浅析空压机超温故障排除及改造
2013-10-09周卫民
周卫民
[摘要]在空压机的运行过程中,往往由于冷却换热效果不好,导致空压机实际运行时间较短,机器停车与启动频繁,无法达到高效安全运行的要求。空压机在运行中如得不到充足的润滑或冷却,会使机体处在高温中长时间工作,过高的油温会使整个主机螺杆卡死或出现停跳现象,而影响企业的正常生产。
[关键词]空压机,故障,超温,冷却
[中图分类号]S219.07
[文献标识码]A
[文章编号]1672—5158(2013)05—0482—02
前言
空压机是一种对气体进行压缩的机械设备。空气被压缩后,空气温度必然要升高,再经过热能的传递,传到缸体上,缸体发热,过热就会出现所排出的空气温度超过规定值。而过高的温度也会使机体内转子和轴承材料的物理系数值产生变化,严重时会使整个主机抱死出现停跳现象,虽然空气压缩机厂家都对高温加装了保护装置,但故障的存在也会使该保护装置频繁动作,影响到企业的正常生产。
一、空压机故障简介
某工厂的二台螺杆空气压缩机,一用一备运行,每年可连续运转8000-小时以上。在投入运行后期,设备经常处在较高排气温度状况下运行,尤其在夏季最为明显。维护过程中使用常规的处理方法,如更换润滑油、清洗油冷却器、空气滤清器、冷却水管路、甚至更换新的温控阀等,使用效果仍不理想。
高排气温度是螺杆空压机最常见的故障,其危害性最大。通常螺杆空压机的工作温度在65℃~85℃之间,该机设定最高排气温度为100摄氏度,超过此温度时便会自动停机报警。如果设备长期处在高排气温度状况下运行,过高的温度会使转子和轴承材料的物理系数值产生变化,使轴承产生异常摩擦损耗,甚至出现轴承散珠事故。过高的油温也会降低输气系数和增加功率消耗,润滑油粘度也会降低,温度过高还会使润滑油在金属的催化下出现热分解,生成对工作有害的游离碳、酸类物和水分(结碳),严重时会使整个主机螺杆卡死或出现停跳现象。虽然空压机对预防高温加装了保护装置,但故障的存在使该装置频繁动作,影响到企业的正常生产。
二、空压机超温故障原因分析
空压机超温故障的发生,多与润滑和冷却系统的异常有关,所以我们进行下面的故障原因分析。
1、润滑系统及油路元件
润滑油量不足或油路元件工作异常都会使油温升高,从而引起超温故障。
①系统缺油。可检查油气桶油位,在停机泄压后,润滑油处于静态时,油位应比高油位标志H(或MAX)略高。在设备运行过程中,油位不能低于低油位标志L(或MIX)。如发现油量不足或观察不到油位时,应立即停车加油。
②供油不足。首先检查油过滤器、油细分离器是否堵塞。油细分离器为多层玻璃纤维制成,作用是将压缩空气中的油雾过滤下来,防止润滑油流失。环境较差,粉尘较多时,应适当缩短更换周期。油过滤器、油细分离器均设计有压差开关,可通过检测过滤器两真个压差自动判定过滤器是否堵塞,如过滤器被堵塞,则应及时更换过滤器和分离器。其次检查油量调节器是否正常,必要时可适当加大喷油量。喷油量在设备出厂时已调好,一般情况下最好不要改变。
③油停止阀工作不正常。油停止阀一般为两位两通常闭电磁阀,起动时开启,停机时封闭,以避免停机时油气桶内的油继续喷入机头,并从进气口喷出。若该元件失灵,主机会因缺油迅速升温,严重者会造成螺杆总成烧毁。
④热控阀工作失灵。热控阀安装于油冷却器前方,其作用是维持机头排气温度于压力露点以上。假如热控阀出现故障,则润滑油可能不经冷却器直接进入机头,从而油温无法下降,造成超温。其失灵的主要原因,一是阀芯上的大小两个热敏弹簧疲惫后弹性系数改变,不能随温度变化而正常动作;二是阀体磨损,阀芯卡死或动作不到位而无法正常封闭。可根据情况修复或更换。
