过程生产岗位产量和效率统计核算系统的开发与应用
2013-12-06张卫
张 卫
(河北钢铁股份有限公司邯郸分公司气体厂,河北邯郸056015)
1 前言
邯钢气体厂主要担负着邯钢全厂区所需的氧、氮、氩、氢气的生产用气的生产和液氧、液氮、液氩的销售任务。“过程生产岗位产量和效率统计核算系统”的开发与应用之前,空分生产的氧、氮、氩等产品的班、日、月产量统计和相应的提取率计算,班组之间生产效益统计和效率核算评比,等工作,一直采取累积值长周期历史趋势,届时人工目测取值,然后根据统计情况,人为或借助于计算器进行当日当班效率产值等数据的计算,每月末还要进行全月各班的总的效率产值等数据计算。记录数据繁多,程序复杂,易出错,效率低。为了准确、高效、轻便地完成上述工作,2009 年初开始,邯钢气体厂决定,利用空分生产现有的DCS(PLC)平台,开发“过程生产岗位产量和效率统计核算系统”,主要针对该厂生产常用的日本横河CS-3000/1000 DCS 系统和浙江中控JX-300XP/ECS-100 DCS 系统。
经过几个月生产状况考察,组态编程,调试,于2009 年7 月,在日本横河CS-1000 DCS 系统上试验,开发取得成功。随后在日本横河CS-3000 DCS系统和浙江中控JX-300XP/ECS-100 DCS 系统开发取得成功。2010 年1 月,在相关空分生产岗位投入使用,效果显著。
2010 年3 月,以“空分生产数据统计核算系统”为题,向国家版权局申报《计算机软件著作权登记证书》,于2010 年12 月21 日得以批复。证书号:软著登字第0259085 号;登记号:2010SR070812。
2 系统的开发
2.1 软件开发平台
过过程生产岗位产量和效率统计核算系统的开发平台软件日本横河CENTUM CS1000/3000 环境下Function block 功能、Visual Basic 功能和SFC 功能,组态编程出控制程序,并利用图形画面功能进行相应的图像显示。
2.2 系统设计流程
本程序设计流程如图1所示。
3 使用说明
3.1 系统记录时间系统的启动
以邯钢气体厂三制氧(1#2000m3/h空分)所使用的日本横河CS-1000DCS系统为例。
系统时间模块投入“使用”状态后,运行系统便可相应以时、分、秒开始运行。
图1 程序设计流程图
众所周知,空分岗位生产普遍采用“四班两运转”(即:白班7:30~18:30,共计11 个小时;夜班18:30~7:30,共计13 个小时)运行模式。夜班与白班的交接时间7:30~8:00,白班与夜班的交接时间18:30~19:00;每天7:30、18:30 届时弹出相应时间的累积量和相应夜白班的总产量,以及相关的效益、效率等等。每天16:00 届时弹出相应时间的累积量和一天24 h 来的总产量,以及相关的效益、效率等等。如图2 氧、氮产量和效率情况图,如图3 氩产量、空气消耗和效率情况图。画面上相应数据届时显示,并显示连续5 天。
3.2 各班次数据统计系统的启动
在启动模块的数据端口1输入A、B、C、D,分别代表当班班次为甲、乙、丙、丁班,在数据端口2输入E、F分别代表当班班次为白、夜班。各班本月瞬时产量、工时、产值、效率统计,以及各班上月产量、总工时统计(白班时间和加上夜班时间总和,以h为单位)、用工工时统计(班组每位人员工作时间的总和,以h为单位)、产量效益、产值效率测算等功能开始实施。下列画面上数据开始记录。
图2 氧、氮产量和效率情况图
图3 氩产量、空气消耗和效率情况图
如图4各班次月工时和用工工时统计(用工工时统计由于系统硬件设施达不到,需要人工输入)。如图5各班次月上月产量和当月届时(截止到当月当日的前一天)产量统计。若输入各班次月工时和用工工时,可自动计算出上月的产量效益、产值效率和当月届时的产量效益、产值效率。
图4 各班次月工时和用工工时统计
图5 各班次月上月产量和当月届时产量统计
3.3 各班次之间的“亲情交接”设计
每天早上7:29:30和下午18:29:30,届时弹出“即将下班的夜班人员与即将上岗的白班人员的交接亲情画面”和“即将下班的白班与即将上岗的夜班的交接亲情画面”。提醒完成交接班的各项内容,以保障各班次之间的交接班顺利进行。
当班作业人员,可以把本班生产发生的异常状况,生产中的注意事项,设备运行状况等等一切情况,填写在“亲情备忘录1”上。等到交接班时,会自动显示在相应的“交接亲情画面”上的“交班内容”栏。当班作业人员,也可以把上下班路上遇到的一些道路和交通情况,填写在“亲情备忘录2”上。等到交接班时,会自动显示在相应的“交接亲情画面”上的“接班内容”栏。若“亲情备忘录”上无内容,届时会显示出如图6的画面。
图6 亲情交接画面
3.4 统计数据的长周期存储和报表功能
上述所有数据和文本,充分利用了D C S(P L C)系统平台的报表功能,进行数据存储和外备份。
3.5 系统升级优化设计和端口预留
目前,由于厂区内条件所限,D C S(P L C)系统不能采集厂区内考勤设备的有关数据和信息,各班次的用工工时仍采取人为设置。缺乏科技实施措施和监督检查手段。当厂区内考勤设备可以进行端口输出时,可启用D C S(P L C)系统的网络采集功能,将岗位上每位员工的到岗信息采集到系统上,科学准确地计算出各班次的用工工时。
4 源程序
以日本横河C S-1000D C S系统为例,运行程序包括以下几部分,源程序容量:1056K B(控制),624 K B(画面),具体内容略。
(1)空气日用量、班用量运行程序;
(2)氧、氮、氩日产量、班产量和小时产量;
(3)氧、氮、氩日提取率和班提取率;
(4)各班本月瞬时产量统计;
(5)各班上月产量、工时统计,产值、效率测算;
(6)“亲情交接班”提醒;
(7)程序启停控制。
5 项目实施后的效果
项目实施后,达到预计的效果,成效显著:
(1)车间、班站、班组不用专门的人员来做核算工作,节省人力和物力费用;
(2)减少系统误差和人为误差,各班产量准确无误,效率计算分明,有利于团结协作;
(3)可以做到随用随查,方便各级部门查阅;
(4)统计核算模式有一定的推广价值,在其他过程生产行业逐步予以推广;
(5)有一定激励作用,鼓励先进,激励后进。