染物综合排放标准新建装置SO2排放标准)。

2.1 工艺原理

含H2S的酸性气与空气混合被加热至180~220℃,送至反应器,在此H2S被直接氧化,反应器出口温度在250~280℃之间,硫在下游分离器内析出。反应方程式:

2.2 工艺流程

气体流程 来自位阻胺脱硫的酸性气体(H2S含量0.3%~3%、压力0.045MPa、温度40℃)经酸性气分离器分离掉其中的水雾,与空分来的0.5MPa空气混合,经酸性气预热器被加热至200℃后,一同进入反应器(空气流量的调整,通过已测定的酸性气浓度和流量,得到H2S绝对指数,由计算机的控制模块来控制)。240℃左右的反应气出来后进入冷凝器,硫冷凝器既要把出口的气体温度冷却下来,又不能把温度降得太低,以免产生硫堵。进入硫冷凝器的高温气体,在壳程产生低压蒸汽,通过控制低压蒸汽压力来控制冷凝温度,副产的低压蒸汽送往除氧器,控制硫冷凝器蒸汽压力在0.2MPa左右(副产蒸汽也可以作伴热蒸汽用)。从硫冷凝器来的125℃左右酸性气直接进入硫分离器,在硫分离器中气体夹带的硫雾沫在除沫网中被分离下来,分离下来的液硫进入硫固化装置,硫分离出来的尾气进入后续洗涤装置,经洗涤器洗涤,降温后送出界区。

水洗流程 一次水或循环水从管网送到洗涤塔底部,和循环使用的洗涤水一道经洗涤液泵输送至洗涤塔上部,对硫回收尾气进行洗涤与降温,系统多余的洗涤水送至污水处理站。

锅炉给水及蒸汽流程 硫冷凝器用水由脱盐水管网提供,产生的蒸汽作暖气伴热用或送往除氧器。

2.3 硫回收运行情况(表1)

2.4 存在的问题

(1)系统进口浓度低,反应热少,反应器温度难控制。

表1 催化氧化制硫工艺运行数据

(2)硫磺回收效率偏低,实际生产中回收率一般为65%左右。

(3)尾气中排放的H2S 和SO2高(H2S 176.68mg/m3,SO281.3mg/m3)。

(4)进口温度高,使用外来2.5MPa蒸汽,压力波动大,蒸汽消耗量大。

(5)处理酸性气量少,一部分酸性气需送外工段硫回收装置进行脱硫处理,两工段工艺波动时影响较大。

3 低浓度酸性气选择氧化工艺技术的优化

若提高酸性气进口浓度,可以增加反应强度,增加反应热,从而使反应器内床层温度提高,减少蒸汽用量,降低反应器进口温度。

经过不断优化,将酸性气进口浓度从12000mg/m3提高到25 000 mg/m3,预热器蒸汽压力从2.5MPa降低到1.3MPa,由使用外来蒸汽改为使用本工段副产蒸汽,既避免外来蒸汽压力波动带来影响,又节约蒸汽用量。反应器进口温度从180℃降到140℃左右,整个工艺达到平衡,形成新的工艺技术。

山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司甲醇分厂2009年5月至2010年6月改造成为年产340kt氨醇、400kt尿素装置。其中,年产280kt氨醇装置采用湖南安淳高新技术有限公司醇烃精制工艺和ⅢJD 氨合成工艺技术。低温甲醇洗装置所配套的硫回收,便采用优化了的催化氧化制硫新技术。

装置于2010年7月20日开车。目前装置运行正常,各项工艺指标完全达到国家排放标准(表2)。

表2 氨醇优化硫回收装置分析数据

3.1 副产品硫磺质量分析报告

2010年7月24日,对选择氧化硫回收装置所产硫磺取样,送至中石化齐鲁石化胜利炼油厂质检中心,按照国家硫磺质量标准(GB/T2449-2006)分析,所得硫磺质量分析数据如下:

硫磺纯度99.98%,灰分0.008%,有机物0.015%,酸度0.000 5%,砷0.000 006%,水分1.5%。

以上数据说明,该装置副产的高纯度硫磺完全达到国家工业硫磺优等品标准(GB/T2449-2006)

3.2 装置优化后的优点

(1)蒸汽、脱盐水消耗减少。进系统酸性气中的H2S 含量从12 000mg/m3提高到现在的25 000mg/m3后,反应器的进口温度降低了20℃,预热器蒸汽量减少了200kg/h,蒸汽压力从以前的2.5MPa降低到1.3MPa。进口H2S提高后,系统产能增大,停运一套硫回收装置,减少了约2 000kg/h的蒸汽和1 500kg/h脱盐水的消耗。洗涤液泵的停止运转,降低了约25kW·h/h的用电量。

(2)硫磺产量增加。酸性气量7 000m3/h,系统进口H2S 25 000mg/m3;硫回收率90%,运行时间按8 000h/a 计,则可副产优质硫磺1 260t/a,比优化前增加654t/a。

(3)环保达标。系统出口H2S、SO2的排放总量控制在120mg/m3以下,在很大程度上减少了尾气中H2S、SO2的排放量,各项工艺指标完全达到国家环保排放标准(GB14554-93恶臭污染物排放标准、GB13223-2011 火电厂大气污染物排放标准及GB16797-1996大气污染物综合排放标准新建装置SO2排放标准)。

(4)催化剂使用量减少。停运一套硫回收装置后,催化剂使用量明显减少,催化剂损耗明显降低。

3.3 优化后的经济及社会效益

(1)蒸汽消耗减少2.2t/h,则年减少17 600t,节约蒸汽约210万元(蒸汽按120元/t计)。

(2)电耗减少25kW·h/h,则年节约用电20×104kW·h,节约费用10余万元[电价0.53元/(kW·h)]。

(3)年减少催化剂消耗47.5万元(催化剂装填量25m3,价格5.7 万元/m3,使用寿命三年)。

(4)减少人工按两名计[2 000元/(人·月)],年节约人工费用4.8万元。

(5)H2S、SO2的排放总量为0.84kg/h,比优化前的1.458 1kg/h减少0.618 1kg/h,则排放总量减少4 947kg/a。

4 结 语

低浓度酸性气选择氧化硫回收装置经过优化后,年可增收270万余元,不仅带来了可观的经济效益,而且带来了显著的社会效益、环境效益。

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