新投产机组跳闸故障原因分析及防范措施
2013-09-01杜彦楼
杜彦楼
(华能国际电力股份有限公司上安电厂,石家庄 050310)
近年来新投产的火电机组较多,在这些机组中有50%~60%的机组在第1次检修之前,多次发生机组跳闸,其原因主要有基建质量问题、设备质量问题、运行人员操作不当、检修人员消缺引起跳闸等。为了保证新投产机组的安全稳定运行,在提高检修运行人员技能,完善基建遗留问题的基础上,有许多问题需要排查解决,尤其是厂用电系统的保护配置、负荷分配、连锁逻辑等方面需要重点排查,确保不因为某一负荷或某一分支故障而影响整台机组的安全运行。华能国际电力股份有限公司上安电厂(简称“华能上安电厂”)新投产机组由于公用输煤系统6kV动力电缆故障,导致机组跳闸,反映出厂用电系统的保护存在问题,为杜绝此类故障再次发生以下进行深入分析。
1 机组概况
华能上安电厂三期工程新建2台600MW发电机组,编号分别为5号机组和6号机组,每台机组设A1、A2 2段6kV高压厂用工作母线。5、6号机组共设1台3号启动备用变压器,机组正常运行期间,A1、A2段由高压厂用变压器转带,启动备用变压器空载备用,当机组停运时,各机组的A1、A2段6kV高压厂用工作母线由启动备用变压器转带。同时2台机组设CS5、CS6 2段6kV公用母线,分别从5号机组5A1段和6号机组6A1段引接,正常运行期间,CS5与CS6段6056母联断路器在备用状态。CS5段带03B1、03B3、03B5段和03A碎煤机运行,1号、2号辅机循环水泵出口蝶阀电源由03B1段供电,1号、2号仪表空压机由03B5段供电。CS6段带03B2、03B4、03B6段和03B碎煤机运行,3号、4号辅机循环水泵出口蝶阀电源由03B2段供电,3号、4号仪表空压机由03B6段供电。CS5、CS6段公用母线一次侧接线示意见图1。
图1 CS5、CS6段公用母线一次侧接线示意
2 故障情况
2008年8月28日14:36,6号机组负荷为350 MW,突发“空压机故障”报警,1-4号空压机跳闸,公用CS5、CS6段失电,1-4号辅机循环水泵出口阀失电关闭。14:44,锅炉主燃料跳闸(MFT),发出“给水泵全停”指令,机炉电大联锁动作。
就地检查发现5号机组6kV厂用电5A1段供CS6段的6051馈线断路器跳闸,6051断路器间隔保护面板有“零序保护动作”报警信号,保护记录零序电流达0.96A,CS5段6052进线断路器联跳,保护面板没有报警信号。6号机组6kV厂用电6A1段供CS6段的6061馈线断路器跳闸,6061断路器间隔保护面板有“零序保护动作”报警信号,保护记录零序电流达0.96A,CS6段6062进线断路器联跳,保护面板没有报警信号。CS6段输煤03B碎煤机断路器跳闸,保护面板有“零序保护动作”信号,保护记录零序电流达1.940A。检查其他负荷断路器未见明显异常。初步判断CS5、CS6段失电是由03B碎煤机断路器负荷侧接地故障引起。
随后检查CS5、CS6段母线绝缘正常,检查2段母线所带其他负荷绝缘正常,分步恢复2段母线和母线所带其他负荷运行。经进一步检测,确认03B碎煤机电机电缆在输煤系统T4塔附近击穿接地。
3 故障发生过程
3.1 03B碎煤机断路器跳闸
CS6段03B碎煤机断路器保护装置零序保护定值整定为零序电流0.25A,零序过流保护动作时间0.5s,零序TA变比为50A/1A,整定定值和定值单一致。运行人员第1次启动CS6段03B碎煤机时,由于电缆接地故障,零序电流超过定值,零序保护正确动作跳闸。
3.2 6A1段供CS6段馈线6061断路器跳闸
6061断路器保护装置零序保护定值整定为零序I段电流定值0.16A,零序I段时间为0.5s,零序TA变比为100A/1A。进一步与定值单核对,发现定值单中零序I段时间为0.7s,保护装置中零序I段时间实际整定错误,与03B碎煤机零序保护动作时间同为0.5s,没有形成保护级差,电缆故障时6061断路器同时跳闸,扩大了事故范围。
3.3 CS6段进线6062断路器跳闸
6062断路器保护装置没有报警信号,检查零序保护定值整定为零序I段电流定值0.16A,零序I段过流保护动作时间为0.5s,零序TA变比为100 A/1A。进一步与定值单核对,发现定值单中零序I段时间为0.6s,保护装置中零序保护动作时间同样整定错误,但零序保护未动作。进一步检查发现由于CS6段6062断路器保护零序TA在基建施工时没有安装,使此断路器的零序保护形同虚设,零序保护无法动作跳闸。6062断路器最终跳闸原因为6061断路器跳闸后联跳6062断路器。
