发电电动机滑环发出响声的原因分析
2013-09-03赵贵前
赵贵前
(北京十三陵蓄能电厂,北京 102200)
1 某厂发电电动机及励磁系统的主要参数
1.1 发电电动机的主要参数
额定容量:发电222 MVA/电动218 MW。
额定功率因数:发电工况为0.9(滞后),电动工况为1.0。
额定转速:500 r/min。
额定电压:13.8 kV。
额定频率:50 Hz。
调相容量:发电工况最大为154 Mvar,电动工况为100 Mvar。
最大进相容量:发电工况及电动工况为171 Mvar。
1.2 励磁系统主要参数
空载励磁电压:68 V。
空载励磁电流:1 136 A。
额定励磁电压:154 V。
额定励磁电流:2 134 A。
顶值励磁电压:385 V。
顶值励磁电流:4 270 A。
1.3 滑环与电刷装置
发电电动机采用螺杆装配式滑环,其由上层的整圆绝缘板、下层的托板及中间的2层集电滑环组成。如图1所示,滑环外径为1 200 mm、内径为900 mm、高为408 mm,各滑环均由把合绝缘螺杆及绝缘支撑套管连接。为使电流密度分布均匀、降温、碳刷粉尘散落,两集电环外圆面均有螺旋槽,槽宽为3 mm、深为12 mm、螺距为28 mm。各环间均设风扇叶,用螺钉固定在集电环上。
与滑环配套的碳刷架为半圆式,正负导电环沿轴向上下分层平行布置,每个导电环上安装8对杠杆式弹簧刷握,32个碳刷。碳刷最大运行尺寸:长×宽×高(深)=32×25×40 mm,最小运行尺寸:长×宽×高(深)=32×25×20 mm。
图1 螺杆装配式滑环结构示意
2 发电电动机滑环发出响声的原因
2.1 滑环发出响声的情况
该厂发电电动机C修后,对励磁电缆进行了正负极性倒换,运行一段时间后,运行人员巡视时发现发电电动机滑环有响声。检查后发现,上层滑环的其中一个刷握盒边缘有过热熔化痕迹,对应滑环面有划痕。测量该刷握盒边缘与滑环间隙不到1 mm,而其他刷握盒边缘与滑环间隙都在1.5 mm左右。用弹簧秤对所有碳刷刷握的压紧力进行检查,全部都在1.25~1.5 kg之间。对故障刷握盒作磨平处理,并对滑环划痕作打磨光滑处理,同时对故障刷握盒边缘与滑环间隙,以及其他全部刷握盒边缘与滑环间隙作检查调整,但投入运行不长时间后滑环又出现了响声,而且响声仍然来自上层滑环(在空转不加励磁时无响声,当加励磁电流时出现响声)。
2.2 发电电动机滑环响声的起因分析
2.2.1 最初的响声起因
正负极性倒换后,上层滑环原来的正极性碳刷变成了负极性碳刷,相对应的滑环则变成了正极性,从而使得大量的金属粒子和机械磨损的碳粉向碳刷方向聚集。在风扇的吹拂下,一部分粉尘被吹到了过滤网上,另一部分粉尘则落在相邻的部件上。由于故障刷握盒的边缘与滑环距离太近(间隙不到1 mm),粉尘很容易就会堆积起来,并断续地对滑环一定部位放电;使滑环这一部位由于电灼伤而变得不平,出现高点,继续与粉尘不断堆积的故障刷握盒边缘放电而使刷握边缘熔化,同时伴随有响声。由于发现及时,没有造成较大的事故。而下层滑环由于是负极性,碳粒、石墨离子迁移到滑环表面,对滑环表面的氧化膜有强化作用;大部分多余的粉末则通过表面的螺旋槽被风扇吹走。经检查,下层滑环运行情况良好,无过热、无响声。
2.2.2 处理后的滑环仍出现响声的原因
在碳刷架及刷握固定良好,接线无松动断开,滑环固定及摆度正常的情况下,引起滑环产生响声的可能因素有以下几点:
(1) 碳刷质量不佳,颗粒粗硬,甚至含有少量如金刚砂之类的硬质颗粒,在碳刷与滑环表面相对运动时产生刮割和拉弧;
