APP下载

某站10 k V备自投装置动作情况分析及讨论

2013-10-10

机电信息 2013年33期
关键词:进线主变检修

陈 晶

(厦门电业局,福建 厦门361000)

0 引言

厦门电业局主电网的10 k V母线进线电源取自不同电源点,分列运行并互为暗备用。当主供电源发生故障时,备用电源自动装置投入,暗备用电源自动投入,恢复对母线供电,从而确保用户供电不间断。但受电网运行和实际设备要求的约束,备自投装置在应用中常常会遇到一些问题。下面对有4台主变的梧侣变电站10 k V备自投装置动作情况进行分析和探讨。

1 备自投基本原则

(1)只有工作电源断开后,备用电源才能投入,防止对进线线路倒送电。电源侧的电压、电流情况为启动合闸的必要条件。(2)母线故障或手动操作切除电源时,备自投装置不应动作。(3)备自投在PT断线时不应误动。(4)备自投只能动作一次,防止系统受到多次冲击而扩大事故。实际采用手动复归的形式恢复对备自投充电。(5)备用电源无压时,备自投不应动作。一般采用有压检测元件,确保在备用电源电压低于整定值时,备自投可靠不动作。

2 备自投在220 k V梧侣变电站应用的基本逻辑

梧侣变电站备自投采用南瑞继保RCS-9653Ⅱ,10 k V系统实际接线图如图1所示。

图1 10 k V系统实际接线图

2.1 备自投装置的充电条件

(1)BZT投入工作,即功能压板及出口压板均投入,且无放电条件;(2)工作电源和备用电源均有电压;(3)电源进线开关在合位,母联开关在分位。

2.2 备自投装置的放电闭锁条件

(1)备用电源在合位;(2)进线电源、备用电源无压;(3)人为地手动或遥控跳开进线电源;(4)其他外部闭锁信号;(5)备自投退出。

2.3 备自投动作逻辑

以10 k VⅠ、Ⅱ段母线为例,900 BZT动作情况如下:(1)Ⅰ母无压、91 A进线无流,Ⅱ母有压则经延时后跳开91 A开关,确认91 A开关跳开后合上900开关;(2)Ⅱ母无压、91B进线无流,Ⅰ母有压则经延时后跳开91B开关,确认91B开关跳开后合上900开关。

3 实际应用中备自投投退的情况

3.1 4段母线备自投的投退

梧侣运维站4段母线分别由#1、#2、#3、#4主变作为进线电源。由备自投逻辑可知,Ⅱ母失压时,900 BZT与99 K BZT均满足动作条件同时动作,Ⅲ母失压时,99 K BZT与990 BZT均满足动作条件同时动作,开关动作情况变得不确定,不满足保护运行规定。针对此情况有2种解决方案:

方案1:解除900 BZT对Ⅱ母进线电源的BZT功能,同时解除990 BZT对Ⅲ母进线电源的BZT功能,其余自投装置投入,99 K BZT投入。

方案2:解除99 K BZT整套保护,900 BZT和990 BZT保护装置正常投入。

结论:由于#1、#2主变容量为120 MVA,#3、#4主变容量为180 MVA,考虑到主变并列时负荷分配的问题,为满足BZT动作后主变不过载,尽量采用大容量主变来带母线。即当10 k VⅡ段失压时,由#1主变和#3主变带均能满足要求。10 k VⅢ段母线失压时,由#4主变带满足不过载要求,但#2主变带就有可能出现过载。而从实际操作简易性和逻辑判断完整性综合考虑,采用第2种方案比较合理,即解除99 K BZT装置,900 BZT与990 BZT投入。

3.2 设备发生故障时的动作情况

3.2.1 设备发生 N-1故障时的情况

(1)单台主变故障或失压。以#1主变为例,主变失压或故障时,900 BZT检测到开关进线无流,检测到PT1三相线均无压,PT2有压,且无其他闭锁信号,900 BZT保护动作,延时3 s,重新跳开91 A开关,合上900开关。不会造成10 k V母线失压。(2)主变后备保护动作,保护跳开母分开关,再跳主变低压侧开关以切断故障电流。闭锁BZT。此时备自投不应动作。

