2MB-1/2马铃薯播种机覆膜机构的改进
2013-08-15张瑞民
张瑞民
2011年以来的推广实验结果表明,虽然2MB-1/2马铃薯播种机开沟、播种、施肥、起垄等部分技术比较成熟,但是覆膜质量非常差。第一,拉断地膜;第二,地膜易脱离压膜轮的按压,偏离垄顶,漂浮在垄的上面,不能与垄顶土壤表面贴合,导致薯垄两侧覆土犁铲所铲的土壤不能覆盖两侧的地膜,需要人工将地膜放到压膜轮的下边,才能继续作业。致使播种质量受到严重影响。为了解决这一难题,科研人员结合机械和农艺等方面的因素进行了综合研究分析,做了两个方面的改进实验。通过反复试验,不断改进,取得了非常满意的效果。
一、挂膜架的改进
(一)地膜被拉断的原因有三:
1.地膜卷筒前积土过多,地膜前边旋耕机构旋起来的土壤,堆积到垄的上部,随机组前进土壤不断增加,致使地膜铺放受阻,地膜卷旋转阻力增大,导致地膜被拉断。
2.地膜卷旋转时,芯筒与挂膜架摩擦阻力太大,导致地膜卷转动不灵活,容易拉断地膜。
3.由于地膜生产、运输、储存时间较长,导致地膜纸质芯筒受潮,使用过程中芯筒两端极易破裂,地膜卷不能正常旋转,这也是拉断地膜的原因之一。
(二)改进措施:
地膜卷筒前积土过多,是因为挂膜架固定位置太低,科研人员将悬挂地膜卷的中心轴提高了25mm,积土问题得以解决。
地膜卷旋转时,芯筒与挂膜架接触摩擦阻力太大,导致地膜卷转动不灵活。在地膜轴心套加装一根PVC塑料管,规格是45×980mm,减小了芯筒与挂膜架摩擦阻力,避免了地膜芯筒两端破裂。
二、压膜轮的改进
通过对原橡胶压膜轮市场分析得知,目前农机覆膜机构大部分使用是这种橡胶压膜轮,它虽然在水平面内前后角度可调,在铅垂方向上也可以自由上下移动,压膜轮理论上应该是合理的。但是,由于原压膜轮的轴心与地面的夹角不能调整,另外原压膜轮宽度过窄,在使用过程中,由于风力、风向、墒情等因素的影响,致使局部地膜脱离压膜轮的按压,不能与垄的梯形表面可靠贴合,使覆膜过程严重受阻,不能满足实际应用要求,必须予以改进。
根据以往的经验,依据相关机械理论,结合马铃薯播种机的工作流程进行分析,其根本原因是地膜与压膜轮的有效接触面积太小,压膜轮不能有效地遏制地膜横向滑脱,应该重点改进压膜轮,进行试验。
从农艺方面分析。马铃薯薯垄的横截面是梯形的,垄底长600mm,宽400mm,垄高180~220mm,梯形底边与斜边的夹角为60°左右,覆膜机构的任务是先将地膜贴紧梯形三个面,然后两侧犁铲铲土掩埋斜面地膜,完成覆膜过程。这就要求两斜面上的地膜与斜面可靠贴合。由于原压膜轮宽度过窄,按压于地膜两边缘的面积过小,导致地膜在风力、风向、墒情等因素变化的情况下,产生漂移,不能和薯垄表面完全吻合,使覆膜质量变差。
压膜轮的改进。为增加压膜轮与地膜的摩擦面积,我们将原橡胶轮改成了直径260mm、宽度180mm的铁轮。为保证地膜与薯垄表面完全贴合,对压膜轮支架进行了改造,在固定横梁两端各加工了两个长50mm宽14mm的调节孔,调整横梁上钻有两个直径14mm的固定孔,用两个螺栓固定在固定横梁的长形孔上,可在长形孔范围内横向调节,用来调节不同垄宽的覆膜作业。调节套管和调节横梁成30°夹角焊接,确保压膜轮与薯垄斜面作仿形运动。压膜轮轴架上钻有等距多孔,安装时插入调节套管内,用螺栓固定。拔出螺栓,轮轴架可在调节套管内上下移动调节,直至合适高度,再用螺栓固定,保证了地膜轮对地膜的有效按压。由于改进以后的支架,使压膜轮在水平、高度和角度三个方面可有效调节,适应了不同风向、不同风力和不同土壤环境条件下的作业。
通过对2BM-1/2马铃薯播种机覆膜机构的改进,使该机型技术性能更加完善,保证了平邑县马铃薯机械化播种项目如期进行,得到了机手和群众的认可,受到有关领导的好评。