超临界空冷机组凝结水温度优化分析
2013-09-01吴海峰
吴海峰
(华能国际电力股份有限公司上安电厂,石家庄 050310)
1 凝结水精处理系统概况
华能国际电力股份有限公司上安电厂(简称“华能上安电厂”)三期工程5号、6号机组的凝结水精处理系统由2台前置过滤器并联连接、3台高速阳床、3台高速阴床以及1套2台机组公用的体外再生单元构成,前置过滤器和高速阳床、高速阴床按中压设计,每台机组配置2台800t/h前置过滤器和3台800t/h套阳阴分床,两用一备。
1.1 系统特点
凝结水精处理系统直接串联在凝结水水泵与轴封加热器之间,为中压运行,系统设计压力4.6 MPa。由于石家庄地区夏季气温较高,机组将会在很高的背压下运行,会产生凝结水温度偏高的问题。当温度达到或超过阴树脂所能承受的温度限制时,阴树脂必须退出运行,设定当温度大于60℃时系统自动旁路阴床。凝结水精处理采用体外再生方式。体外再生设备全部为低压设备,2台机组共用1套体外再生装置。再生系统设有阳树脂再生罐、阴树脂再生罐、阳树脂贮存罐、阴树脂贮存罐、电热水箱、冲洗水泵等,以及压缩空气存储罐和酸碱计量设备,废液收集和排放系统等。
1.2 树脂型号
精处理高速阴床树脂选用大孔均粒强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂,于精处理中压高速阴床,树脂数量≥56m3;型式为氢氧型。
精处理高速阳床树脂选用大孔均粒强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂,用于精处理中压高速阳床,树脂数量为56m3,型式为氢型。
1.3 系统工艺
凝结水精处理系统的工艺流程为:直接空冷器→凝结水热井→ 凝结水泵 → 前置过滤器 → 阳床→阴床→轴封加热器。
精处理运行工艺为:精处理设前置过滤器,减小了阳床压力,减轻了阳树脂污染,降低了系统铁离子浓度。精处理系统的旁路电动门为0~100%可调,再生所用碱全部选用离子膜碱,降低了运行中阴树脂的氯离子残留。从2008年6月运行至今系统运行基本稳定,周期累计制水量可达48万t。
经过比较前置过滤器+阳、阴床系统的交换容量要大得多,树脂层也要厚得多,在凝结水温度过高时,阴床解列,短时间内不会对水质产生大的影响。温度降低后,阴床投入运行可除去凝结水中的阴离子,对弱碱性阴离子的去除效果很好。
2 精处理系统温度优化试验分析
2.1 试验前运行状况
空冷机组汽轮机背压高,凝结水温度高,夏季一般运行在60~80℃,这些情况直接影响凝结水精处理的运行。目前国内外一般采用降负荷或解列阴床的方法来解决,但这2种方法均不适合华能上安电厂实际情况。降负荷减少发电量直接影响经济效益;解列阴床会使整个热力系统汽水品质恶化,严重时水质会超标,超临界锅炉没有锅炉排污设施,这种方法会影响热力设备安全运行。因此将凝结水精处理阴床运行温度由目前的68℃提高至72℃(汽轮机背压38.595kPa),在不降负荷的情况下尽量保证汽水品质优良。
2.2 试验过程
2.2.1 试验准备
为了保证在试验阶段不出现因为温度升高,造成的树脂或水质异常恶化,采取以下措施。
a.汽水品质监督,保证水质在合格范围。
b.高温运行情况下,取机组部分水样2~3次进行TOC分析,以掌握树脂降解的情况及水质变化情况。
c.根据树脂的性能指标调整再生工艺,达到节约再生液的目的。
d.如温度超过75℃,阳阴床同时退出(预计此种情况应较少)。
2.2.2 试验分析
