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尿液泵机械密封故障的分析和处理

2013-10-20裴银辉

化工设计通讯 2013年4期
关键词:泵体动静孔板

刘 涛,裴银辉

(中石油塔西南化肥厂,新疆 泽普 844804)

1 概 述

我厂尿素装置有两台尿液泵,其作用是把尿液(浓度73.8%,温度84℃)增压送入蒸发系统进行蒸发提浓。此泵为单级悬臂式结构,其轴端密封为集装式机械密封,具体结构如图1所示。

这两台泵机械密封运行情况很差,经常泄漏,故障率很高。仅2009年~2010年两年间,两台泵因机械密封泄漏造成的检修达11次,共消耗机械密封9套。如此高的故障率是不正常的。不仅造成机械密封配件消耗,材料成本增加,而且检修的人工成本也大幅增加。

2 故障现象

(1)新机械密封安装后通常20来天会出现轻微的泄漏。随着运行时间的增加,泄漏会逐渐增大。有时机械密封泄漏会突然变大。

(2)倒泵后,有时能正常运行,有时会立即出现机械密封泄漏的情况。

拆检发现如下情况:机械密封波纹管上有时有白色结晶尿素;机械密封动静环有磨损的痕迹,有时有裂纹。

3 原因分析

根据故障现象和拆检情况,判断机械密封泄漏是波纹管和动静环失效导致的。

图1 尿液泵轴端密封结构示意

3.1 机械密封波纹管失效原因

尿液泵泵送介质为浓度73.8%尿液,这是一种非常容易结晶的物质。尿液泵机械密封没有设置冲洗液,尿液在机械密封波纹管处处于不流动状态,故极易产生结晶;一旦尿液在机械密封波纹管上结晶,会使得波纹管补偿作用部分失去或全部失去,从而导致泄漏发生。

尿液泵停泵后,操作人员会用脱盐水对泵体进行冲洗。但是机械密封波纹管处是死角,波纹管上的尿素结晶不一定能冲洗干净,也会使波纹管补偿作用部分或全部失去。这样,下次启泵时机械密封就会泄漏。

3.2 机械密封动静环失效原因

尿液泵机械密封在原始设计上没有密封冲洗液,因为考虑到冲洗液进入泵体随尿液进入蒸发提浓系统后,稀释了尿液,对尿素产品中的水分指标产生不利影响,影响产品质量,故此泵的机械密封未加密封冲洗液。

由于机械密封没有冲洗液,动静环摩擦产生的热量无法散发,而且介质温度也较高,达到84℃,这就导致动静环温度高,使得动静环磨损加剧,因此动静环无法达到预期使用寿命,短时间就发生失效而产生泄漏。动静环材质为硬质合金,这种材质的特点是硬而脆,长时间的热量积累无法散发,温度升高到一定程度,动静环会发生热裂失效,产生泄漏。

4 改进措施

4.1 机械密封增加冲洗液的改造

据上述分析,为防止尿液结晶,并带走动静环的摩擦热量,最好的方法是对机械密封动静环处通入冲洗液(其位置如图1所示)。

由于泵送介质是易结晶物质,故不采用自冲洗方案。考虑采用 《API682-2002用于离心泵和回转泵的轴封系统》API682方案32——单密封通过外部来源进行冲洗。为方便配管,选取尿液泵旁的脱盐水作为冲洗液,温度为60~70℃。

按表1选择机械密封冲洗液流量。尿液泵密封轴径为55mm,冲洗液流量应达到4L/min,即0.24m3/h。

表1 一般介质泵用机械密封的冲洗液流量

考虑到冲洗液进入泵体可能会影响产品质量,进入泵体的冲洗液必须控制在工艺可以接受的范围内(要求进入泵体的冲洗液不能超过0.1m3/h)。所以应在冲洗液管线加一限流孔板。

限流孔板孔径参考 《JB/T 6634-93机械密封系统用孔板》,理论上孔板流量确定公式如下:

式中:Q——流量,L/min;

d0——孔板小孔直径,mm;

H——孔板压头降,m(液柱);

C0——孔流量系数。

孔板流量系数C0=0.17;冲洗水压力为1.5MPa,尿液泵密封腔压力为0.3MPa,其压差为1.2MPa,则H≈120m。

经计算,孔板孔径d0=1mm时,流量Q为1.417L/min(即0.085m3/h),可满足工艺要求。

4.2 机械密封增加急冷液的改造

进入泵体的冲洗液只有所需流量的1/3,不能满足要求,所以还要增加一股急冷液,用来带走动静环的摩擦热。即采用 《API682-2002用于离心泵和回转泵的轴封系统》API682方案62——单密封外部急冷。

急冷液的作用是带走动静环的摩擦热,降低动静环温度。在机械密封压盖上开急冷孔(如图1)通入急冷液,急冷液直接通入静环后面,流过静环和机械密封压盖中间的通道,并从机械密封压盖上的排放孔排出。由于静环密封圈和动静环的作用,急冷液不会进入泵体。急冷液可回收,也可直接排放。

急冷液选取用作冲洗液的脱盐水。尿液泵机械密封急冷液流量大致为7~9L/min,约为冲洗液流量的2倍。由于尿液泵已通入1.417L/min的冲洗液,急冷液流量取下限Q=7L/min。冲洗水压力为1.5MPa,则H≈150m。据式(1)计算得急冷液管线限流孔板孔径d0=2.07mm。取整得孔板孔径d0为2mm。

5 结 语

实施改造后12个月内,尿液泵机械密封运行良好,没有更换过,也没有因机械密封故障而进行过检修。可见本次故障分析判断是正确的,所进行的改造也达到了预期的效果。

[1]顾永泉.机械密封实用技术 [M].北京:机械工业出版社,2001.

[2]胡国桢,石流,阎家宾.化工密封技术 [M].北京:化学工业出版社,1990.

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