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应用成熟技术 延长低产低渗透油田抽油机井检泵周期

2013-09-07吴载全代志华

石油工业技术监督 2013年10期
关键词:解卡杆柱检泵

吴载全 张 艳 代志华

中国石油大庆油田有限责任公司第九采油厂 工程技术大队 (黑龙江 大庆 163853)

低产低渗透油田地层能量低、供液能力差、单井产量低。抽油机井生产时,流体流速慢甚至间歇出油,携带杂质能力差,从井内流出的泥砂易沉积在抽油泵内,造成卡泵、漏失、断脱等机械事故。为了使油井恢复正常生产,需要对发生事故的井进行作业,每2次作业的时间间隔称为油井检泵周期。检泵周期越长油井生产产生的效益越高;反之,不但增加作业成本,而且作业过程会污染油层、影响原油产量。有针对性的采取措施,改进日常洗井方法,优化扶正器位置和数量,下冲砂管柱清理泥砂,实施间歇采油等技术,预防和治理检泵作业,延长检泵周期。

1 应用成熟技术延长检泵周期

1.1 改进洗井方法治理卡泵

洗井是在地面向井筒内打入具有一定性质的洗井工作液,把井壁和油管上的结蜡、死油、铁锈、杂质等脏物混到洗井工作液中带到地面的施工[1]。洗井也是抽油机井解卡的传统方法之一。一般采用反洗井方式,用泵车加压,把洗井液从套管打入,经过筛管冲洗抽油泵,最后从油管流出,完成一个循环。经过长时间冲刷、冲洗抽油泵内的泥砂,达到管柱解卡的目的。但这种传统的洗井方法在洗井时活塞在泵筒内阻碍泥砂流动,导致解卡成功率不高。

为了提高洗井解卡成功率,对洗井方法进行了改进。

改进一:把活塞提出泵筒。根据管柱结构和抽油泵原理,用提升设备上提抽油杆柱,把活塞提出泵筒,让活塞与泵筒分离,使卡泵的泥砂等杂物,落到泵底,然后洗井。这样,即能冲出卡泵物质,又有利于冲洗活塞表面和泵筒内壁。

改进二:洗井液由清水改为热泡沫洗井液。原油含蜡,尤其是稠油井,在低温情况下,蜡分子结晶析出成固体,增加抽油杆柱与油管的摩擦力,达到一定程度,抽油杆柱就会出现蜡卡现象。以往蜡卡洗井采用的洗井液为清水,靠高温清水溶解蜡分子。但低产低渗透油田井深,洗井液温度降低速度快,对于结蜡严重的井,无法完全溶解,所以导致蜡卡洗井成功率低。为了提高蜡卡洗井成功率,根据原油特点,在清水中加入热泡沫化学药剂。热泡沫具有亲油的性能,蜡分子与热泡沫分子结合在一起,可以形成乳浊液,而且热泡沫还具有抑制黏土膨胀的特性,利用该物质洗井,既可提高携砂能力,又能保护油层。通过试验还摸索了用热泡沫洗井的方法:先用小排量从套管灌入高温热泡沫洗井液,依靠洗井液的高温物理作用和热泡沫分子与蜡分子的化学作用,充分溶解蜡分子,解卡抽油杆柱;然后,加大排量连续冲洗,实现解卡、冲洗管柱的双重目的,延长检泵周期。

经过以上2种改进,现场试验61口井,成功解卡42口井,解卡成功率由33.6%提高到68.9%。

1.2 随作业探砂面、冲砂预防卡泵

低产低渗透油田绝大部分井需要压裂改造,甚至重复压裂,达到增油上产的目的。进入地层的压裂砂,在闭合力的作用下,相对固定在油层内,但随油井生产,在油流的携带及地层压力的推动下,部分压裂砂流入井内;也有的油田由于地层胶结不好,地层砂也会流入井内,带来卡泵隐患。于是借检泵作业时机,加深管柱探砂面,及时清理井内泥砂,预防卡泵。

冲砂就是用高速流动的液体将井底砂子冲散,并利用循环上返的液流将冲散的砂子带到地面的工艺过程[2]。

保证将砂子带出地面的条件是[2]:

