聚丙烯厂L(J9/1.2)型压缩机漏油/漏气的原因与分析
2013-10-19李京泽
李京泽 何 欢
(西安石油大学,陕西 西安 710065)
0 前言
目前,聚丙烯厂L(J9/1.2)型压缩机对于聚丙烯厂的生产起着决定性的影响,以前此压缩机大修周期为12-18个月,而后期的检修次数明显增多,检修的效果较差,耗时耗力,急需要分析其泄漏原因,以此提出减小压缩机漏油、漏气的改良方案。
1 压缩机刮油环与填料环泄露分析原因
通过对压缩机进行拆卸检修,找到刮油环漏油、填料环漏气的原因,得到出现问题的主要是由刮油环间隙未调节到最佳点,刮油环材质不好,进气阀太脏,丙烯物料过多三个方面造成的。针对三个主要方面进行分析,找出主要原因所在。
1.1 刮油环间隙未调节到最佳点,刮油环的间隙会直接导致刮油环刮油的效果,如果间隙不合适,则刮油效果较差,所以此项为主要原因;而人为因素也是产生此类结果的因素之一,但是可以提高员工素质来避免此类问题的发生。
1.2 刮油环材质不好,以前的刮油环的刮油效果比起现在的较差,而且以前的刮油环的耐磨性等比起现在的较差,也是造成泄漏的主要原因之一。
1.3 压缩机进口存在少数丙烯颗粒,当颗粒进入气缸后,随着压力以及活塞杆的运动,丙烯颗粒运动到填料中去,导致了填料实效,同理是导致刮油环失效的主要原因。
2 制定对策
根据对压缩机刮油环漏油、填料盒漏气具体主要原因的分析,得出相应的对策方案如表1所示。
表1 聚丙烯厂L(J9/1.2)型压缩机泄漏原因及解决方案
3 设备零件安装方法
3.1 进/排气阀区别与试漏方法
压缩机上的气阀分两种:进气阀和排气阀。安装时不能将进排气阀装反,否则会造成反向输气,若发现太晚甚至导致损坏活塞和汽缸,若是个别装反会出现声音异常,且汽缸温度急剧上升,压力达不到标准。
3.2 活塞环的安装
活塞环是压缩机实现活塞与气缸间的关键部件,也是易损件。每个活塞上分别有2个支撑环和3个密封环,材料为聚四氟乙烯加石墨。气缸内径为360mm,所以活塞环的开口量可取0.03 ~0.04mm,槽侧间隙可取 0.05 ~0.10mm,活塞低于槽面0.04~0.06mm,以保证其有足够的工作空间。活塞安装后,在安装活塞杆之前可以将活塞预先塞入气缸,以检测活塞环是否满足安装要求;在拆卸和安装时,活塞环的数据都要认真测量,以作对比分析。
3.3 活塞杆进行弯曲度的测量
图1
活塞杆弯曲度测量如图1所示,其中百分表测量时的单位为0.01mm。具体校核步骤为:
(1)先在杆上作一周的标记,分别为0度,90度,180度,270度,360度。
(2)在校轴仪上把百分表固定在平台上,将表紧压在活塞杆上,压紧的力度在3~7之间即可。
(3)轻拉上面的接触杆,转动表盘,调零。
(4)逐次按从0向360度的方向旋转,每90度记录一次测量值。
3.4 刮油环的安装
安装时要检查活塞杆与刮油环接触部位是否有拉痕、凸点或凹坑,光洁度是否符合要求,刮油环刃面有无缺口和变形。刮油环与填料盒的端部间隙,弹簧的抱紧力符合要求。具体实施办法:刮油环的弹簧抱紧力不能过紧或过松,可以使用粗细弹簧相互结合来实现刮油。每组填料环中两种填料的安装方向,径向切割环在前,正切切割环在后(以密封的介质为参照)。
4 效果检查
表2 聚丙烯厂L(J9/1.2)型压缩机每月检修次数
如表2所示的检查结果可得出本方案使用后的社会效益:
(1)J9/1、2压缩机运行良好,效果显著,保证了生产的正常运转。
(2)装置运行平稳,降低劳动强度。
(3)最大限度提高压缩机平稳运送率,减少检修频率。
5 总结
把压缩机刮油与填料环泄漏的原因纳入到日常的巡检记录中,并要确认以下几点:
(1)刮油环与轴的轴向间隙应为0.06—0.10mm,刮油环外的内紧弹簧张紧力要适量,刮油环压盖上的回油孔应垂直朝下,带开口的刮油环唇口应朝向来油方向。
(2)轴与刮油环及填料环的内环接触面积不小于70%,配对的刮油环与填料环之间用销子定位,它们之间应存在一定量的相对运动,也就是大孔对小孔。
(3)定期(每隔半月到一月)清理进气阀,完成对气阀的清理,以及壳壁上存留的丙烯颗粒;定期清理过滤网;及时更换温度偏高的进出口气阀。