轻烃装置扩域生产液化石油气工艺研究与生产
2013-08-15钟分丽于红丽张勇华王婉萍李金峰中原油田分公司天然气处理厂河南濮阳457061
钟分丽 于红丽 张勇华 王婉萍 李金峰(中原油田分公司天然气处理厂河南濮阳457061)
天然气处理厂第二气体处理厂(以下简称二气厂)轻烃装置以稳定轻烃为原料生产戊烷发泡剂、植物油抽提溶剂、苯、橡胶工业用溶剂油、油漆工业用溶剂油、天然汽油等各类化工产品。
2009 年开始二气厂开始了凝析油的生产,经过多年的生产实践,通过对精馏装置的T-101塔进行工艺改造、利用模拟软件计算相关工艺参数于2011年生产出合格的液化石油气产品。
表1 T-101塔模拟软件参考参数
表2 T-101塔关键参数控制表
一、T-101塔工艺简介
T-101塔原为液化气塔,后因二气厂转产进行轻烃深加工将其改造为戊烷分离塔。2009年5月,为加工处理凝析油,二气厂对精馏塔进行了工艺计算并根据计算结果改变了T-101塔四个气液体分布器的开孔位置、数量及尺寸大小,提高了填料塔的气液相分布效果和处理能力。改造后,T-101塔最高工作压力为0.8MPa,处理能力由80吨/天提高到 150吨/天。
精馏塔改造后,又对T-101塔的工艺流程进行改造,增加两台塔底采出泵,同时将原有塔底采出进T-103塔流程改造为进T-102塔工艺流程。经过改造后,T-101塔顶生产液化石油气产品,塔底产品进入后续装置进一步分离(见图1)。
二、液化石油气产品的可行性研究
2011年7 月,二气厂组织技术人员对T-101塔生产液化石油气产品的可行性进行研究,首先利用HYSYS工艺模拟软件对T-101塔进行计算。通过模拟软件的计算,T-101塔塔顶可以生产合格的液化石油气产品。同时对T-101塔各个塔板的参数进行计算,根据计算结果得到T-101塔的主要工艺参数,见表1。
三、液化石油气的调试与生产
2011年10 月,二气厂开始处理凝析油,根据模拟软件计算的参数对T-101塔进行调整。在初期的生产中发现T-101塔顶压力波动幅度较大。通过对塔顶冷凝器进水量与不凝气放空量进行调整,控制T-101塔顶压力在0.46MPa左右。经过调试最终在T-101塔顶得到完全符合国家标准的液化石油气产品。
液化石油气产品调试成功后,技术人员根据调试生产过程的参数制定了T-101塔的关键参数控制表(见表2),并制定操作规程。
四、结论
通过工艺改造,二气厂利用原有轻烃装置成果生产出液化石油气产品,而与其他的液化气加工工艺相比较,二气厂的液化气生产工艺更加简单,操作压力更低,操作的安全性更高。