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水泥脱硝的个性化设计与工程实践

2013-12-23陈学功尹海滨

中国环保产业 2013年8期
关键词:主要参数还原剂氨水

陈学功,尹海滨

(江苏科行环保科技有限公司,江苏 盐城 224051)

引言

“脱硝”是环保领域近年来的热点议题。在这一领域,部分水泥企业联手环保公司,采用从源头控制到尾端治理等各种手段对NOx污染进行综合治理。2012年,仅江苏科行集团就在国内9个省市区建成了40多条水泥生产线脱硝改造示范线。水泥窑脱硝技术目前已从理论探讨走向了实际应用。

1 国内水泥窑脱硝设计需求

由于国内水泥窑的形式、运行情况、地理环境、环保容量等不同,因而水泥脱硝相关技术的应用(如一般的空气分级技术的应用、SNCR还原剂的选择、联合技术的使用等),需根据具体情况实行个性化设计。在实际应用上,各种技术的联合使用,更是受到制约条件的限制。如替代燃料技术(固废处理)+ SNCR技术适用于已建立或待建设固废预处理的地区,以废氨水为还原剂的SNCR技术应用需考虑废氨水的品质稳定和供应稳定,并需综合考虑煤耗成本的增加。

2 工程应用实践

根据项目设计实施经验,水泥窑脱硝应用技术主要可分为低氮燃烧 + SNCR联合技术、替代燃料 + SNCR技术、一区两线SNCR技术,以及单、双还原剂SNCR技术等。

2.1 低氮燃烧 + SNCR联合技术

该联合技术的使用,首先需要考虑分解炉的适用性和改造的施工难度。低氮燃烧原理示意见图1。

云南曲靖某水泥企业4000t/d项目,根据实际情况采用空气分级 + SNCR联合技术。该项目前期就实施的可行性进行了专家审议,评选技术路径方案,为后期项目设计与实施提供了关键依据(见表1)。

图1 低氮燃烧原理图

空气分级方案实施中,主要是增加一套承重平台,以及空气分级风管、调节阀门、膨胀节等非标设备。新增平台位于三次风平台上方,不影响三次风阀的检修吊装空间;空气分级管道为同回转窑中心线垂直面布置,位于三次风管内侧;调节风阀位于空气分级风管分解炉进口位置。SNCR采用氨水工艺,经过调试氨水浓度在15%~18%为最佳脱硝浓度。该项目中考虑使用废氨水以降低脱硝成本。根据运行情况,不开空气分级风管的情况下,满足50%脱硝效率时,20%氨水耗量为2.3~2.6kg/吨熟料。

表1 云南某项目生产线主要参数

2.2 替代燃料+SNCR联合技术

固废处理(替代燃料)是水泥工业的发展方向。据调研,国内部分水泥生产线已着手对城市污泥、固体废弃物等尝试了环保处理。如北京金隅太行前景水泥进行了固废燃料棒分解炉燃烧改造;北京立马水泥对污泥利用进行了分解炉燃烧改造;上海金山水泥厂对高危固废燃烧进行了改造等。固体废弃物处理使得节能、减排相互依存,在处理固废垃圾,降低氮氧化物排放的基础上实现经济价值(政府资金补助)。北京一水泥企业同步实施了替代燃料和SNCR改造工艺,其生产线的主要参数见表2。

表2 北京某项目生产线主要参数

该项目使用的燃料棒为塑料类废弃物制成,系统由存储、输送、计量和喂料等部分组成。进料接口位于燃烧室同混合室接口处上部,采用单侧进料。改造中,充分利用了窑周边预留空地和分解炉钢架、平台,整个工程融入现有生产线布局。SNCR采用氨水和尿素双还原剂工艺(详见单/双还原剂SNCR技术)。根据运行情况,当出口浓度控制在300mg/Nm3以下、仅使用SNCR时,20%氨水耗量为1.9~2.2kg/吨熟料。

2.3 一区两线SNCR技术

当并行的两条生产线同时实施脱硝改造时,两线共用SNCR工艺是较为合理的选择。一区两线工艺可减少改造用占地面积、提高设备利用率、完善系统管理、降低投资成本。

福建一水泥企业2×5000t/d、大连一水泥企业2×4000t/d生产线均采用一区两线SNCR脱硝工艺。该工艺采用一个存储、制备区(还原剂为尿素时),一套输送模块,向两条线供应还原剂,经两线各自的稀释计量模块和分配模块最终喷射入分解炉,完成脱硝任务。系统采用一套电气控制系统,实现两线的协同自动化控制,生产线的主要参数见表3。

表3 项目生产线主要参数

2.4 单/双还原剂SNCR技术

SNCR常用的还原剂为氨水和尿素溶液。在大部分分解炉上,这两种还原剂都能满足脱硝效果要求,当某一种还原剂因供应价格浮动带来成本增加时,换用另一种还原剂是降低运行成本的有效措施。因此,在不同还原剂供应地区,需要灵活选用SNCR还原剂的方案。在化工厂分布较多的地方,可直接考虑使用氨水单一还原剂工艺,如主要的煤化工地区;在周边缺少化工企业且运输不便的地区,可考虑使用单一尿素还原剂工艺;在一些中间区域,两种还原剂供应难易相当的地区,尽量考虑氨水-尿素双还原剂SNCR工艺。根据工程实施情况,采用单一尿素还原剂方案的案例较少,多数是氨水作为单一或是主要还原剂。单/双还原剂工艺示意见图2。

图2 单/双还原剂工艺示意图

福建另一水泥企业5000t/d生产线采用单一氨水方案。工艺布置上采用双卧式储罐,系统中关键部件均采用一用一备,采用6+4两层喷枪组合,脱硝效果良好。贵州某水泥企业2500t/d生产线采用单一氨水方案。工艺布置上采用两立式储罐,采用4+2两层喷枪组合。该项目为EPC总包工程,整个工程周期仅为一个月时间。其生产线主要参数见表4。

表4 生产线主要参数

3 结语

目前,《水泥工业大气污染物排放标准》GB4915-2013版的修订工作已接近尾声,新标准中的NOx排放标准控制在400mg/Nm3左右,已成为行业内的共识。2012年,全国约有百条新型干法水泥生产线实施了脱硝改造工程,工程分布在全国主要水泥生产区域,SNCR技术均有特性改进适用于各种分解炉炉型与生产状况。水泥生产企业在NOx减排方案的选择上,需综合考虑区域特点、炉型特性和长远环保要求,采用专业的调研检测、个性化方案设计和周全的工程实施,以有利企业发展和满足环保要求。

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