0.1 Mt/a苯抽提换热流程优化
2013-04-29李俊奎张振泰陶武军许佳
李俊奎 张振泰 陶武军 许佳
摘 要:中国石油庆阳石化10万吨/年苯抽提装置自投产以来,装置运行平稳,但脱C6塔塔底汽油经过空冷和水冷器冷却后出装置,热量没有有效利用。通过增加一台换热器,利用脱C6塔塔底热量对重整装置脱戊烷进料进行加热,充分利用重组分油热量。改造后重整装置能耗减少2.42 kgE0/t,每年节约成本134.76万元。
关键词:苯抽提 重组分油 换热器
中图分类号:TQ221 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2013)03(a)-00-02
中国石油庆阳石化分公司原油加工能力300万 t/年,二联合建设60万 t/年催化重整,配套10万 t/年苯抽提装置,采用中国石化集团石油化工科学研究院抽提蒸馏工艺专利技术[1]。该技术以环丁砜加专用助溶剂的复合溶剂体系作为抽提溶剂,回收重整汽油中的苯产品,同时生产无苯清洁汽油[2]。苯抽提装置自2010年10月投产以来,装置运行平稳,但脱C6塔塔底汽油经过空冷和水冷器冷却后出装置,热量没有有效利用,通过增加一台换热器改造工艺流程,利用脱C6塔塔底热量对重整装置脱戊烷进料进行加热,充分利用重组分热量,达到节能降耗的目的。
1 工艺流程
1.1原流程
1.2 改造后流程
2 工艺参数
2.1换热器的工艺参数
改造选用换热器型号为BES800-2.5-160-6/25-4,管程介质为重整生成油,壳程介质为重组分油。其设计值和投用后工艺参数如表1所示,可以看出E213投用后,各工艺参数均达到设计要求。
3 效益评价
两台节约电费:34.56万元/年。
(2)提高脱戊烷塔进料温度,降低了塔底重沸炉的燃料气消耗。节约燃料气55 kg/h,运行时间8000 h/年,每年节约燃料气440吨,每吨按460元计算,折算经济效益20.2万元/年。
(3)提高了脱碳6塔进料温度,降低了塔底蒸汽消耗。节约蒸汽1.0 t/h,运行时间8000 h/年,每年节约蒸汽8000吨,蒸汽按每吨100元计算,折算经济效益80万/年。换热器投用后经济效益约为134.76万元/年。
4 结语
通过增加一台换热器,利用脱C6塔塔底热量对重整装置脱戊烷进料进行加热,充分利用重组分油热量。改造工艺流程简单,成本低,节能效果明显。改造后蒸汽消耗减少0.017 t/t,电量消耗减少1.039 kwh/t,燃料气消耗减少0.001 t/t,重整装置能耗减少2.42 kgE0/t,每年节约成本134.76万元。
参考文献
[1] 中國石化集团石油化工科学研究院.庆阳石化公司10万t/年苯抽提工艺包[P].(专利授权号:ZL99107785.7,ZL01119818.4)2009.
[2] 王新建.环丁砜抽提蒸馏工艺在青岛石化苯抽提装置的应用[J].现代化工,2008(8):68-70.