夏季精处理运行时凝结水温度最高可以达到70~80℃,所以温度对精处理的影响比较明显,采集夏季运行数据可知,当水的温度在40~70℃变化时,出水电导率成抛物线形式变化,这是因为水温高可加速离子交换扩散,但各种离子交换树脂都有一定的允许使用温度范围。水温超过允许温度时,会使树脂交换基团被分解破坏,从而降低树脂的交换能力,从图中可以清楚地看出当温度在55℃左右时出水电导率最低。因此可以看出温度对出水电导率的影响比较明显,为了确定在温度提升至72℃时能否满足超临界机组水质要求,需要进一步验证。
由于系统运行温度较高,夏季运行温度经常可以达到70℃以上,最初设计系统运行极限温度68℃,设备经常因为温度过高而自动退出运行,影响了设备的正常运行。
考虑到该系统选用的树脂均为耐高温树脂,经过试验将系统的极限运行温度提高,使系统运行更加经济稳定。当系统温度低于68℃时出水电导率变化见图1。
图1 初始设定运行温度对应出水电导率关系
由图1可以看出当系统运行温度在68℃左右变化时,出水电导率稳定在0.066~0.067μS/cm。
将系统运行最高温度提升至72℃,其出水电导率与温度的关系见图2。
图2 温度提高后对应出水电导率变化
由图2可以看出系统运行温度提高到72℃左右时,出水电导率稳定在0.07~0.09μS/cm,仍然符合出水水质标准。
由此可见温度在达到72℃左右时,精处理出水水质仍能够满足标准要求,因此可以适当提高阴床退出温度,达到增大精处理利用率的目的。
3 优化效果
目前国内市场使用的凝结水精处理阴树脂大部分为进口树脂,长期最高运行温度为60~66℃,根据有关数据显示及咨询相关专家,阴树脂在超过允许使用温度的情况下,会发生化学降解,分解产物为碱性物质,一般对热力系统无害。
阴树脂在70℃时连续运行168h,其交换容量下降5%。目前华能上安电厂还没有凝结水温度超出70℃的时间统计,因此按7、8月每天8h在70℃以上,6、9月按每天4h在70℃以上计算,共计736h超70℃,即每年阴树脂因超温交换容量下降20%左右。空冷机组中汽水系统中主要以Fe2+/Fe3+污染为主,阳树脂为主力交换树脂,阴树脂的交换容量下降对整个精处理运行影响不大,使用寿命可以在3~4年,离子交换树脂正常使用寿命也就在5~8年,因此在保证汽水品质的同时,阴树脂部分使用寿命受一定影响。
提升温度影响阴树脂寿命,意味着增加树脂的使用费用,以下是使用费用增加的简单计算:
阴树脂使用费用=(pvnδ)/T式中:p为每立方米氯型阴树脂的单价,现市场价;v为每个阴床添装的树脂量,m3;n为阴床的数量,2台机;δ为阴树脂氯型与氢氧型转型膨胀率;T为树脂的使用寿命,a。
代入数值,阴树脂正常使用费用=(6万元/m3×8m3×6个×0.88)/8a=31.68万元/年,阴树脂高温运行费用=(6万元/m3×8m3×6个×0.88)/4a=63.36万元/年,增加费用31.68万元/年。
从以上数据可以看出,提高阴床的使用温度,会使树脂的材料费用每年增加31.68万元。如按每kWh盈利0.1元计算,每年只需多发316.8万kWh电即可收回成本,并且保证机组的汽水品质,使得锅炉酸洗可以延迟,也可以节约相当可观的费用,树脂的材料费用每年增加31.68万元,与机组在凝结水温68~72℃多发的电量所带来的收益相比要少得多,因此将阴床的运行温度提高至72℃的优化措施是可行的。
经过近2年的运行,阳、阴床运行稳定,周期制水量可达到50万t左右,除铁过滤器除铁效果明显。
4 结论
经过以上分析可知:温度对精处理水质影响较明显,在55℃左右时精处理出水电导率最低。提高系统运行温度会导致精处理出水电导率升高,但将温度提升至72℃时出水电导率仍能够满足超临界机组水质要求。提升温度虽影响阴树脂的寿命,增加树脂的使用费用,但是通过计算得出由温度升高导致的树脂使用费用增加问题,与提高温度后,保证负荷不受限制,所带来的经济效益相比较小,并且能够提高精处理系统运行的稳定性,延长机组酸洗间隔。