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600MW机组脱硫GGH技改措施及节能优化

2013-09-21卢飚

电力科技与环保 2013年6期
关键词:增压风机阳城吹灰

卢飚

(阳城国际发电有限责任公司,山西晋城 048102)

近年来,火力发电厂湿法脱硫的设置为改善周边环境、保护机组烟囱及尾部烟道起到了重要作用,但脱硫GGH的存在增加了系统的投资和运行能耗,在GGH运行过程中普遍存在堵塞问题,降低了脱硫系统的安全可靠性[1],脱硫GGH堵塞问题已成为影响脱硫装置长期稳定运行的重要因素[2]。因此,本文为了解决GGH堵塞问题,提出了具体的优化措施及改造方案,将GGH蓄热元件由原来的HS波形改造为HC波形,在系统安全稳定性、节能降耗及综合效率等方面取得了明显的效果,并且能与主机保持较长周期的同步运行。

1 系统概况

山西阳城电厂8台机组总装机容量为3300MW(一期6×350MW,二期2×600MW),均为亚临界燃煤汽轮发电机组。山西阳城电厂8台机组脱硫设施均采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺,6×350MW机组脱硫设施为后续改造项目;2×600MW机组脱硫设施随主机“三同时”建设。

山西阳城电厂8台机组脱硫装置采用单机塔设计方案,且均设有脱硫烟气换热器,脱硫系统(FGD)能处理机组BMCR状况下100%的烟气量。脱硫系统配备GGH为豪顿华工程有限公司生产的回转式换热器,转速为1.5r/min,蓄热元件原为HS波形碳钢镀搪瓷型元件,深度/厚度为450/1.5mm,保证经过脱硫之后的净烟气进入烟囱前温度大于设计温度80℃。

而脱硫系统设置GGH主要是用于加热经脱硫装置处理过的烟气,使其在进入烟囱前得到升温,改善尾部烟道及烟囱的腐蚀,同时减小烟气扩散阻力,使烟气抬升至一定高度,降低污染物落地浓度,减轻湿法脱硫后烟囱冒白烟的问题[3-4]。

2 脱硫GGH技改前存在的问题

2.1 GGH堵塞影响系统的安全运行

山西阳城电厂2×600MW机组脱硫GGH堵塞时,严重影响着脱硫系统及主机的安全稳定运行,系统阻力增加约800Pa,导致系统能耗增加。

2.2 燃煤结构变化导致GGH堵塞

山西阳城电厂是无烟煤坑口电厂,燃煤的各项指标如热值、挥发分、灰分、硫分等与机组当初设计参数偏差较大,迫使电厂煤源由无烟煤改为烟煤与无烟煤混配掺烧煤种,机组电除尘效果欠佳以及脱硫除雾器运行状况等因素的影响,导致脱硫GGH堵塞现象较为严重。对此,山西阳城电厂决定对脱硫GGH的吹灰系统进行汽源改造,由原来设计的辅汽改为机组冷再联箱汽源;将原来间断性吹灰改为连续性吹灰;同时还定期对脱硫GGH进行在线高压水冲洗,但是脱硫GGH堵塞现象仍不可避免,在GGH堵塞严重而无法正常维持运行时,必须停运脱硫系统对GGH进行离线冲洗,严重影响了机组脱硫投运率和减排任务。

2.3 GGH系统阻力增大导致安全隐患

脱硫GGH堵塞时,不仅仅影响到机组发电量,更为重要的是脱硫系统不能正常运行。仅就能耗情况进行分析:在机组负荷达到580MW时,脱硫GGH差压达到1800Pa以上,增压风机导叶开度已开至最大,增压风机电流达到360A以上,若整个系统差压有一个微妙变化,就可能引起增压风机失速、喘振和振动超标,甚至可发生保护动作脱硫系统退出运行的不安全事件;由此还可能影响到增压风机寿命及机组系统安全,运行参数见表1。

表1 600MW机组脱硫GGH技改前主要运行参数(7d)

3 脱硫GGH改造措施

为了尽可能减少GGH堵塞对整个脱硫系统乃至机组的影响,电厂对GGH进行了改造,将原有紧凑型蓄热元件改为大通道的蓄热元件,改造后GGH运行参数见表2。这样不仅可以有效地改善烟气的流场,在保证机组烟囱及尾部烟道安全温度的情况下,可以有效缓解脱硫GGH堵塞现象发生,而且也降低了脱硫系统的阻力[5-6]。

山西阳城电厂2×600MW机组原脱硫GGH分别在冷端设计了1个吹灰器。为了彻底改善GGH吹灰效果,有效控制GGH堵塞问题,采取高压冲洗水对GGH进行在线冲洗。若条件允许,也可考虑通过技改再增加1个吹灰器实行上下间断性对吹。山西阳城电厂1~6号机组现有的脱硫GGH均设有2个吹灰器,运行几年来,从未出现过GGH堵塞情况。

表2 600MW机组脱硫GGH技改后主要运行参数统计(7d)

4 结语

(1)山西阳城电厂2×600MW机组脱硫GGH改造后,脱硫GGH阻力大幅度下降,GGH随机组运行已90d,该脱硫系统运行状态稳定。在机组停运检修期间,对改造后的GGH堵塞情况进行了细致检查,发现GGH蓄热元件通透性良好。

(2)脱硫GGH改造后,机组及脱硫系统能耗降低。对能耗指标分析,阳城电厂2×600MW机组脱硫GGH改造后,节电约36000(kW·h)/d;脱硫系统GGH由连续性吹灰改为间断性吹灰,可节约蒸汽约10t/d。

(3)脱硫GGH改造方案成功实施,节能降耗成绩显著,提升了综合效率,环保减排及总量任务得到保证,为同类型火电厂GGH改造提供了技术参考。

[1]周至祥,段建中,薛建明,等.火电厂湿法烟气脱硫技术手册[M].北京:中国电力出版社,2006.

[2]陈文强.燃煤电厂湿法烟气脱硫系统中GGH设置与否的比较分析[J].广东科技,2009,(14):158-160.

[3]武文江.石灰石—石膏湿法烟气脱硫技术[M].北京:中国水利水电出版社,2005.

[4]杨 杰.湿法烟气脱硫系统GGH结垢与阻垢研究[J].电力建设,2009,25(1):100 -101.

[5]陈 方,梁 喆,杨 浩.火电厂湿法烟气脱硫系统取消GGH的技术经济分析[J].水电与新能源,2010,(3):72 -74.

[6]周祖飞.燃煤电厂烟气脱硫系统的运行优化[J].浙江电力,2008,(5):39-42.

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