式中:vt—冲砂液上升速度,m/s;

vd—砂子在静止冲砂液的自由下沉速度,m/s。

冲砂所需要的最低排量是[2]:

式中:Qmin—冲砂要求的最低排量,m3/h;

A—冲砂液上返流动截面积,m2;

vmin—保证冲砂上返地面所需要最低流动速度,m/s。

冲砂后,砂子清除井内,改变了抽油泵工作环境,减少了卡泵机会。现场试验47口,随日常维护作业而加深原井管柱探砂面冲砂井的卡泵比率降低了29%,使检泵周期延长103d。

1.3 实施间抽采油降低抽油泵漏失比率

低产低渗透油田由于供液能力差,部分井间歇出油,抽油泵低沉没度运行,加速活塞磨损,造成抽油泵漏失。针对供液不足井在保证产量不降的情况下实施间歇采油。抽油机井供液不足的原因是抽油能力大于地层供给能力,在地层供给一定的情况下,调整抽油泵的抽油能力。调整的方法是减少抽油泵工作时间,达到供采协调,减少抽油泵的低沉没度的运行时间,延长检泵周期。为制定合理的开关井时间,通过连续液面监测仪,时时监测动液面变化,绘制液面变化曲线,根据液面变化制定间歇周期,并开展现场试验。

试验井基本情况如下:泵深为1062m,沉没度49m,日产液2.6t,日产油0.9t。通过示功图分析供液能力差,实施间歇采油,开始间抽制度为开18h关6h。关井恢复液面开始监测液面变化,关井6h液面由1040m恢复到930m,在开井18h中仅5.2h液面由930m又抽到1040m,12.8h液面不变处于低沉没度运行状态。针对这一情况对开关井时间施行调整,调整为开16h关8h,同样的监测,发现低沉没度运行时间为10.2h,继续调整直至将制度定为开12h关12h,消除了低沉没度运行。具体的执行情况见表 1。

通过该方法制定的间歇周期已经实施50口井,大大减少了因沉没度低造成活塞漏失井,与2012年同期对比减少漏失7口井,而且单井平均节约耗电32%。

1.4 优化扶正器位置和数量,减少抽油杆磨断磨脱比率

抽油机井管柱结构为:抽油杆+油管+抽油泵+筛管+丝堵。该管柱工作原理是:抽油机带动抽油杆柱,上下往复运动,抽油泵把原油抽到地面。低产低渗透油田井深,抽油杆下行时,中心点至活塞部分,杆柱受压而弯曲,发生偏磨,致使抽油杆磨断磨脱,而减少磨损的有效方法就是安装扶正器。

为了确保安装的扶正器能够有效的起到预防偏磨的作用,对扶正器的安装位置及数量进行了优化。

在直井上,通过计算得出抽油杆的中心点的位置,中心点以下为偏磨井段,在每根抽油杆上安装1个扶正器;在斜井上,利用井斜数据,模拟井眼轨迹,建立抽油杆柱空间三维力学平衡方程,计算出从井口到柱塞各个位置的受力和形变情况。根据模拟出的抽油杆变形情况,在不同位置安装不同数量的扶正器,实现了定向井扶正器个性化设计,表2为某斜井扶正器优化实例。量进行了优化,与去年同期对比减少抽油杆偏磨9口井,检泵周期延长了89d。

表1 某井间抽制度调整表

表2 某斜井扶正器优化结果

2 结论及认识

(1)活塞提出泵筒洗井能够提高洗井解卡成功率。

(2)借检泵作业时机,加深原井管柱探砂面,及时清理井内泥砂能够预防卡泵。

(3)供液不足井实施间歇采油,不但延长检泵周期,而且节电。

(4)优化扶正器位置和数量是解决杆管偏磨问题的有效方法。

[1]吴奇.井下作业监督[M].北京:石油工业出版社,2003.

[2]孙树强.井下作业[M].北京:石油工业出版社,2006.

[3]万仁溥.采油工程手册[M].北京:石油工业出版社,2003.

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