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丙烯腈空压机控制油路二次油压难建问题的解决

2013-12-07高立国

中国设备工程 2013年8期
关键词:滑阀气阀油路

高立国

(大庆炼化公司聚合物一厂丙烯腈车间,黑龙江 大庆 163411)

大庆炼化公司聚合物一厂丙烯腈车间拥有空气压缩机组一套,由NG32/25/0背压式汽轮机和MCL-804-6离心式压缩机构成。空气压缩机组主要是为装置反应提供0.2MPa、160℃的压缩空气。

空压机组的润滑油控制系统由启动系统、转速调节系统和保护系统组成。启动系统由启动装置和速关阀构成,启动装置借助速关油控制速关阀的开关,同时限制放大器的输出;转速调节系统由Woodward调速器、放大器、油动机和调节气阀构成,调速器把从汽轮机轴上测得转速与设定转速相对比,当出现偏差时,调节器连杆动作,将信息传给放大器,于是产生了相应的二次油,二次油控制油动机动作从而控制调节气阀调节转速,直至与设定值相同。

图1是润滑油控制系统的初始状态图,危及保安器10的滑阀处于y位,调速器设定在最低转速位置min,整个系统与油箱r11相通,系统内控制油压力为零,速关阀活塞片2在弹簧作用下处在阀体的最左端,保证蒸汽线阀门完全关闭,同时油动机活塞片12也在弹簧作用下上升至最上端,使蒸汽调节气阀4完全关闭。

当准备启机时,先将确认调速器转速给定值调整到最低转速min位置,因为此时实际转速为0,比例杠杆6升到最高位置。此时要松开启动手轮锁母并逆时针旋转,将滑阀1由a位置调节至e位置,通过比例杠杆6,将放大器滑套8提升到最高位置,油路开度最大,使二次油油路r8—r3—r4内的二次油压P2维持为0MPa,二次油压无法建立,此时调节气阀4仍处于完全关闭状态。关闭危及保安器10使得其滑阀从y位变为x位,此时供油系统未投用,所以整个控制油路图1 控制油路初始状态内的油压仍未0。

启动供油系统后,0.8MPa的控制油从r1点进入控制油系统,大部分油经r5—r7油路进入速关阀活塞3的右侧腔体,推动活塞3向左侧移动,其左侧腔体油经启动装置1活塞上的回油孔回到油箱r11,随着启动机构调节至d位置时,活塞上的回油孔被封闭,活塞左侧腔体内的油经油路r6回到油箱r11,r6—r5上的节流阀保证了活塞3和活塞片2的缓慢闭合;另一部分油经节流阀9进入二次油路,但是放大器滑套7和滑阀8之间的流道还处于最大位置,所以二次油回流量L2为最大值,二次油压P2=0。

随着启动装置1手轮继续调节,其滑阀进入到c位置,控制油通过油路r5—r6进入活塞3左腔体,并建立0.8MPa的速关油全油压。此后,速关油推动活塞3和活塞片2一起向右移动,活塞3右侧油经r7—r13油路上节流阀回到油箱,当活塞运动到最右侧终点位置时,速关阀完全开启。

此过程中放大器滑套7向下移动,将放大器流道变小,但是仍不能满足二次油压的建立,二次油油压P2仍为零。

将启动装置手轮继续下调,进入状态b位置,速关阀在左侧油压为0.8MPa,处于全开。放大器滑套7向下移动,使得放大器流道减小,油路r4—r3—r8内的二次油压逐渐升高至P2=0.15MPa时,抵消了油动机滑阀11上弹簧的部分弹力,使滑阀11上移至h位置,控制油从r14—r9进入油动机活塞12上油腔,活塞下移,调节气阀打开,汽轮机转子开始充速。

当油动机活塞12下降到一定位置时,油动机上的角形连杆给弹簧更大的作用力,油动机滑阀下移至g位置,调节气阀停止打开。启动装置手轮继续向下调,进入状态a位置,放大器滑套7向下移动,放大器流道继续减小,油路r4—r3—r8内的二次油压P2维持在0.15~0.45MPa,放大器滑阀在二次油压作用下克服了更多的油动机滑阀11上弹簧的弹力,自动调节寻找到一个平衡位置。此过程中油动机滑阀11继续上移至h位置,油动机活塞继续下移使调节气阀开度增大,汽轮机转速增加,当活塞12到达某一固定位置,油动机滑阀11在弹簧作用力下回到g位置,汽轮机转速停止增加,此时机组转速为最低工作转速4 400r/min。

当想继续提高转速时,可将调速器旋钮从min向max调节,此时调速器连杆5向上移动,并通过比例杠杆6带动放大器滑套7向上移动,放大器流道减小,二次油压增大,克服更多的油动机弹簧阻尼力,滑阀11移动到h位置,实现调节气阀开度增大,达到提高转速的目的。同时二次油压平衡放大器滑阀下的弹簧阻力,使得放大器滑阀对滑套有个跟踪动作,直至平衡,滑阀11移回到g位置,调节气阀停止打开,转速恒定在设定值。如想降转速,则向min方向旋转旋钮,道理与上相反。

丙烯腈空压机在2010年7月开机过程中,发现二次油压很难建立,即使启动机构滑阀处于a位置时,仍不能建立,影响了正常的启机。在反复操作了多次后才成功建立了二次油压,完成启机动作。在其后的几次启机过程中都出现了此类问题。

通过分析认为二次油压不能建立的原因如下。

(1)启动装置滑阀1的移动直接控制比例杠杆6和滑套7的动作,如果在其连接处出现磨损,滑阀1的移动将无法有效定位滑套7的位置,将影响二次油压的建立。

(2)当启动装置滑阀1位于b位时,比例杠杆6应将滑套7下移至固定位置,使得放大器滑套和滑阀间的油槽重叠部分达到固定值,可建立二次油压,但是如果滑套7卡死在某一位置,二次油压便不具备建立的条件。

(3)放大器滑阀和滑套之间间隙过大,存在漏油现象,导致二次油压无法建立。

(4)放大器滑阀底部弹簧的弹性系数变小或断裂,在二次油压未达到0.15MPa时便自动追踪滑套,使油路卸压,无法建立二次油压。

(5)节流阀9出现堵塞,影响二次油的流量,造成二次油压无法建立。

鉴于以上原因,2011年3月检修中,对调速器进行拆解,发现启动装置滑阀1与比例杠杆铰连,虽稍有轻微磨损,在对启动装置解体检查后发现放大器滑阀底部弹簧断裂,不能对滑阀产生足够阻力。更换新弹簧后,开机时二次油压建立平稳,开机一次成功。在随后的2012年和2013年2次开机过程中均未出现二次油压建立困难的问题。

[1]王绍艳,袁绍华.工业汽轮机技术问答[M].化学工业出版社.

[2]黄树红.汽轮机原理[M].中国电力出版社.

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