X断块兴安岭Ⅰ、Ⅱ油组更换粘稳剂现场注入实验效果分析
2013-11-16曹阳
曹 阳
(大庆油田海拉尔石油勘探开发指挥部,内蒙古 呼伦贝尔 021000)
1 现场实验
1.1 完成了10井次吸水剖面测试工作
1.2 完成了6口正常连续注入井,18井次启动压力测试工作
1.3 完成了注粘稳剂井干线、支线冲洗及洗井工作
2 009年5月下旬至6月初,对加药井注水系统进 行冲洗主干线、支线及洗井等工作,取得了一定的效果。主干线冲洗前后对比,悬浮物含量由1.1mg/L降至0.7 mg/L,支线冲洗前后对比,平均悬浮物含量由1.8mg/L降至0.6mg/L。
1.4 完成了三次共165吨药剂卸车,化验及配制注入工作
2 009年4-6月份对4次粘土稳定剂进行取样化验,四次化验结果表明:防膨率分别达到82%、82.3%、83%和83.7%,相同浓度下与原使用QY-138固体粘稳剂防膨率基本一致。
2 更换粘稳 剂效果评价
2.1 注入压力、注水量基本稳定
统计6口正常生产连续注入井,换药前平均注入压力11.3MPa,日注水101m3,平均视吸水指数0.16m3/d.m.MPa,换后1个月,平均注入压力11.3MPa,日注水101m3,视吸水指数0.16m3/d.m.MPa,2009年9月份,换药已达5个月,平均注入压力 11.1MPa,日注水103 m3,视吸水指数0.17 m3/d.m.MPa,吸水能力基本保持稳定。
2.2 启动压力基本稳定
从连续测试情况看,更换粘稳剂后启动压力基本保持稳定(见表1)。
2.3 吸水剖面基本无变化
图1 Ⅰ、Ⅱ油组开采曲线
图2 Ⅰ、Ⅱ油组沉没度与含水曲线
表1 启动压力测试记录
通过4、5月份连续吸水剖面数据对比,吸水比例基本无变化,4月份吸水层数比例66.7%,5月份吸水层数比例66.7%;4月份吸水砂岩厚度比例78.9%,5月份吸水砂岩厚度比例78.1%,4月吸水有效厚度比例81%,5月吸水有效厚度比例80.5%。现场试验表明:FX-Ⅱ型粘稳剂与地层配伍性较好,可取代原使用的QY-138型固体粘稳剂,降低浓度后注入效果基本保持稳定(见图1)。
2.4 采出状况基本无变化(见图2)
2.5 经济效益测算
1 吨FX-Ⅱ型固体粘稳剂比1吨QY-138型固体粘稳剂价格低15%,且由厂家负责运输费用,按平均注水量110m3/d计算:
采用QY-138固体粘稳剂(1.2144×104元/吨)注入年需花费110×365×1.5%×1.2144=731.4×104元
采用FX-Ⅱ型固体粘稳剂注入年需花费,计算如下:
在不考虑运输费用的情况下,年节省药剂费用731.4-538.8=192.6×104元,降低成本192.6/731.4×100=26.3%,若在该油田进行推广,则可取得更为可观的经济效益。
[1]孙宁武.苏德尔特油田强水敏储层有效开发技术研究[D].大庆:大庆石油学院,2007.
[2]李玉梅.海拉尔油田储层岩石水敏评价[J].科技风,2011.
[3]丁海涛,闫建文,杜政学.大庆外围低渗透油田储层伤害分析[J].大庆石油地质与开发,2002.
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