3.4 6056母联断路器合闸
6062断路器跳闸后由于其本身保护装置零序保护没有动作,未发闭锁备用电源快切装置信号,CS6段备用电源快切装置启动,断路器切换成功,母联6056断路器合闸,CS6段由CS5段转带运行,厂用电公用系统进入非正常运行状态。
3.5 CS5和CS6段同时失电
由于运行人员没有发现6061、6062断路器跳闸和快切装置启动切换的异常情况,远方操作台也没有03B碎煤机故障跳闸的报警信号,运行人员在没有确认03B碎煤机启动失败原因情况下,4min后,再次试启03B碎煤机,致使断路器第2次合到电缆故障点上,03B碎煤机断路器再次跳闸。
由于同样原因,6051、6052断路器保护装置零序保护动作时间也错误整定为0.5s,同时6052断路器处零序TA未安装,零序保护同样无法动作跳闸。运行人员第2次启动03B碎煤机时,6051断路器零序保护动作跳闸,联跳6052断路器,使CS5、CS6段所有电源断路器跳闸,造成该电厂三期工程2个6kV公用段全部失电,由这2段供电的4台空压机跳闸,4台辅机循环水泵液压蝶阀失电关闭,最终导致6号机组跳闸。由于5号机组停机备用,避免了一次跳闸。
4 故障原因分析
4.1 电缆质量存在问题
03B碎煤机电源电缆运行不到半年出现绝缘击穿故障,首先暴露了电缆质量存在问题。电缆故障与产品质量不稳定、敷设时施工工艺欠佳、电缆头制作质量不过关等诸多因素有关,从此次电缆故障点位于电缆的直线段分析,电缆击穿接地与电缆本身的质量有关。
4.2 二次保护不能正确动作
二次保护不能正确动作是造成故障进一步扩大的原因,此次故障暴露出二次保护存在以下问题。
a.零序保护定值整定错误。03B碎煤机零序保护动作时间整定为0.5s,6061、6062断路器此定值错误整定为0.5s,造成6061、6062断路器与03B碎煤机断路器同时跳闸。6051、6052断路器此定值也错误整定为0.5s,造成6051、6052断路器与03B碎煤机断路器再次同时跳闸。
b.零序保护TA没有安装接线,基建质量差。施工人员没有按照设计要求安装6052、6062断路器处的零序TA,也没有做相应的设计变更,保护传动人员也没有发现存在的问题,保护无法动作并闭锁快切装置,使故障情况下断路器切换成功。
c.保护装置动作报警信号不全。6061断路器和03B碎煤机断路器保护装置动作后,由于相关保护动作报警信号没有接入控制室声光报警系统,只在相应的画面显示报警,断路器跳闸后运行人员不容易及时发现异常情况。
d.零序保护级差不合理。保护定值单中03B碎煤机断路器零序过流保护动作时间为0.5s,6052、6062断路器为0.6s,6051、6061断路器为0.7s,3个断路器零序过流保护时间级差太小,即便是保护定值整定正确,也存在误动的风险。通常各级断路器之间零序过流保护时间相差0.2s为宜。
4.3 操作不规范
运行人员经验欠缺,操作不规范,在03B碎煤机第1次启动不成功时,没有及时查找原因,就冒然再次启动,导致了机组跳闸。
5 防范措施
a.运行人员在发生启动失败和设备跳闸时,应首先查看设备状态和保护装置动作情况,查明原因、排除故障后,方可进行下一步操作。严禁在原因不明的情况下擅自操作。
b.按照设计要求对6052、6062断路器加装零序TA,在接地故障下可靠动作,避免造成上级断路器跳闸,同时保护动作时闭锁快切装置,避免出现故障情况下电源快切装置启动切换,提高公用段安全稳定运行。
c.梳理保护定值单,重新进行定值核算,进一步对保护装置实际整定定值和联锁回路进行核查传动,消除基建留下的隐患。
d.对电气保护报警进行整理和传动,重要保护必须接入控制室声光报警系统,便于运行监视和故障处理。
6 结束语
目前一些新投产的火电机组,由于基建工期短,调试项目不全,厂用电系统存在部分隐蔽的缺陷,给机组安全生产带来很大的威胁。机组投运后要及时对二次保护定值进行重新梳理核算,利用检修机会对保护装置进行校验传动,传动时一定要带上二次回路进行全面传动,防止只在装置处进行模拟传动,以便彻底发现和解决基建时遗留的隐患。从此次故障分析,引起机组跳闸具有多方面的原因,如果任何一个环节能够起到作用,机组跳闸都可以避免。在电气一次设备故障不可控制的情况下,二次保护设备的可靠性尤为重要。