提高吴4 2 0区块机采系统效率的研究及应用
2013-05-10杨孝刚王宝明杨永刚李香琳赵艳锋姚金柱
杨孝刚,王宝明,杨永刚,李香琳,赵艳锋,姚金柱
(中国石油长庆油田分公司第三采油厂,宁夏银川 750006)
吴420区块主要以抽油机采油井为主,因此有杆泵举升工艺在该区块生产中占有重要地位。优举升设计,提高抽油井的系统效率对节电降耗、降低生产成本有着重要意义。机采系统效率是指机械采油井的有效功率与输入功率的比值。而抽油井的有效功率是指将井内液体举升到地面所需要的功率,抽油机的输入功率是指拖动机械采油设备的电动机的输入功率。2012年3~6月,对该区块正常生产的772口抽油井系统效率逐一进行了测试和计算评估。经测算:有杆泵抽油井平均单井消耗功率(P入)为4.04 kW,平均单井年耗电量3.54×104kW·h,平均单井年耗电费用2.2万元,平均系统效率仅为19.23%。为节能降耗,开发研究了提高机采系统效率技术。
1 影响系统效率敏感性因素分析
1.1 单井产液量
对测试772口油井测试的系统效率进行分析,单井产液量对系统效率影响较为敏感,油井产液量小于3 m3/d时,单井产量每提高1 m3,系统效率大约提高2%。
1.2 抽油泵效
通过对380口油井进行系统效率测试分析,绘制系统效率-泵效分布图,对分散点进行拟合得到平滑曲线,从曲线可以看出,当泵效小于40%时,系统效率与泵效具有线性关系,泵效每提高1%,系统效率大约提高0.6%。
1.3 抽油机平衡度
通过对215口油井电能参数进行测试分析,数据表明抽油机平衡度在80%~110%时,系统效率最高,能耗最低。
1.4 电机负载率
分析测试油井系统效率和电机负载关系,由数据可以得出系统效率随着电机负载率的增大而上升较明显,尤其当电机负载率大于40%时,系统效率明显提升,处于电机过载电流(不超过额定电流1.5倍)考虑,三叠系油井配套电机合格负载率应该大于40%。通过对系统效率测试的772口井统计计算得到平均电机为25.1%,远小于40%,说明抽油机配套电机选型过大,是导致系统效率低下的重要原因之一。
2 提高系统效率的技术应用
2.1 抽汲参数优化
2012年,按照“长冲程、低冲次、合理泵径”的原则,吴420区块共实施油井措施591井次。其中,参数优化471井次,优化前后,冲次降低0.11次/分钟,泵径减小5.28 mm。单井产量提高0.38 m3,泵效提高11.69%,单井系统效率由16.71%提高到18.89%,提高了2.18%。
2.2 油井间开
油井间开是恢复液面、实现供采协调的重要措施之一,能够有效提高泵效,同时,油井间开也是实现抽油机节能降耗的有效途径。2012年共实施油井间开214井次。间开时间主要集中在12 h和8 h,分别占总间开油井数量的62.15%和26.64%。油井实施间开前后数据对比:单井平均产量相对平稳,单井泵效提高15.63%,单井系统效率提高 8.05%,平均日耗电降低35.88 kW·h。
2.3 低产低效井实施变频调参
针对功率因数偏小,无功消耗较大,冲次无法进一步下调的油井,实施变频配套。2012年示范区共安装抽油机变频8口,安装CQ-YQY丛式井组集中控制节能装置26套,合计控制油井120口。安装后输入功率降低1.13 kW,系统效率提高5.88%,日节电27.17 kW·h,综合节电率35.04%。
2.4 新工艺实施
针对地层间压力有差异、层间有干扰的区块,开展试验分层采油技术。2012年,示范区共实施14井次,成功8井次。实验前后数据对比:泵径增加0.75 mm。平均单井产液量增加0.72 m3,单井泵效提高3.95%,单井系统效率由17.83%提高到22.19%,提高了4.36%。
2.5 平衡调整
对普测的372口功率平衡度<50%的不平衡油井进行了平衡分析,完成了217口油井的平衡调整工作,通过复测分析,平均单井输入功率降低0.28 kW·h,平均单井系统效率提高了2.34%。
表1 抽油机平衡状况统计表
表2 吴420区块措施后系统效率变化表
表3 吴420区块优化调整后效果汇总表
2.6 加强井筒管理,提高井下效率
开展井筒净化工作,提高井筒运行效率。针对吴420区块单井上下载荷变化较大,结蜡严重区块,重点实施井筒净化工作,通过蒸汽热洗与常规热洗相结合,改善井筒工作环境,2012年组织实施油井热洗100井次。通过对43口油井进行现场跟踪和复测,日产液变化不大,输入功率减少了0.81 kW,悬点最大载荷降低了16.27 kN,系统效率降低了2.78%,单井日节电量减少19.33 kW·h。
3 提高系统效率的技术效果评价
3.1 单井系统效率提升明显
通过各项措施的实施,2012年8~9月组织人员对吴420区块220口油井进行了系统效率复测,通过数据对比分析,优化前后机采系统效率平均值由17.44%上升到22.24%,单井系统效率提高了6.8%。
3.2 经济效益比较好
通过对吴420区块抽油机井进行精细化管理,加强地面设备和井筒的综合治理,该区块措施调整取得了显著的经济效益。该区块参数优化从4月开始陆续实施,实施后平均生产时间约为210天,电费单价按0.62元/千瓦时计算,同通过计算年节约成本111.49万元。
4 总结
吴420区块以“提高效率、降低能耗”为目标,以油井抽汲参数优化为主,坚持“重点降冲次,应用小泵”的优化原则,配套节能设备,同时加强抽油机井日常管理工作,通过各项措施的实施,使得该区块单井平均输入功率为3.19 kW,地面效率为51.41%,井下效率为43.67%,系统效率为22.45%,平均单井日耗电量为76.56 kW·h。而且在油井参数措施过程中,逐步形成提高三叠系油藏系统效率的主体技术和典型做法,在采油三厂系统效率提升工作中起到了示范引领的作用。
[1]有杆抽油系统效率[M].北京:石油工业出版社,1994.
[2]石油行业标准SY/T5266-1996[S].机械采油井系统效率测试方法,1996.