HRM2200A立式磨磨辊润滑系统的改造
2013-12-18□□,,
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(西山煤电集团 水泥厂,山西 太原 030052)
引言
我厂生料立式磨属于合肥中亚水泥机械制造厂的早期产品,立式磨磨辊内22372轴承润滑原来采用的方法是打开辊盖,将中负荷工业齿轮油N320和复合钙基润滑脂ZFG-2H按各占50﹪的比例混合加入的办法。使用中发现在设计上存在明显缺陷,磨辊内轴承润滑不科学,致使设备故障频繁,严重影响到设备运转率,造成重大经济损失。2009年,我厂对立式磨磨辊润滑系统实施了技术改造,增设了稀油站、液压站,磨辊内加装润滑油循环管道,实现了油路循环,使轴承的润滑条件得到了改善,轴承的使用寿命延长,保证了设备运转率。
1 改造前立式磨磨辊润滑存在的缺陷
(1)采用混合的油、脂进行润滑,不能保证混合均匀,加油换油频繁,既影响操作,又影响设备运转效率。
(2)混合后的润滑油、脂对轴承进行润滑时,轴承温度时常偏高,报警系统经常开启,导致立式磨系统不能正常连续运行。
(3)当混合的润滑油脂温度升高时,出现微小的块状颗粒,影响轴承的运转,加快了轴承磨损。
(4)在冬季或夜间较冷时,混合的润滑油、脂容易被冷却,黏度增加,流动性变差,影响对轴承的润滑。
(5)轴承系统密封不严密,混合的润滑油、脂容易夹杂尘土、铁屑等杂质,磨损轴承,影响轴承使用寿命。
我厂HRM2200A立式磨于2006年投入运行,由于磨辊内轴承润滑不科学,已造成数十套轴承损坏,事故频频发生,运转可靠性大大下降,设备生产能力明显降低。这种状况下,造成经济损失是一方面,更主要是立式磨故障造成的抢修,每次整条生产线停产约1周,不仅浪费人力、物力、财力,而且生产损失很大。2009年,我厂对立式磨磨辊润滑系统实施了全面的技术改造,保证了设备运转率。
2 技术改造措施
2009年,我厂对HRM2200A立式磨及磨辊润滑系统实施了技术改造。改造前与改造后的立式磨结构示意图分别见图1和图2。
图1 改造前立式磨结构示意图
在原有立式磨的基础上增设了稀油站、液压站,对磨辊装置进行了改造,内加装润滑油循环管道,实现了油路循环,采用N320中负荷齿轮油通过稀油站及润滑管路强制润滑,并对主轴承冷却,通过控制柜实现自动控制。
改造前与改造后的磨辊轴承结构示意图分别见图3和图4。
图3 改造前磨辊轴承结构示意图
图4 改造后磨辊轴承结构示意图
润滑磨辊轴承采用可靠的稀油润滑站,实现了双向连续供油及回油,将热量与渣滓从磨辊内带出,经油站冷却和过滤后返回油箱继续循环。实现这样的目标主要是解决了磨辊轴中心孔问题,装设了油路管、排空管、测温管,并选用能满足自动润滑的油站和油品。
3 改造效果
(1)轴承的润滑条件得到了改善,轴承的使用寿命延长,轴承更换频率由原来每个季度更换1次,减少为1年以上才需要更换1次。
(2)立式磨的事故率明显降低,运转率得以提高,减少了设备部件的损坏,每年节约部件更换和修理费40多万元,立式磨运转时间增加40多天。
(3)立式磨产量由原来的80t/h左右提高到95t/h以上,全年多生产生料13万t,多生产熟料8万t,提高了企业的经济效益。
4 结语
我厂自2009年对HRM2200A立式磨及磨辊润滑系统实施技术改造至今,自动稀油润滑站能及时对辊内大型轴承进行润滑和散热,克服了大型轴承缺油、油干固和发热造成的危害,避免了1年内多次发生大型轴承损坏事故的状况,大量节约了轴承(每套4万元),提高了设备运转率,杜绝了因立式磨停磨造成的整条回转窑生产线停产的被动局面。