四川盆地什邡气田浅层砂岩储层改造的难点及对策
2013-07-14刁素栗铁峰勾宗武朱礼平
刁素 栗铁峰 勾宗武 朱礼平
中国石化西南油气分公司工程技术研究院
四川盆地什邡气田北邻孝泉—新场构造,西邻马井构造,该区上侏罗统蓬莱镇组气藏孔隙度为10%~12%,渗透率为0.16~0.32mD,孔喉结构以小孔—细喉为主,黏土矿物以伊蒙混层(39.27%)和伊利石(42%)为主,地压系数为1.23~1.46,属于受岩性控制的孔隙型中低孔、低渗—致密的常压—高压弹性气驱气藏。储层具有中等偏弱水敏、较为严重的水锁伤害特征。该气田储层改造初期采用常规压裂液及工艺,监测压力波动大,通常在高挤携砂液阶段才能趋于平稳,压裂液效率低,增产效果不明显,针对上述问题,深入剖析了原因,并采取针对性措施,现场应用增产效果显著。
1 浅层砂岩储层改造难点
1.1 前期加砂压裂特征
前期什邡气田压裂设计采用相邻气田压裂工艺,单层加砂规模为15~35m3、排量为3.5~4.5m3/min,部分采用了液氮伴注工艺,表现出破裂压力梯度高(0.03MPa/m,马井、新场气田为0.027、0.023 2 MPa/m)、监测压力波动大且通常在高挤携砂液初期才趋于稳定、压裂液效率为39.8%低(相邻气田压裂液效率68.0%~70.8%)、压后效果较差(仅15%的井/层获得工业气流)的特点,其中部分井施工曲线见图1。
1.2 原因分析
1.2.1 近井效应明显
从表1可以看出,滚动区的平均破裂压裂较延伸压力高出0.3~0.62MPa/100m,说明钻完井过程中由于工作液的滤失造成较为严重的近井污染,从而导致异常高的破裂压力及施工初期较高的施工压力[1-2]。
1.2.2 多裂缝
监测压力初期高,随着支撑剂段塞以及低砂比携砂液入地,逐渐趋于平稳,主要原因之一是克服了近井污染。之二是压裂形成的多裂缝随着压裂的进行各自不断延伸,受地应力及裂缝本身的影响,这些裂缝的延伸、连接情况较为复杂,如果裂缝间距较小,众多小裂缝就会各自延伸连接成一条主裂缝;或者支撑剂段塞入地对小裂缝进行封堵后,促进了主缝的延伸,使得压裂过程中裂缝的净压力逐渐降低,监测压力和泵压下降。压裂液因多裂缝的存在而分流,多裂缝总宽度比单一裂缝宽度大,造成压裂液效率低,形成的裂缝短而窄,缩小了泄流面积,从而影响压裂效果[3]。
1.2.3 压裂液水锁伤害严重
什邡气田孔喉结构以小孔—细喉为主,地层毛细管力对水滞留作用强,不论是地层水还是压裂液进入储层都将造成渗透率的损害,对压裂液进行水锁伤害实验,24h渗透率恢复率仅30.4%。
2 技术对策
2.1 防水锁压裂液
针对水锁伤害严重的问题,在压裂液中加入了防水锁添加剂,研制出了防水锁压裂液,其润湿接触角73°有效地降低了毛细管力,水锁伤害实验,24h渗透率恢复率达到75.8%。
图1 前期部分井施工曲线图
表1 邻区与滚动区蓬莱镇组压裂参数对比表
2.2 小排量起裂,多级且尽早支撑剂段塞
小排量起裂一方面可以控制缝高,保证裂缝有效地在垂直于井筒的方向延伸,另一方面有利于减少多裂缝的产生,而多级及较早采用支撑剂段塞一方面可有效处理近井效应,降低近井摩阻;另外,较早的支撑剂段塞随着压裂液进入各个小裂缝中,对刚起裂的小裂缝更容易封堵,降低裂缝净压力,有利于主缝的延长,同时还可控制缝高,提高压裂液效率[4-5]。
2.3 低浓度压裂液+纤维携砂
什邡气田属于低渗—致密砂岩,加砂压裂应尽可能造长缝,降低瓜胶浓度可以降低残渣对支撑裂缝的伤害[6],降低缝内黏滞阻力,提高有效缝长[7]。