(2) 刷握盒边缘与滑环间距太小,出现刮蹭或因碳粉堆积而放电,造成滑环面受损;
(3) 碳刷压力不够,碳刷与滑环表面接触不实;
(4) 碳刷表面与滑环吻合面不到75 %;
(5) 碳刷在刷握盒内卡涩,不能灵活运动;
(6) 刷握盒固定松动或弹簧断裂等;
(7) 滑环面磨损大,表面氧化膜被破坏,出现了一定程度的糙化。
但在对故障刷握和滑环面进行处理后,滑环仍再次出现响声。经检查后发现,上述前6项产生响声的原因完全可以排除。因此,出现响声的原因可能就是“滑环面磨损大,表面氧化膜被破坏,出现了一定程度的糙化”。因为上层滑环表面出现过划痕且作了处理(用油石打磨),使得原来的氧化膜遭到破坏,并且C修倒换极性后,故障滑环(上层滑环)变成了正极性,加重了滑环的电气磨损,使新的氧化膜的形成存在困难。
在电流的作用下,滑环与碳刷间不仅有机械磨损,还有电气磨损。所谓电气磨损,指的是由于电弧高温和放电等因素的作用,使极面材料受到损坏的情况。并且由于电气磨损影响极面,所以也会对机械磨损的程度产生影响,两者相互“促进”。电流通过碳刷和滑环的接触面时,因直接传导的部位不断变动,且电流密度很大,会造成一些点的温度很高;同时又由于电弧的高温作用,使两侧极面局部熔化、脱落,金属变成金属蒸汽,碳刷结构松化,受氧化腐蚀而脱落,此即电气磨损的表现。但是,极性不同,磨损的情况也是不一样的。在电弧作用下,阳极(正极)表面局部灼热而蒸发出“金属蒸汽”,使阳极表面损蚀,这叫“阳极蒸发”;阴极(负极)因受正离子撞击和高温作用而发射电子,使阴极表面遭受破坏,这叫“阴极粉化”。
由于阳极蒸发和阴极粉化的作用,碳刷和滑环由于电流方向不同会出现极性差别。当电流由碳刷流向滑环时,此时碳刷为正极,滑环为负极,则结果是:碳刷面上发生微小程度的阳极蒸发,碳粒、石墨离子迁移到滑环表面,碳刷有电气磨损;滑环表面有轻微的阴极粉化,并附着碳粒、石墨,形成润滑、光泽的镜面。此时滑环表面平滑,机械磨损较小。当电流由滑环流向碳刷时,此时碳刷为负极,滑环为正极,则结果是:碳刷面上发生阴极粉化,电气磨损小;滑环表面发生阳极蒸发,大量金属蒸发使其表面损蚀严重;同时,这些金属粒子也易附着于碳刷面上,使滑环表面严重磨损,出现划痕。实际情况也完全如此,上层滑环为阳极(正极性),在很大的励磁电流作用下,电气磨损、机械磨损都很大,并产生恶性循环,在滑环表面原有氧化膜被破坏的情况下变得更加粗糙,从而响声不断。
3 滑环响声的处理措施
(1) 将励磁电缆正负端在励磁功率柜内进行极性倒换,使上层滑环变为负极性。这样,碳粒、石墨离子就会迁移到滑环表面上,使滑环表面氧化膜得以修复,糙化下降,形成润滑、光泽的镜面。在上层滑环极性倒换后,开机试验,响声停止;红外成像测温显示滑环温度正常。
(2) 上下滑环极性倒换后,下层滑环受到的电气磨损将加重,在一定的时间内会变得粗糙,也可能会发出响声,因此需要定期倒换极性。
(3) 应对滑环响声的维护措施及需定期检查的项目如下:
① 检查刷握盒的固定及边缘与滑环的间隙符合要求(该厂要求在1.2~1.5 mm);
② 检查刷握弹簧,保证碳刷压紧力在合理的范围内(该厂使用弹簧秤检查,紧力在1.25~1.5 kg之间);
③ 定期倒换滑环极性,以减小滑环磨损,确保滑环表面氧化膜不被破坏;
④ 使用质量符合要求的碳刷,更换碳刷时要对碳刷表面进行整形,使之与滑环面吻合;
⑤ 定期清理滑环与刷握盒边缘间隙处堆积的碳粉,及时清理、更换滤网。