3.2.2 设备发生 N-2故障时的情况

#1、#2主变相继故障或#3、#4主变相继故障将造成对应2段10 k V母线失压,而其他2台主变相继失压或故障的N-2组合,对应BZT会动作,将不会出现10 k V母线失压情况。

以#1主变为例:(1)#1主变失压或故障时,900 BZT动作,断91 A开关,合900开关。恢复10 k VⅠ段母线供电。此时再次发生如下主变故障:1)#2主变失压或故障时,99 K BZT未投,无自投,10 k VⅠ、Ⅱ段母线失压。2)#3主变失压或故障时,990 BZT动作,断91C开关,合990开关,恢复10 k VⅢ段母线供电。3)#4主变失压或故障时,990 BZT动作,断91D开关,合990开关,恢复10 k VⅣ段母线供电。(2)若#1、#2主变同时失压,此时备用电源无压,不满足BZT充电条件,BZT不会动作。单台主变恢复电源时将满足BZT的充电条件,且同时满足BZT动作条件,900 BZT动作,断开失压进线开关,合上900开关。

3.2.3 单台主变检修时发生N-1故障

(1)#1、#4主变情况类似,以#1主变检修为例,由#2主变带Ⅰ、Ⅱ段母线。若#2主变失压或故障跳开91B开关,99 K BZT未投,10 k VⅠ、Ⅱ段母线失压。(2)#2、#3主变情况类似,以#2主变检修为例,由#1主变带Ⅰ、Ⅱ段母线。若#1主变失压或故障跳开91 A开关,则10 k VⅠ、Ⅱ段母线失压。若由#3主变带Ⅱ、Ⅲ段母线,#3主变失压或故障时990 BZT动作,断开91C开关,合990开关,由#4主变带10 k VⅡ、Ⅲ、Ⅳ段母线。

3.3 为提高设备可靠性,合理利用99K备自投解决N-1/N-2时母线失压的问题

(1)由于主变N-1时,备自投正确动作,母线可恢复供电,无需进行BZT调整。(2)正常运行时,发生N-2的情况,在负荷允许的情况下,可考虑投入99 K BZT,并将其BZT动作时间设为4 s,此时若#1、#2主变相继故障或#3、#4主变相继故障,则利用时间差躲过与900 BZT/990 BZT的动作时间,恢复10 k V母线供电,起到补充的作用。(3)当1台主变检修时,在负荷满足条件(即主变能够带3段以上母线负荷而不过载的情况)时可以利用99 K BZT来进行弥补,即:1)#1主变进线开关91 A检修,投入99 K备自投。当Ⅲ段母线失压时,由99 K备自投先动作恢复供电(99 K动作时间3.1 s,990动作时间3.6 s)。2)#4主变进线开关91 D检修,投入99 K备自投。当Ⅱ段母线失压时,由99 K备自投先动作恢复供电(99 K动作时间3.1 s,900动作时间3.6 s)。3)#2主变进线开关91B检修时,合上99 K开关,退出99 K备自投。4)#3主变进线开关91C检修时,合上99 K开关,退出99 K备自投。

4 结语

随着用电需求的不断增加,用电负荷相对集中,主变出现重载等情况。电网规划赶不上用电增长速度,加上基建、土地等因素的限制,常采用新增主变的办法以解决燃眉之急,但这会造成接线方式的复杂和保护配合的困难。梧侣变10 k V母线就是一个典型的例子。为了提高供电可靠性,备自投装置的灵活应用非常重要,其能在一定程度上提高供电可靠性这一重要的供电指标,同时保障电网的坚强运行。

[1]南瑞继保电气有限公司.RCS-9000变电站综合自动化系统备用电源自投保护测控装置技术使用说明书

猜你喜欢

进线主变检修
检修
小型PLC在变配电站电源自动切换控制中的应用
电力系统继电保护二次回路的维护与检修
论自动化焊接设备的预检修
茂名式大修
溪洛渡右岸电站主变冷却控制系统应用分析
一起涌流引起的主变跳闸事故仿真分析及其改进措施
一起风电场主变低压开关异常的保护动作分析
一起220kV变电站主变跳闸故障分析
基于PLC实现的低压三进线 三母联备自投系统