APP下载

导气箍清除器热处理工艺改进

2013-08-28重庆长风机器有限责任公司军品技术质量部江津402264陈金荣靳之峰

金属加工(热加工) 2013年21期
关键词:导气刀口淬火

重庆长风机器有限责任公司军品技术质量部 (江津 402264) 陈金荣 靳之峰 梁 莉

我公司某特种产品上的导气箍清除器,用于特种产品在使用过程导气箍上导气孔内壁的残渣清除,相当于铰刀的作用。在使用过程要承受抗力和摩擦力的作用,同时刀口表面强烈磨损,因此要求该零件要有高的硬度和一定的韧性。其形状如附图所示,材料为T12,要求局部热处理60~64HRC,其余部位30~34HRC,变形量外圆径向圆跳动不大于0.05mm。工艺流程:下料→机加工→热处理→精磨外圆(φ14mm)、刀口→氧化→入库。

导气箍清除器简图

1.原热处理工艺

铁丝绑扎→中温盐浴炉(780±10)℃×7min整体加热→水淬油冷方式,刀口部位先在水中冷却数秒后,整体转入油中冷却→油炉回火(120~160)℃×2h,空冷→清洗去油→检验硬度→校正→去应力→喷砂→检验校正尺寸及磁粉检测。

2.原热处理工艺存在的问题

(1)零件的硬度不均匀,也有的硬度不够。

(2)因水淬油冷工艺的影响因素较多,操作者应具备较丰富的经验,掌握不好时有淬裂的现象产生(特别是在十字孔处),报废量大,有时达30%。

(3)因采用水淬油冷的工艺,零件的变形量大,最大达2mm。因零件一头硬(60~64HRC)一头软(30~34HRC),使用冷态反敲校正法和冷压校正法效果都不好,校正难度大。经常是变形大的零件经高温回火校正后再重新淬火,有时一个零件要反复多次。

(4)操作者的劳动强度大、安全性差,热处理后的辅助工作量大。

3.改进后的热处理工艺

根据零件服役条件和公司具体设备情况,工艺方案定为:零件整体淬火、回火(保证30~34HRC)→局部高频感应淬火(刀口部位硬度约60HRC)。

采用高频感应加热电源为JGGC75-2-C全固态高频感应加热装置和单工位CNC数控全机械(伺服驱动)淬火机床;淬火冷却介质采用浓度5%~11%的AQ251水溶液,温度低于50℃,压力>0.3MPa。

感应线圈:高6m、厚度1mm的方铜管做成内孔为φ20mm的自喷液连续加热淬火感应器;淬火方式采用连续扫描加热自喷液;装夹方式采用中心孔上下顶尖装夹。

工艺过程:设备准备就绪后,人工上料,操作者按下起动按钮或踏下脚动开关,淬火机床将按照数控系统预先设置的程序工作。

回火加热设备采用8kW的电烘箱,(160~180)℃×3h,空冷。

4.结果分析

零件经上述热处理后,进行硬度、硬化层及变形量检查,结果如下。

(1)硬度 整体淬火、回火后32~34HRC;高频感应淬火后65~66HRC;高频感应淬火、回火后64~65HRC。

(2)硬度层深度 刀口高频感应淬火部位金相显微镜检查,1.3~1.5mm。

(3)变形量 百分表检查径向圆跳动0.03~0.05mm。

(4)外观 表面无烧蚀,磁粉检测无裂纹。

经测试,零件合格率为100%。使用效果比原工艺处理的寿命提高30%。

高频感应淬火因加热速度快,表层晶粒细,奥氏体成分不均匀,残留奥氏体量少,高碳马氏体分散在低碳马氏体上,硬度值要比普通淬火高2~3HRC,强韧性配合好,可以充分发挥材料的潜力;经高频淬火后零件表面产生压应力,有利于疲劳性能的提高;因导气箍清除器的高频感应淬火是采用连续扫描的方式,加热、冷却的长度短,热处理产生的变形量小,也可节省能源,降低生产成本。

要满足构件的服役条件,可以选用不同的材料和制订不同的热处理技术要求。但如选择不好,就会造成后续零件制造的工艺性差、生产效率低、生产成本提高。因此,可以说合适的产品质量是“结构—材料—热处理”的有机结合。

5.结语

在满足使用条件的前提下,要处理好“设计—选材—热处理”之间的关系;材料工艺性能的好坏对加工的难易程度、生产效率和生产成本等方面起重要作用,是选择材料和制订热处理技术要求必须考虑的一个重要因素。

(20130613)

猜你喜欢

导气刀口淬火
实战“淬火”
导气针法的研究概况
ARES防御系统公司FightLite MCR—100轻机枪
不同开垦年限黑土耕地土壤导气率及其影响因素1)
淬火的目的
淬火
术后刀口感染脂肪液化裂开放置负压引流管应用分析
持续泵入刀口冲洗对于预防封闭负压引流堵管的应用研究
影响冷冲压模具跳屑因素分析
新型高频淬火及表面强化技术与应用