纤维加入到流体—微粒悬浮液中可改变微粒沉降性质。没有纤维时,支撑剂颗粒在流体中的沉降速度正比于颗粒粒径和密度,反比于流体黏度。加入纤维后,纤维在压裂液中与支撑剂颗粒相互作用形成网状结构,阻止微粒下沉,大大改变了支撑剂的沉降速度,并通过一种机械的方法来携带、运移并分布支撑剂,可有效降低压裂液中稠化剂的浓度,有利于形成更好的裂缝铺置剖面,使裂缝高度得到相应的控制、获得更加有效的裂缝支撑长度,同时降低了支撑裂缝和储层基质的伤害[8]。国内外研究表明纤维可以抑制管线内形成湍流漩涡(即边界层效应),从而还可以降低管柱施工摩阻[9]。
研究表明[10],纤维加量达到支撑剂量的5‰~9‰时,裂缝的导流能力较未加纤维时还有所升高,同时压裂液的浓度可降低15%~20%。
2.4 高效返排工艺
什邡气田储层低渗致密,水敏、水锁伤害严重,为使液体快速、高效返排,设计采用全程液氮伴注工艺[11]、强制裂缝闭合高效返排工艺,即通过液氮伴注提高液体返排能力,通过压后大油嘴排液、强制闭合人工裂缝,减少压裂液对储层及对支撑裂缝的伤害。同时液氮与压裂液形成的泡沫在增能的同时,还可降低滤失,减少对水敏、水锁储层的伤害。
3 典型井应用效果分析
3.1 气井基本情况
MP75井是什邡气田的1口定向开发井,目的层垂深为1 371.8~1 385.3m,储层温度约50℃,测井解释声波时差为83μs/ft(1ft=0.304 8m),泥质含量为4%,孔隙度为16%,渗透率为0.45mD。
3.2 针对性工艺设计
本井目的层为低渗致密储层,压裂改造以造长缝、降低伤害、提高压裂液效率和增产效果为目标。设计小排量起裂,尽早支撑剂段塞,中低砂比,中低排量,采用防水锁压裂液,配合全程网络纤维加砂工艺,压裂液瓜胶浓度从前期0.38%降低至0.3%,采用全程液氮伴注提高返排速率,进一步降低压裂液对支撑裂缝的伤害。主要施工参数优化设计为:规模为26m3,排量为2~3m3/min,纤维为140kg,液氮为14m3。
3.3 现场试验效果
对MP75井进行了纤维网络携砂+低稠化剂浓度+全程液氮伴注现场试验,施工按照设计泵注程序进行,地层破裂后,缓慢提排量至2m3/min,此过程中开始泵入支撑剂段塞,监测压力和泵压显著下降,段塞入地后,监测压力下降了12.8MPa,且趋于稳定。然后以150m3/mim排量伴注液氮,加砂初期匀速加入纤维,施工排量为2.8~3.1m3/min,监测压力(22~23 MPa)和泵压(31~33MPa)平稳,按设计顺利完成加砂压裂,施工曲线见图2。
PT软件对施工曲线静压力拟合,支撑缝长162.5 m,支撑缝高30.16m,无因次导流能力12.5,压裂液效率81%。本井压后15h返排率达到64.4%,40h返排率72.5%,在油压6.7MPa下,测试产量8.4×104m3/d,是邻井增产效果的2倍多。
4 推广应用情况
图2 MP75井加砂压裂施工曲线图
针对性工艺措施在什邡气田SF20、MP75、SF31等多口井中进行了应用,监测压力均在前置液初期就变得平稳,压裂液返排率达到67%,压裂液效率为74%,较措施前提高了34%,压前无天然气产量或微量,压后平均测试产量为3.176×104m3/d,较措施前的平均0.348 9×104m3/d提高9.1倍,增产效果显著。
5 结论
1)对于什邡气田水锁伤害严重的低渗透致密气藏,提高单井产能需采取针对性的储层改造工艺措施。
2)防水锁压裂液、小排量起裂、段塞优化技术,配套纤维网络加砂、液氮全程伴注及强制裂缝闭合高效返排工艺,有效解决了什邡气田加砂压裂过程中存在的监测压力波动大、增产效果差等问题。
3)什邡气田储层改造工艺可为类似气藏的开发提供技术支持。
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