40臂井径测井在现河采油厂的应用
2013-09-22高慧
高慧
摘要:随着油井生产时间的延长,套管技术状况变得越来越差,腐蚀漏失现象越来越严重,这些因素在很大程度上制约了油田开发的良性循环,严重影响了采油厂的稳产和高产,由于40臂井径测井能形成套管内径展开成像、圆周剖面成像、柱面立体成像,可准确判断套管不同方位上的形变的特点,近年来我厂加大了利用40臂井径监测套管情况的工作量,加大了套管技术状况的检测能力。
关键词:套管;井径;形变;监测
前言
油田经过一定程度的开发后,油、水井均不同程度地出现了套管损坏现象。准确掌握套管损坏状况,及时采取保护和修补措施具有十分重要的意义。为了及时监测套管的状况,为油井作业、大修提供全面、准确的套管全貌,我厂引进了40臂井径测井技术。
一、仪器结构及工作原理
40臂井径测井仪采用伞形机械结构,臂间夹角为9度,测量40条曲线并能成像,其最大内径可计算出套管的剩余壁厚,最小内径可用于套管通径的测量,检查套管腐蚀、变形、错位、射孔位置等。近几年,我厂累计实施多臂井径测井174井次,查出漏失井次72口,漏失比例为41.3%。
二、测井资料的主要应用
1.识别套管变形
套管变形是指由于地应力的作用,当套管外挤压力大于内压力时,就可能造成套管一处或多处缩径、挤扁或弯曲等套管变形损坏,主要包括椭圆变形、弯曲变形、单面挤扁变形、缩径变形和扩径变形五种形态。套管发生变形,在最大、最小臂值、剖面成像上都会有明显指示。
通61-斜181井封隔器多次卡封不严,试压不合格,为认识井筒状况,实施了40臂测井,测试资料解释1000米以下套管内壁明显损坏,有明显的磨铣沟槽,1600-1976米局部被磨透,造成套穿,致使封隔器无法实现卡封作用。根据解释结果,该井采取了对漏失段及全部已射开油层一次性水泥封堵,然后对生产层补孔重射,以恢复正常生产。
2.检查套管错断
套管错断就是套管轴向(铅垂方向)发生断裂,而在其径向(水平方向)发生了位移的双向变形叠加造成的套管损坏。套管错断一般是因为套管变形严重,最后导致上下两部位发生了相对位移,从而产生套管断裂。套管发生错断时,40臂井径成像成果图在曲线响应上会出现最大最小井径突变。错断点的截面图指示出明显的偏心显示。而且套管接箍至建的长度也明显大于套管的正常长度。
例如王664-5在作业刮管时遇阻,为检查套管情况实施了40臂井径测井,资料显示2050-2052米套管变形,截面图明显偏心,分析为套管错断。经作业队验证,114、116通井规在2056米均遇阻,证实套管在该段确实存在错断现象,影响该井的正常生产。
3.确定套管孔眼、孔洞和腐蚀
40臂井径成像测井仪有40个高精度位移传感探头,能同时测出40条井径曲线。套管出现孔洞时,测井仪的探测臂会探至套管外部,致使最大臂值大于套管外径,在截面图上还可以计算出孔洞的大小,尺度超过lcm的孔眼、孔洞和腐蚀在测试结果中均会有明显的反映。
河65-侧斜8B井大修后,为检查套管情况对该井实施了40臂测井,资料解释为1300-1450米多处套穿,其中1350米处有7个探测臂均已探出套管外,说明套管上有宽度6.3cm、长近1米的孔洞,导致该井不能正常生产,工艺对其采取水泥封堵后补孔生产。
4.验证油水井射孔位置
在油水井射孔井段,由于炮眼的存在,40臂测井曲线就会有明显指示,其形态与孔眼、孔洞的曲线指示完全一致。
史6-22注水井测井前不吸水,对该井进行了作业,作业过程中为检查套管质量,实施了40臂井径测井,测井资料显示注水层沙二51(2753.3-2756.6)从井径和磁定位曲线上没有射孔显示,表明该层就没有射开,更不会有注入水注入,导致该井不吸水,于是对沙二51实施补射,恢复了该井的正常有效注水。
三、结论与认识
1.40臂井径测井仪的传感器采用非接触式位移传感器,测量精度以及灵敏度比较高,同时在仪器使用过程中不会有磨损,增加了仪器的使用寿命,从而减少了传感器的维修工作量及成本。
2.该仪器能同时测得40条单臂井径曲线,仪器每个臂的测量值反映套管半径,可直接用来判断套管的变形、错断、弯曲和内壁腐蚀等情况。
3.目前的40臂井径成像测井由于其臂间夹角为9°,对直径小于1cm的孔洞、孔眼和腐蚀,或宽度小于1cm的竖缝会产生漏测,套管内径越大的井,漏测面积越大。
4.出砂严重的井,砂子会进入测量臂的缝隙,引起测量臂运动受阻,严重的时候会使测量完全失效;稠油井,原油黏度过大,会黏附仪器,引起测量值不准确,严重时,造成仪器无法下入井内。