⑤润滑油规格不正确或品质较差。螺杆机的润滑油一般均有严谨要求,不能随意代用,应以设备使用说明书中的要求为淮。
2、冷却系统
螺杆式空压机的冷却系统原因,可按下列步骤检查。
①检查油冷却器工作是否正常。可检查其进出口水管的温差,正常情况下应为5—8℃,低于5℃可能有结垢或堵塞现象,将会妨碍冷却器的换热效率,并造成散热不良,此时可将换热器拆下后进行清洗。
②检查冷却水人口温度是否过高,水压及流量是否正常。冷却水的入口温度一般最好不要超过35℃,水压在0.15—0。3MPA之间流量应不小于规定流量的90%。环境温度最好不要高于28℃。假如达不到上述要求,可通过安装冷却塔、改善室内透风、加大机房空间等办法解决。
3、空气吸程、排程及控制管路元件
这类元件的动作失误会使压缩机工作变态,也会引起超温故障。可按下列步骤检查。
①检查空气过滤器是否堵塞。可依据压差开关的报警信号检查或更换。
②检查压力是否过高。系统压力一般在出厂时都已调定,如确需调整时,应以设备铭牌标定的额定产气压力为准。若调整过高,则由于机器的负荷增加,会引发超温现象。
三、针对空压机冷却器油温过高引起的故障进行的改造
在2011年正值炎热的夏季,机房温度已超过40℃,空压机高温报警停跳。由于系统急需用风,再次启动运行,运行十几分钟后主机螺杆卡死。在对冷油器、循环管路及其他部件解体后,分析确认故障系冷油器中的冷却水管路因水垢堵塞,造成润滑油散热器效率下降,进油温度过高引起的轴承损坏后间隙增大,使阴阳转子的轴向窜动和径向位移,造成螺杆卡死。油温过高的主要原因是油冷却器失效造成的,由于油冷却器内冷却水管路较细,水受热结垢后累积造成管路堵塞,造成冷却水流量不足,使油温降不下来。
针对此次事故显现的问题,解决冷却水问题成为头等大事。油冷却器的故障绝大部分与水冷却系统有着密切相关的联系。对冷却管路常规的处理方法是在冷却水中加入除垢剂及化学药品,用水泵将带压水打人油冷却水管路浸泡后反复冲洗疏通,用此法清理效果较好,可将水垢去除。但除垢剂有很强腐蚀性,频繁冲洗会使管壁变薄,影响管路的耐压性和使用寿命。经过反复试验及论证,选用厂处理后的中水来替代饮用自来水作冷却水加以利用,既节约资源又降低了成本,不论从经济利益还是环保对企业都是很好的选择。同时避免了因工业水短缺带来的水压力不稳、冷却温差波动大,也减少冷却水系统管壁结垢或堵塞等引起的故障。
加装一套水处理系统,将中水进行软、净化再处理,使其不容易结垢,用加压泵打人冷却管路增大压力。在水接入口处装上过滤网,并定期清理滤网。这样维护起来及简单又方便,同时降低了设备故障率,延长了系统使用周期。
将原进水主管路拆除,加大管口直径增加通流面积,将原反冲水路拆除,更换成内壁光滑的不锈钢管路并加大管口直径,减少水垢在管壁的形成。通过改造后,冷却管路的阻力明显减小,进入油冷却器的水量增大,实现了降低油温和排气温度的目的。系统改造使用后,设备冷却效果明显变好,温升现象基本消除。空气品质变好,油耗降低,空压机效率也相应提高。通过以上改造措施,空压机连续运行至今,高排气温度的现象基本没有再发生,空压机在任何天气状况及负载状况下长时间运行,排气温度也可以控制在80℃~90℃之间,完全在螺杆空压机的理想温度指标范围内运行,企业的经济效益也有明显的提高。
结束语
为了保证空压机能够长期平稳可靠地运行,延长机组的使用寿命,必须严格按设备操作规程作业,制定详细的维护计划,定期检查保养,保持设备清洁,减少灰尘杂物侵入油冷却器、冷却管道等,确保冷却系统畅通无阻。
参考文献
[1]王广宇,钱永豪,陈军,双螺杆式空气压缩机超温故障原因分析[J].硅谷,2008(14)
[2]卫少亮,水冷式双螺杆空气压缩机超温故障原因解析[J],煤,2007(07)